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相似文献
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1.
《硫酸工业》2010,(3):39-39
2010年5月21日,由中国石油和化工勘察设计协会硫酸和磷肥设计专业委员会、中国化工学会无机酸碱盐专业委员会(硫酸)共同组织的山东博丰250 kt/a硫磺制酸装置低温热回收现场会在济南召开。来自全国各地的大、中型硫磺制酸企业代表70多人参加了会议并到博丰现场参观。  相似文献   

2.
硫酸生产装置的低温热回收是我国硫酸工业"十二五"发展规划中的节能减排目标之一。介绍了国产化低温热回收(DWRHS)技术在800kt/a大型硫磺制酸装置中首次成功投产,各项工艺指标都达到了设计要求,运行稳定,自控水平较高,产汽率达0.5t/t,该装置操作简单、产汽率高,投资少、收益高,可在大型硫酸生产装置中推广应用。  相似文献   

3.
800 kt/a硫磺制酸装置国产化低温热回收系统投产概要   总被引:1,自引:0,他引:1  
硫酸生产装置的低温热回收是我国硫酸工业"十二五"发展规划中的节能减排目标之一.介绍了国产化低温热回收(DWRHS)技术在800 kt/a大型硫磺制酸装置中首次成功投产,各项工艺指标都达到了设计要求,运行稳定,自控水平较高,产汽率达0.5 t/t,该装置操作简单、产汽率高,投资少、收益高,可在大型硫酸生产装置中推广应用.  相似文献   

4.
据宣达集团报道,由宣达实业集团有限公司和上海奥格利环保工程有限公司联合设计、制造、安装的300kt/a硫磺制酸低温热回收系统(DWHS),于2006年10月在浙江上虞忠盛化工有限公司建成,经过调试改进于2007年3月正式投产,至今系统运行正常,生产每吨硫酸可获得0.6~1.0MPa的低压饱和蒸汽0.43t。  相似文献   

5.
介绍了江苏翔盛粘胶纤维股份有限公司400 kt/a硫磺制酸装置工艺设计和设备选型情况。该装置配套的低温废热回收装置全部采用国产设备,运行稳定可靠。SO2风机采用高压变频调节,在系统不能满负荷运行及开停工过程节能效果明显。硫酸装置吨酸产汽量达到1.69 t,转化率基本保证在99.9%以上。该装置工艺、设备选型合理,运行稳定,开工率达到99.8%。  相似文献   

6.
云南云天化国际化工股份有限公司三环分公司(以下简称三环公司)600 kt/a硫磺制酸装置于2007年2月建成投产,设计采用"3+1"二转二吸工艺流程。干吸工序设置脱盐水换热器,通过加热脱盐水回收部分干吸热能,但大部分热能由循环冷却水带走,整个装置热能回收利用率不高、冷却水消耗量大。为充分回收利用干吸工序热能资源,三环公司于2008年底启动低温位热能回收(HRS)  相似文献   

7.
80kt/a硫磺制酸系统的废热回收利用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍80kt/a硫制磺酸装置废热回收利用系统的工艺圾运行情况。焚硫炉出口设置火管式次中压废热锅炉,转化器一段出口设置过热器组,五段出口设置低压废热名流,四段出口设置低压废热锅炉8的那分受热面。系统产2.45MPa、400℃的勃热蒸汽发电并提供低压饱和蒸汽,完全可满足全厂生产的热、电需要。  相似文献   

8.
近十年间,我国硫磺制酸工业发展很快,装置规模逐步扩大,为加快国产化步伐,针对600-800kt/a硫磺制酸装置,探讨了提高装备国产化率的诸因素,认为国产的主鼓风机,精硫泵、浓硫酸循环泵等可满足长周期稳定运行的要求,使装备的国产化高由87%提高到94%-96%。  相似文献   

9.
目前我国的硫酸厂基本回收了燃烧(或焙烧)和转化反应所释放的大部分热量,利用这些热量每生产1t硫酸可副产1.1~1.2t中压蒸汽。但硫酸装置总的热能回收率不高,硫磺制酸只有60%~65%,硫铁矿制酸只有50%~60%。在低温热回收方面,我国除少数几个厂引进了国外成套设备和技术外,绝大部分硫酸装置的低温余热都没有回收和利用。  相似文献   

