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随着油气井开发进入中后期,地层压力下降,在低压油井的修井作业中压井液常常漏失污染储层.为了减少压井液对地层的伤害,研究开发了WD-1型压井液,该压井液是一种低密度、无固相、低伤害压井液,密度在0.99~1.01g/cm3,现场配制工艺简便宜行,适用于低压油井的各种措施作业中的压井.文章介绍了该压井液的防膨性、破乳性、缓蚀性、粘稳性、与储层流体的配伍性等,考察了该压井液对岩心伤害率及现场应用效果,证实该压井液性能稳定,粘稳性好,在吐哈低压油井的压井作业中,效果良好,对地层伤害小,有利于低压油井修井作业后的产量恢复. 相似文献
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泡沫压井液技术在中原油田的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
针对中原油田部分油气层地层压力日趋降低,在作业压井过程中,因循环液柱压力过高引起压井液大量漏失,造成地层的粘土膨胀、毛管水锁、乳化堵塞等灾难性的污染,使气层渗透率大大降低,产能无法恢复。进行了泡沫压井液配方的优选,对泡沫压井液的性能进行了评价。配制的泡沫压井液在流变性能方面有着良好的稳定性、抗高温性、抗污染性和低漏失性。由于其密度低,解决了在低压气层作业时的井漏问题,给作业后的气层产能恢复创造了良好的条件。现场应用6口井,施工成功率100%,有效率83·3%。 相似文献
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吐哈油田部分区块地层压力系数小于0.9,常规水基压井液对储层伤害大,若使用油基压井液成本高,环境污染严重。通过实验优选出了一种低密度水基微泡沫压井液。该压井液具有密度低、泡沫强度高、稳定性好、携砂能力强等优点。现场应用表明,低密度微泡沫压井液稳定时间大于48 h,密度在0.70~0.99 g/cm3之间可调,抗油污染能力强,抗油大于8%,抗温在100℃以上,岩心污染后渗透率恢复值大于80%;并且施工方便,成本低,具有储层保护能力,使用微泡沫压井液的井表皮系数在0.20~2.34之间。 相似文献
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由于地层压力下降,在修完井过程中易发生漏失现象,造成固相堵塞、液相圈闭等储层伤害.针对这一问题,研制出了低渗漏压井液.该低渗漏压井液采用高分子吸水材料作为低渗漏压井液的主剂,形成具有一定强度、软颗粒可变形、流动性良好、破胶性能好的固化水体系.其基本配方为:淡水(盐水)+(1%~2%)固化剂+0.5%胶体引发剂+0.5%胶体保护剂+0.2%盐水调节剂.室内实验表明,使用该压井液后,暂堵层迅速形成,中、低渗岩心暂堵层可承受20MPa压差而不发生渗漏,破胶后渗透率恢复值达到92.2%.现场应用2口井表明,该低渗漏压井液的暂堵性好,对储层的损害小,迅速恢复修井前产能或成功建产. 相似文献
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气体/泡沫钻井技术在也门砂岩地层的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
针对也门Abyed-2井大尺寸井眼灰岩裂缝性地层漏失、疏松砂泥岩井眼失稳等一系列钻井难题,确定了采用泡沫气基流体钻过灰岩地层、抑制性硬胶泡沫钻过不稳定砂泥岩地层、零滤失高效泡沫压井液保证起下钻安全的多套气体钻井施工方案.现场施工表明,空气/泡沫钻井工艺提高了灰岩地层的机械钻速,避免了裂缝性灰岩、疏松砂泥岩地层出现恶性漏失,能维持疏松砂泥岩地层的井眼稳定,有效缓解了严重缺水地区钻井施工对生产用水的依赖,降低了钻井成本.空气/泡沫钻井工艺在该井的成功应用,为也门1区块的优快钻井提供了借鉴. 相似文献
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泡沫钻井液研究及其应用 总被引:5,自引:0,他引:5
通过对泡沫钻井液的保护油层机理和其性能与温度、压力、时间及各种试剂的关系分析得知,泡沫钻井液对渗漏地层有良好的防漏、堵漏效果,具有较强的净化能力,尤其在大斜度井段和水平井段的钻井过程中,解决了沉积井眼下侧的岩屑床等问题。现场应用表明,泡沫钻井液适用于地层裂缝发育、漏失严重、低压以及超低压地层钻井,能满足地质录井要求,利于及时发现、保护油气层。泡沫钻井液性能稳定,具有静液柱压力低、润滑性和携岩性能好、滤失量小、摩阻小、抗污染和助排能力强以及对油层伤害小等优点,适用于压力系数较低地层的钻井。该体系能有效地降低事故的发生率,防止了井壁坍塌;满足了低压、低渗地层以及大斜度井段和水平井段的钻井要求。 相似文献
