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介绍了我国合成制动液及其产品标准的发展过程、产品技术质量现状。经过实物对比评定和路面行车对比试验,国内一流制动液产品的实物质量已经完全达到国际一流制动液的技术和质量水平。由于长期以来消费者对制动液带来的行车安全隐患认识不足,导致国内市场上不合格制动液占据主要的市场份额,作者从专业角度对改善国内制动液市场目前的混乱现状提出一些值得参考的建议。 相似文献
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国际标准化组织于2005年发布了第二版制动液国际标准IS04925,与第一版相比,本版标准最显著的三大变化是:增加了质量级别为6级的制动液规范,取消了蒸发性能试验,取消了行程模拟性能试验。文章将ISO4925:2005与国际上最具影响力之一的美联邦车辆安全规范FMVSS No.116(2004)及我国的强制性国家标准GB12981—2003进行了对比,供研究和使用者参考。 相似文献
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以硼酸、二乙二醇、三乙二醇单甲醚或四乙二醇单甲醚为合成硼酸酯的主体材料,采用“一锅合成法”制备了两种符合超级DOT4标准的硼酸酯型汽车制动液,并按国标GB12981—2012要求考察了该制动液的主要性能指标。试验结果表明,制备的超级DOT4型制动液其干平衡回流沸点分别为270℃和272℃,湿平衡回流沸点分别为192℃和195℃,运动黏度(-40℃)分别为1033mm2/s和915mm2/s,均达到了超级DOT4型制动液的要求。“一锅合成法”制备的超级DOT4型汽车制动液与复配法相比,性能优异、工艺简单、生产成本低,适用于超级DOT4型汽车制动液的生产。 相似文献
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汽车合成制动液的溶剂组成可以通过气相色谱仪进行快速分析。本文就该分析方法的原理、所需材料与试剂、试验步骤及结果计算进行了介绍。 相似文献
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制动液是汽车液压制动系统的工作介质,制动液的质量必须满足汽车制动性能的要求,随着汽车技术的不断发展,制动液的质量也在不断提高,其标准也随之在改变.文章介绍了国内外汽车制动液产品质量标准现状和技术水平的发展,并预测了今后我国汽车制动液的发展趋势:随着汽车工业的发展,具有优良高、低温性能的硼酸酯型中、高档合成型制动液将得到更大发展. 相似文献
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石油钻机无石棉刹车块的研制与应用 总被引:2,自引:0,他引:2
为解决石棉刹车块对环境的污染和变温摩擦系数不稳定的问题 ,中国新星石油公司第六普查勘探大队研制了无石棉复合纤维增强石油钻机刹车块。这种刹车块用交联性有机纤维和无机纤维复合增强材料取代石棉并以腰果壳油、三聚氰胺对作为粘合剂的酚醛树脂改性 ,使其分解温度提高。在压缩模塑工艺中 ,增加预热、预压工序 ,提高粘合剂的流动性和产品的物理机械性能。摩擦试验检测和应用实践表明 ,无石棉刹车块的各项物理性能优于国家标准 ,其使用寿命比石棉刹车块提高 1倍以上 ,且无环境污染。 相似文献
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JHX5170TCY型采油车采用斯太尔汽车底盘设计。针对各油田对采油车操纵性能的要求,选用了价格合理,性能优良的变速箱和取力器,对机械传动及换挡控制进行了改进。采油作业时的换挡和变速在操作室内能实现,提高了采油作业的效率;解决了由于取力器故障而造成汽车不能行走的问题。通过气路转换,使采油车在作业时底盘行走部分锁定,保证了采油作业的正常进行;行走时,作业部分被断开,保证了行车安全。刹车采用了气刹车和手刹车两个独立的刹车系统,可分别独立刹住滚筒。 相似文献
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奔驰车出现故障时,主要依靠更换进口零配件进行修理。如果零配件供货不足,或在野外施工时突然发生故障,无备用配件时,就会造成修理难、车辆出勤率降低,延误生产的问题。本文作者在修理奔驰车的实践中总结经验,努力探索,对汽车底盘气路进行小小的改动,就可使车辆的漏油问题得到明显的改善;当奔驰车的载荷比例阀损坏,导致后桥刹车的油压降低,形成事故隐患时,对制动装置的油路进行临时改动,即可成为一种很有效的应急措施。 相似文献
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国产DS-45型电磁涡流剎车,安装在ZJ45型钻机上,在四川地区进行了三百多天试验,考验了产品的质量,验证了涡流刹车一系列的优越性,显示了在节约燃料油和节省刹带块等消耗配件方面显著的经济效果。 相似文献
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