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连轧管“竹节”问题的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
本文就各工艺参数对“竹节”的影响进行了较系统的试验。在此基础上,对连轧管“竹节”问题进行了分析,得出了“竹节”形态的基本特征;后“竹节”与轧制压力的关系;影响后“竹节”的主要工艺因素等一系列有意义的结果。对前、后“竹节”形态明显不同的原因进行了初步探讨。提出了“竹节”在线控制模型的初步设想。 相似文献
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1前言作为排出煤气管道和设备内冷凝水的专用设备,煤气管道排水器对于确保煤气的正常输送起着非常重要的作用。由于宣钢1260m3高炉煤气二级文氏管洗涤塔脱水器内的填料层被煤气穿透(损坏),所有塑料花环都进入管道系统,除一次大停气清除的部分外,仍有数以千计的花环滞留在管道中,并随着煤气的流动不断移动,这些花环和其它杂物随时可能进入下水管或卡在下水管与煤气主管呈漏斗形连接的管口上(如“Y”形喉口部)见图1,而进入下水管的杂物一般卡在容易挂灰的截门、弯管部位,甚至无较大的杂物时,这些部位也易被灰泥、焦油渣… 相似文献
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从分析套管式换热器的结构,讨论改造为喷流换热器的可行性出发,以传热学的角度论征改造后的效果。强化了对流传热效果,提高了传热效率,进一步证明了此方法的实用性。 相似文献
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本文对连轧机轧管沿轧件长度上载面积变化问题,提出了新的推导方法并经过对连轧管过程进行全面系统地分析后,对轧件沿长度上载面积的变化情况以及产生之原因,都作了完整的说明和分析,最后相应提出了消除“竹节”的措施。 相似文献
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本文从全浮动芯棒连轧管的工艺特点出发,探讨连轧管前后段尺寸增大的原因。模拟实验说明:轧制中由于芯棒速度的变化,引起了芯棒与轧件接触区摩擦力的变化,机架间推力的变化和机架弹跳值的变化,这三者均引起轧件变形的变化。文中分析了变形变化量在机列上的分布特点,即:在K机架轧制时轧件的截面积增大量最大,在远离K截面的机架上轧件截面积增大量较小(或截面减小)。在稳定轧制阶段,K截面稳定在一定位置,因此轧件的各个截面经历增大或减小的机会和程度相同,轧后钢管中段尺寸均一。而在咬钢和抛钢的不稳定轧制阶段,随着K截面的前移运动,头尾管段有较多的机会处于K截面附近轧制,而有较少的机会处于远离K截面的机架轧制,因此轧后钢管截面尺寸较中段大,形成了前、后“竹节”。本文对“竹节”的形成机理提出了新的看法,从而可以为“竹节”控制提供理论依据。 相似文献
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过去平炉炼炉都采用刷白灰浆的钢管,在5 kg/cm~2 风压下,对炉内粘渣进行吹扫。这种炼炉管在工作过程中,经受高温氧化、钢渣侵蚀和机械力的破坏作用,使钢管很快烧红、烧蚀、变曲,造成钢管使用寿命低,换管次数多,钢管用量大,吹管工序时间长,炉温低,温差波动大,降低了炉顶寿命,增加油耗,平炉作业率降低等。针对以上问题,我厂从78年开始在炼炉管上采用了高温涂层新技术。 相似文献
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一、前言大型固定式平炉出钢口的工作条件十分恶劣。数百吨1600℃以上的钢液和氧化浸蚀性强的炉渣通过出钢口流入盛钢桶。为承受熔池内沸腾钢液强大的动载荷和静压力,所以出钢口用镁质耐火材料制作并用镁质材料前后两面封堵。出钢时,我国平炉历来都是使用氧气烧开出钢口。这种方法降低钢的质量,容易改变品种,操作者劳动强度大,并容易烧伤;同时还消耗大量吹氧管。从1976年5月起,我厂同湖北846厂共同筹备和研制平炉出钢口穿孔弹至今,已进行了十种型号,五个阶段共耗用4402发的生产性试验和上百发的性能试验。结果证明: 相似文献
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一、前言平炉炼钢法已有123年的历史。在过去一个相当长的时间内,平炉钢产量曾在世界各种炼钢方法的钢产量中居主导地位。但是,自氧气转炉炼钢法同世18年后(1970年),平炉的主导地位已被氧气转炉所代替,且炼钢生产朝着以氧气转炉为主的方向发展,这是总的趋势。任何事物的发展都要有一个过程,氧气转炉代替平炉也不例外。但是由于各国国情不同,氧气转炉取代平炉的进程也不尽相同。有的国家如日本、西德等国在较短的时间内半炉全部取稍了;有的国家如苏联、捷克等,至今钢产量中平炉钢还占50%以上。近20年 相似文献
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通过分析国内外双床平炉生产的实践,指出了双床平炉生产的优越性,井就目前人们对双床平炉存在的疑虑,作了讨论。提出普通平炉改造成双床平炉是利用,改造平炉的有效措施。 相似文献
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文章通过对国内外平炉炼钢生产现状分析认为,由于平炉用氧强化冶炼,生产效率大幅度提高,消耗和成本都有较大幅度降低,平炉钢仍然具有一定的竞争能力。鞍钢第二炼钢厂将300吨倾动式平炉改造成氧气顶吹平炉,经过近十年的生产实践,对炉体结构和冶炼工艺进行大量的技术改革,使生产稳定,产量大幅度提高,取得了良好的经济效果。如果鞍钢第一炼钢厂小管用氧平炉改造成氧气顶吹平炉,可降低重油消耗55.35公斤/吨钢,每年可节约重油11.7万吨,少用矿石20.8万吨,少消耗修炉砖1.2万吨,多消耗钢铁料16.2万吨,多消耗氧气2000万米~3。并可降低工序能耗74.2公斤标准煤/吨钢,降低累计能耗60.82公斤标准煤/吨钢,可腾出场地增建改善质量设施,减少生产炉座数,为改善环保创造条件。可利用平炉大修机会和大修费用进行技术改造,不影响生产,不需要国家另行投资。 相似文献