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在深水压井循环期间,随着压井液的循环,井筒瞬态温度场不断变化,导致环空多相流动行为变化复杂,进而影响压井过程中的井筒压力分布.为快速准确地预测深水压井过程中不同循环时间和压井排量下的井筒瞬态温度分布,基于能量守恒原理,综合考虑压井液、钻杆、环空、地层、海水以及隔水管之间的热传递,建立了深水压井过程中井筒瞬态温度场解析模... 相似文献
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保护油气层的完井管柱技术 总被引:1,自引:0,他引:1
在油气田开发过程中,洗井液、压井液、完井液易进入地层,使储油气层受到污染和损害。为了保护油气层,研究完井生产管柱技术,在洗井或压井作业中,在封隔器下部的工作筒内投入一个堵塞器,再将封隔器以上的侧门打开,建立循环,使压井液与射孔油气层隔离,起到保护油气层的目的。 相似文献
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ë��1���꾮����ʵ�� 总被引:2,自引:0,他引:2
南方海相地层高压气井的井控工艺有其独有的特点和难点,允许开展工作的压力窗口狭窄,能量足,喷势大,来势猛,失控造成的损失会非常严重。对既满又喷的地层可以采用堵满和提高钻井液密度压井相结合、待压稳后才继续后续作业的方法进行钻井施工。直放喷通道是气井井控的常备通道,长期关井和间歇放喷不利于井控安全,最好的办法是尽快压井。井控设备配套应在行业标准的基础上进一步强化,除了高压水密封试验外还必须进行高、低压气密封试验。压井需要较多的重钻井液储备和更复杂的工序。节流放喷期间应采取保温措施。 相似文献
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硬顶法井控技术研究 总被引:2,自引:1,他引:1
对于含硫油气井及钻头不在井底等情况下发生的溢流,不能采用常规压井方法压井,需采用硬顶压井法重新建立井内压力平衡,而建立硬顶法压井参数计算模型及分析硬顶法压井过程中井口套压的变化规律,有助于硬顶法压井成功实施。在分析适用硬顶法压井适应性的基础上,建立了硬顶法压井参数计算模型和井口套压计算方法,分析了井筒内气体体积和压井液排量对井口最大套压的影响。结果表明:储层渗透率大于30 mD、裸眼段长度较短和井口承压能力较高的情况适合使用硬顶法;井筒内气体含量越高,硬顶过程中井口套压越高;压井过程中压井液的排量越大,井筒内的摩阻越大,且气液两相进入储层所需要的压力越大。分析计算结果可为现场实施硬顶法压井提供理论支持。 相似文献
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一次循环法压井方法(即工程师法、等待加重法)是常规压井方法,但在应用中常因套压控制不当等原因,导致压井失败。以元坝272-1H井和清溪1井压井作业为例,分析认为对井内压力平衡问题认识不到位、套压控制不当、压井排量不合理等是导致一次循环法压井失败的主要原因,并以井内压力平衡控制为基础,给出了环空仍然有钻井液和环空喷空2种情况下的一次循环法压井参数计算方法与压井工艺,该压井工艺在HF203井井喷压井中进行了成功应用。研究与应用表明,基于井内压力平衡的一次循环法压井工艺,对于能够正常循环的溢流井喷,具有非常好的可操作性,能够实现快速压井成功。 相似文献
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为指导现场技术人员正确使用置换法压井,以伊朗Arvand-1井置换法压井为例,探讨了该井置换法压井作业中的问题,分析了该井采用置换法压井失败的原因。认为该井在关井套压52.5 MPa情况下始终保持注入压力61.6 MPa停泵,降至57.4 MPa后再次开泵,套压保持在42.0 MPa以上平衡地层压力的做法和采取的排气方法都存在一定问题,以致注入了2.55倍井眼容积的压井液却成效不大。指出若将井眼容积、注入量和施工压力结合起来进行分析,采取逐次降低注入套压和排气压力的方法,仅用置换法就可以压井成功。根据压井过程中始终保持井内压力平衡的原则和置换法压井原理,给出了正确的压井方法。 相似文献
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高温高压井测试工艺技术与装备 总被引:2,自引:0,他引:2
由于地层及井况复杂,高温高压井测试施工成功率低.根据实践经验,总结出一系列适合高温高压井的测试配套技术.在测试前做好压力预测、井筒评价、井筒漏失评价,进行管柱力学分析、优化施工设计等,有助于提高测试成功率;通过选择好的压井液、射孔液,改进管柱结构、地面测试工艺、井口控制工艺、射孔工艺,以及改善配套设施,均有助于高温高压井的作业. 相似文献