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本文介绍了聚酯装置废气特点,并结合装置实际情况对排放的废气进行集中收集治理,送至汽提塔进行汽提后进入热媒炉进行燃烧,解决了废气排放对环境的影响,实现绿色文明生产;同时也为老聚酯装置的废气治理提供了参考案例。 相似文献
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介绍了PTA装置废气特点,并结合特点对排放废气治理的方法和对环境的影响,并介绍了对装置能耗的影响,为老装置的治理提供了案列。 相似文献
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大庆石油化工总厂硫氰酸钠生产装置建成投产初期,出于对“三废”治理认识上的不足和治理方法不够完善,装置产生的三废都采用直排式处理,给环境造成了很大的污染。近几年来,为认真贯彻清洁生产进而降低污染物排放总量的方针,特设立专项课题,对装置投产初期三废治理状况和三废治理中的几个技术关键进行研究,经过综合治理后,硫氰酸钠生产装置可以做到生产废水不排放;废气硫化氢经吸收治理后,虽然吸收率达不到100%,但排放1:7排放物的质量浓度却能达到5mg/L以下;废渣活性炭由设计初期每年排放100t降到每年只产生2~3t。 相似文献
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某企业丁苯橡胶装置化学品配制厂房配料时散发的异味,通过厂房轴流风机经除尘后直排大气,混合槽、凝聚工段散发的废气直排大气,干燥箱排放的废气通过碱洗后也直排大气,不但造成环境污染,车间异味严重,严重危害操作人员的身体健康,不能满足现行排放标准,需对装置涉VOCs物料的化工生产过程的废气进行收集,并且输送至VOCs治理装置,以满足环保、安全卫生要求。根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的规定和实际情况,在诸多治理方法中比选出除尘+电加热蓄热催化燃烧工艺方案,并在尾气排放口增设在线监测系统。上述废气经过VOCs治理装置处理后,非甲烷总烃(NMHC)去除率≥97%,苯乙烯、1,3-丁二烯等有机特征污染物排放浓度均达到规范要求的排放标准。 相似文献
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催化燃烧法处理聚酯工艺废气的实践 总被引:3,自引:0,他引:3
探索用催化燃烧方法处理聚酯生产工艺废气的可行性,并在生产装置上进行中试。介绍了废气处理装置的主要设计参数、处理工艺流程。对装置的安全运行,催化剂的寿命,运行经济性进行了讨论。结果表明:相对于目前的喷淋处理法,该法处理简单,不产生二次污染,成本较低,处理聚酯生产工艺废气是完全可行的。 相似文献
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《中氮肥》2021,(5)
安阳九天精细化工有限责任公司甲胺/DMF装置甲醇罐区主要包括2台甲醇储罐、1台DMF储罐,排放的废气主要包括甲醇、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)等有机化合物。甲醇罐区废气属于量小、高浓度的废气,通过对多种VOCs治理技术的比较,决定采用"冷凝回收+活性炭吸附+蒸汽脱附再生"组合工艺予以治理。简介甲醇罐区基本情况及VOCs治理要求,详细介绍甲醇罐区VOCs治理工艺方案,包括甲醇罐区最大废气量和废气治理风机入口管径的核算,以及废气收集系统、废气冷凝系统、废气吸附及再生系统的工艺设计等。甲醇罐区VOCs废气治理项目建成投运后,经第三方检测机构检测,排放尾气中VOCs浓度低于GB 31571—2015排放限值要求,实现了甲醇罐区全部排放气的收集处理和达标排放。 相似文献
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孔祥文 《玻璃钢/复合材料》1995,(5):51-51
介绍一种玻璃钢废气治理系统孔祥文(中山市金马游乐设备实业公司528402)在生产聚酯玻璃钢时,有大量苯乙烯气体挥发出来;在玻璃钢喷漆时,也有相当多的有害溶剂挥发、飞散到环境中。玻璃钢生产产生的各种废气直接排放到大气中,不仅造成资源的浪费,也产生大气环... 相似文献
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高氯化聚乙烯生产中废气、废水的综合治理我厂有一套年产300t的高氯化聚乙烯《HCPE》生产装置。在生产过程中,伴随有废气、废水的排放,如治理不当,即造成环境的污染。我们在实际生产中,针对废气、废水的组成、来源进行分析,采取了综合治理方法,取得了明显的... 相似文献
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介绍了某烯烃联合生产装置区污水处理场挥发性有机物废气(VOCs)的主要来源、废气中污染物的类别及排放浓度。通过不同废气处理工艺的比选,有不同的优缺点。本水场采用生物洗涤预处理及两级生物处理工艺迚行治理,运行效果明显,对其它污水处理场废气治理工作提供借鉴意义。 相似文献
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含微细颗粒的挥发性有机废气综合治理技术研究开发 总被引:1,自引:0,他引:1
工业的发展,带来了很多丰闷关的环境污染问题。挥发性有机物(VOcs)是常见的污染物,对环境、动植物的生长及人类健康造成了极大的危害,因此越来越受到世界各国的重视,许多发达国家都颁布了相应的法令,限制VOCs的排放。含微细颗粒的挥发性有机废气由于多种物质成份并存,特别是橡胶行业炼胶废气一直是环保治理的难点。我们提出采用“预处理除油装置+活性炭流动床吸附+布袋除尘器+活性炭固定床吸附装置”的处理方式,能有效治理这类废气,尤其是针对橡胶行业炼胶废气,具有处理效率高、运行稳定、运行费用低、操作简便等特点。 相似文献
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研究了典型炼化企业污水处理厂VOCs排放现状及治理技术和改造状况,针对500 m3/h炼化污水处理厂,VOCs废气排放量约35 000 m3/h,不同装置VOCs排放浓度差别明显,低浓度废气平均为200 mg/m3,高浓度废气平均为2 600 mg/m3。针对此类VOCs排放,采用吸附-冷凝预处理加生物氧化的治理工艺存在冷凝效率低、投资运行成本高等问题。结合炼化企业生产工艺特点,将低浓度废气浓缩后与高浓度废气混合通入炼化装置加热炉进行焚烧处理具有可行性,可显著降低设备投资及运行成本,改造结果显示VOCs去除率大于99%,年节约成本200余万元。 相似文献