10.
云南云天化国际化工股份有限公司三环分公司(以下简称三环公司)600 kt/a硫磺制酸装置于2007年2月建成投产,设计采用“3+1”二转二吸工艺流程.干吸工序设置脱盐水换热器,通过加热脱盐水回收部分干吸热能,但大部分热能由循环冷却水带走,整个装置热能回收利用率不高、冷却水消耗量大[1].为充分回收利用干吸工序热能资源,三环公司于2008年底启动低温位热能回收(HRS)项目建设,该项目设计在原有制酸装置上进行技术改造,即在原一吸塔前增设1台HRS塔,原一吸塔作为HRS热回收的二级塔使用[2-3].该项目于2010年2月建成投产,现运行稳定.  相似文献   

11.
蒸汽平衡是硫磺制酸装置余热回收系统设计的关键,其设计得合理与否直接影响到企业的经济效益.介绍了蒸汽平衡设计需要考虑的问题,如装置规模、全厂蒸汽来源与用户、蒸汽的用途及配套设施、低温热回收、辅助锅炉的设置、蒸汽参数的选择、蒸汽管网的确定,以及节能设备的利用、凝结水的回收等,并指出处理好这些问题的必要性  相似文献   

12.
刘刚 《硫酸工业》2011,(2):20-23
介绍了中化开磷800kt/a硫磺制酸装置工艺流程及主要设备选型情况.该装置采用"3+1"二转二吸工艺流程并配套国产化低温位热能回收系统,除钒催化剂外设备全部实现国产化.装置投产以来运行稳定,各项工艺指标均达到或超过设计值,尤其是新上低温位热能回收系统0.7MPa蒸汽产量超过0.52t/t,经济效益可观.  相似文献   

13.
实现低温位热能回收是目前硫酸生产的趋势,同时对硫酸生产装置中的设备材质提出了更高要求。为了满足低温位热能回收的要求,昆明某公司研发了JSB系列合金材料,成功应用于低温位热能回收系统的循环酸泵、管槽式分酸器、酸排出泵、蒸发器、各式阀门和管道附件等,取得了很好的效果。  相似文献   

14.
硫酸低温余热回收项目以节能降耗、保护环境、降低成本为目的而建设,其费用控制不仅直接影响项目建设的顺利进行和承建方的经济效益,还影响项目建成后业主方的经济效益和环境效益。以贵阳中化开磷1 900 t/d和2 400 t/d硫磺制酸低温余热回收项目为例,阐述了其费用控制的各个环节,可为同类工程总承包的费用控制作参考。  相似文献   

15.
硫铁矿制酸干吸工段废热回收系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
许志祥 《广州化工》2014,(7):154-155
介绍一种可用于硫铁矿制酸干吸岗位废热回收系统。该系统基于高温吸收工艺,采用两台阳极保护酸冷器串联的方式对出循环酸进行冷却,同时部分回收低温位废热,用于预热锅炉用水。该系统能有效回收利用低温位废热,具有经济效益明显,投资省,安全风险低等特点,可在硫铁矿制酸企业推广应用。  相似文献   

16.
转化率是硫磺制酸装置生产的主要控制参数,是衡量装置生产的经济性及先进性的重要指标之一。介绍了200kt/a硫磺制酸装置转化器的操作情况,转化器各段的转化率、总转化率及分段压力降,通过分析检测结果,阐述了影响转化器转化率的主要因素,并提出了提高转化率的措施。  相似文献   

17.
随着能源价格的上涨,现代硫酸装置作为热电站的角色越来越重要,为了能最大限度地节约能源,在硫酸装置的酸循环系统开发了一个热回收系统(HEROS),重点放在操作的方便性和很高的安全标准。HEROS的核心是一个在中间吸收塔上游并配有安装专用酸循环系统的文丘里吸收器,该系统产生的热量被传递到一套特别设计的锅炉的低压蒸汽系统中,材质的耐酸性可对操作参数进行比较灵活的控制,设计允许在中间吸收塔全部运行时关闭HEROS,该原理也可实现在老硫酸装置中对系统进行改造。  相似文献   

18.
介绍了四川宏达股份有限公司200 kt/a硫磺制酸装置废热回收系统工艺和设备的改造情况.分析原有废热回收系统存在的问题,通过提高进焚硫炉干燥空气温度多产蒸汽,有效提高了热能回收利用率.改造后,装置运行状况良好,副产2.45 MPa、400 ℃过热蒸汽31.6 t/h,产汽率达到1.264 t/t,经济效益明显.  相似文献   

19.
李春华 《广东化工》2004,31(6):10-12
介绍了80kt/a硫酸装置扩产到120kL/a的技术改造,分析存在的问题,采取相应的改造措施。改造后,硫酸年产量达到120kt/a.发电量增加700kwh/h.取得明显的经济效益。同时.主要技术经济指标如烧出率、转化率、吸收率等相当或者优于原指标。  相似文献   

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