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在6支电容式套管电容量及介损角正切值测试数据异常后,通过对两种接线方式定性分析和理论计算找出了电容量偏小和介质损耗角正切值偏大的原因,提出了修正公式,并通过了试验论证,同时提出了防止误判的建议。 相似文献
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变压器电容式套管电容量及介损测量接线方式分析 总被引:3,自引:0,他引:3
在6支电容式套管电容量及介损角正切值测试数据异常后,通过对两种接线方式定性分析和理论计算找出了电容量偏小和介质损耗角正切值偏大的原因,提出了修正公式,并通过了试验论证,同时提出了防止误判的建议。 相似文献
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变压器高压油浸纸套管与环氧浸纸套管运行情况比较 总被引:1,自引:0,他引:1
对某电厂使用的变压器高压油浸纸电容式套管和环氧浸纸电容式套管的运行情况进行了比较,并对曾出现的故障类型进行了分析.历次电气试验表明:油浸纸电容式套管介质损耗和电容量均保持稳定,变化量一直在规程允许范围内;而环氧浸纸电容式套管在投运一定时期后,出现套管介质损耗因数及电容值增大的现象.最后指出,环氧浸纸绝缘套管的介质损耗因数普遍高于同等电压等级的油浸纸绝缘套管,当发现绝缘介质损耗因数和电容值发生较明显变化时,应加大测试密度,当变化量大于10%时,必须更换套管. 相似文献
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110千伏及以上的变压器套管一般为油浸纸电容型或胶纸电容型。在套管靠法兰处有一个可供测量套管绝缘介质损失角正切(tgδ)的小套管。运行中一般使用Q3—1型西林电桥在仃电条件下按电桥正接线进行测量。(即导电杆加电压,小套管与地断开后接电桥Cx线)。在现场测量变压器上套管绝缘tgδ时曾多次发现在没有注意变压器线圈的连结(如仅被测套管的导电什加电压,其余相套管导电杆悬空,且其它线圈均开路时)会出现较大的tgδ测量误差。测量的结果可能会大大超过套管绝缘的实际tgδ值。现场测量数据曾经出现过超 相似文献
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变压器介质损耗角正切值的测量与计算 总被引:2,自引:2,他引:0
提出了一种辅助确定变压器绝缘低劣部位的方法,即当变压器介质损耗角正切值的测量结果不正常时,可再结合所推导出的计算公式计算出各等值电容上的tanδ值,从而可根据其大小找出具体的绝缘低劣部位,为变压器检修提供可靠的依据。 相似文献
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一、引言使用2500V介质试验器,测量不拆离变压器绕组的油纸电容式套管的介质损失角正切值时,一般采用在引出分压极小瓷套管上加入试验电压,在套管的导电芯接地与接屏蔽两种情况下,测量其介质损失角值,再用计算方法求得套管的高压电容的介质损失角正切值.此法在实行中已经积累了许多经验,但在有的时候由于分压极小瓷套管尺寸小及其表面情况的影响,测量结果难以令人满意.为消除此弊,本文提出一个用2500V介质试验器,从套管的导电芯加入试验电压,由分压极小瓷套管处引出被测量,而非测量被引入仪器的屏蔽回路 相似文献
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介绍了小电容试品———互感器和电容式套管介质损耗测量时,出现偏小有时甚至负值的原因和现场测量结果。建议在现场进行这类试品的介质损耗测量时,必须注意将电桥或介损仪的接地点与被试品接地法兰或底座相连接。 相似文献
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对500kV变压器大修的修前、修中、修后试验,只有这些试验数据合格,才能保证变压器的检修质量的合格。文章记述了在方正500kV变电站2号变A相变压器大修过程中如何解决中性点套管末屏对地的介质损耗因数及电容量数据不合格问题的过程。 相似文献
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通过对大量现场测试数据的比较分析表明,现场低电压下测得的环氧树脂浸纸电容式油/SF6套管的介损并不能完全反映套管介损的真实值。通过改变试验的接线方式、停电前的励磁方式和空载投切相角的研究和试验,有针对性地提出了防范措施。 相似文献
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均压电容器电容及介损测量是保证断路器安全稳定运行的一项重要工作.现场测量存在感应电严重干扰的问题,而且目前出现越来越多均压电容器按照预试规程1O kV测试电压下介损值超标,而返厂测试又合格的情况.对现场测量方法进行了研究,提出采用改变试验电源频率和提高试验电源电压的方法来进行均压电容器电容及介损测量.首先对改变试验电源... 相似文献
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500 kV自耦变压器体积庞大,套管高,拆除引线和接测量线都有困难。然而,自耦变压器高压套管、中压套管及中性点套管实为同一绕组连接,在低压绕组首尾短接接地的前提下,从中性点加测量电压、从套管末屏取试品电流来测量高压及中压套管电容量及介质损耗,可避免拆装引线和在高、中压套管上接拆测量线。通过对500 kV自耦变压器进行模型简化和等效电路运算,得出从中性点加测量电压测高压套管电容量及介质损耗的误差;并对广东省中山市500 kV香山变电站2台自耦变压器现场实测,验证了此种方法的可行性。 相似文献