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分析了车削铁路轴承内圈滚道时产生滚道直线度Li和粗糙度Ra超差、工件表面两刀之间形成结合口、振纹及尺寸不稳定等影响轴承寿命的原因,提出了改进措施。 相似文献
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瓦房店轴承厂车工车间 《轴承》1976,(2)
为解决轴承品种多,尺寸范围大,难实现车削自动化这一点,文中提出了几种机械手。一、圆锥滚子轴承内圈滚道车削用电磁机械手;二、向心球轴承外圈沟道车削用机械手。附图6幅。 相似文献
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根据圆锥滚子轴承油沟(即越程槽)尺寸的规律性,探讨了加工内圈滚道小端油沟的通用车刀及其检测器件的设计和计算问题,给出了四个常用系列轴承的通用油沟车刀参数,阐明了刀具形式与进刀方向的关系,以及车削油沟时尺寸保证的要点。 相似文献
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1 引言 轴承套圈车削加工工序主要完成密封槽、滚道槽的加工,其中密封槽局部尺寸如图1所示.由于局部尺寸小,无法采用数控工艺加工,因而大多采用成形刀具加工. 相似文献
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在C7250型液压仿形车床上,利用反45°车刀和仿形板,对22334CA调心滚子轴承内圈中小挡边的外径、斜面和滚道进行一次性访形车削。对仿形板结构及其尺寸计算作了详细介绍。附图4幅。 相似文献
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钢球研磨板上的沟槽既是工件钢球的定位工具,又是成型研具,对钢球的球形误差和表面质量具有决定性的影响。固定板的沟槽为圆弧形滚道,通过压沟获得,转动板要先车削出V形沟,然后通过压沟在两斜面上生成圆弧形滚道。圆弧滚道的圆弧半径均和压沟钢球的半径相同。精研压沟时,用与被加工钢球同规格的淬硬钢球,超精研时用同精度等级甚至高一级的成品钢球。当球径较大时,可以先车削出接近需要的圆弧滚道,然后稍加压沟磨合,最终达到要求的圆弧滚道,可以大大缩短压沟时间。 相似文献
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在分析调心滚子轴承内圈滚道形状的基础上,提出了通过滚道对角线的尺寸公差,尺寸相互差和接触点位置公差等的综合测量方法,来控制内滚道的尺寸及形状误差,使其满足要求。 相似文献
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圆锥滚子轴承内圈滚道我厂过去是使用C620及 C385L型车床一次成型车出的,其主要缺点是容易产生振纹,并致使滚道不易测量准确,产品质量很难达到要求。为了解决这一问题,我们经过反复的分析研究与试验摸索得出的一条结论是:改变原车削方式,实现滚道纵向车削是解决上述缺点的有效途径。而只要对常用的CA7620型液压半自动车床稍加改装便可实现圆锥滚子轴承内圈滚道的纵向车削。经长期来的生产实践证明,在改装后的 CA7620车床上加工出来的圆锥滚子轴承的内圈滚道质量 相似文献
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针对国推内目滚过宽度尺寸在加工中容易超差问题,通过对内因滚道宽度尺寸与车、磨加工工艺系统之间关系的分析,推导出了相关工艺尺寸与产品滚道宽度尺寸之间的公差关系式,提出了一种新的滚道宽度公差设计方法并给出了滚道宽度和相关工艺尺寸的公差推荐设计值。附图6幅,表5个,参考文献6篇。 相似文献
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由于在车削圆锥滚子轴承和调心滚子轴承套圈时 ,所用样品宽度方向无磨量 ,造成车削滚道测量值与磨削滚道前的测量值之间产生误差 ,并对此误差进行了公式推导和验证。附图 3幅。 相似文献
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为了解决角接触关节轴承外圈由于压槽造成的外径和滚道变形较大问题,设计了车削用滚道角度差为△的位置样板及仿形板。给出了设计过程并以实际算例说明。 相似文献
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魏昌平 《机械工人(冷加工)》1990,(4):29-29
我厂车削中小型推力球轴承零件(图1)的外围和滚道时,原采用图2所示夹具,当外径尺寸不同时,需更换夹具,比较麻烦。为此,我们设计制作了图3所示夹具,只要更换定位环6就可以加工不同工件。 相似文献
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由于淬回火过程中,金相组织的变化及内应力的影响,时常发生滚道留量过小,磨量不足,而外径磨量增大,需增加磨削次数。为此,除提高热处理质量外,适当增加滚道车削留量,减少外径车削留量可弥补上述缺陷。附表2个。 相似文献
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车削 2 0 0 0 0型、2 0 0 0 0C(CA)型轴承内圈滚道时 ,由于形状复杂 ,用成形刀车削造成工件几何形状精度难以保证 ,给后工序加工带来困难。为解决上述问题 ,文中分析并推导了采用仿形板车削滚道的方法及步骤。附图 2幅 相似文献