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《物理测试》2016,(1)
某机械厂使用100 mm规格的45钢圆棒加工一种挖掘机油缸活塞,在加工过程中发生矫直断裂。对45钢圆棒和断裂样品进行了化学成分、低倍酸洗、断口、金相组织等项目分析。结果表明:用于加工活塞杆的45钢圆棒力学性能、化学成分符合标准要求,钢中夹杂物含量少,组织是正常的铁素体+珠光体。活塞杆矫直断裂为脆性断裂,断裂源位于工件表面,断口微观形貌为冰糖状脆性断口。断裂件经酸洗后发现纵向表面存在较多沿周向分布的裂纹及较深、较粗的车加工刀痕,金相分析结果表明裂纹为中频淬火过程中形成的沿晶裂纹,裂纹区域存在回火马氏体硬脆相组织。活塞杆发生矫直断裂的原因是工件矫直前已存在中频淬火形成的淬火沿晶裂纹,在矫直应力的作用下,裂纹沿基体扩展直至发生断裂。通过改进中频淬火和回火工艺,提高工件表面加工光洁度可消除表面淬火裂纹,后续产品未再发生矫直断裂。 相似文献
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一、前言轧制6.5mm盘条所用的轧辊,选用瓦房店轴承厂生产的GCr15钢,经锻造成型及轧后球化退火,机械加工成轧辊后,最终淬火加低温回火处理。 1985年4月生产的14个轧辊,经机械加工后进行淬火和低温回火处理时,连续淬裂12个,其中沿轴向断裂成两半或三半的有11个,另一个发现有裂纹。其断裂有的是在淬火过程中断裂的,有的则是回火过程中断裂的。我们对轧辊断裂原因进行了分析研究。二、轧辊生产工艺 相似文献
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40Mn2 钢支撑辊主要用于大型推土机和挖掘机的钢带上,受力大,对其性能要求较高,热处理要求对外表面进行高频感应淬火及整体回火处理. 相似文献
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某增压机在运行过程中出现异常响动,经检验发现其风扇叶片断裂。通过光学金相显微镜、扫描电镜等实验手段,对增压机风扇叶片断裂原因进行了分析。结果表明,该叶片断裂是单向疲劳断裂。产生疲劳断裂的主要原因是油漆剥落后产生的腐蚀坑及边缘打磨形成尖角而造成的应力集中所致。 相似文献
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韩成年 《中国铸造装备与技术》2002,(5):58-59
用筛滤机筛滤洗煤、湿式除尘等工艺废水,操作简单,经济效益显著,但面网破损快。历经四次PDCA循环,建立力学模型,从力学观点分析:底网孔径过大,面网受物料高频冲击产生弯曲疲劳应力,致使面网丝过载折断。采取减小底网孔径措施,面网寿命大大增加。 相似文献
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张辉 《特种铸造及有色合金》2019,(9)
某活塞气动执行机构失效的原因为铝合金活塞板断裂。采用宏观观察、金相组织观察、化学成分分析及扫描电镜分析等方法,对出现断裂的活塞板进行了失效原因分析。结果表明,活塞板的开裂为疲劳破坏,密封槽底部存在严重的应力集中,且由于使用高强的7A19铝合金,在交变载荷作用下最终导致活塞板断裂。综合评定后,选用5083铝合金,通过适当工艺改进,使活塞板寿命明显提高。 相似文献
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对某折弯机油缸缸底断裂脱落原因进行分析,得出充液阀关闭时过大液压冲击力持续高速对缸底打击造成缸底断裂脱落这一结论。根据分析结果制定了降低充液阀关闭压力和更换阻尼以减小流量输入两项主要措施,并最终解决了问题。 相似文献
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针对气体机气缸盖使用过程中出现裂纹的问题,分析了气缸盖裂纹产生的原因,选择适合气缸盖性能要求的材料,改进了浇注系统和冒口工艺,并确定合理的炉料配比和熔炼工艺.试生产结果表明,气缸盖材料性能符合技术要求,装机耐久试验取得满意效果,铸件的综合废品率大幅降低,有效节约了生产成本. 相似文献
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采用宏观、微观检验、硬度测试及能谱分析等手段,对45钢接头调质后产生裂纹的原因进行分析,发现显微组织中存在着严重的带状偏析、非金属夹杂物、奥氏体晶粒大小不均匀以及工件未淬透等缺陷。结果表明,工件未淬透及严重的带状偏析导致45钢接头调质后产生了弧形裂纹。 相似文献