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半水煤气湿法氧化脱硫工艺综述 总被引:1,自引:0,他引:1
原料气中硫化物的存在,不仅使管道和设备腐蚀,而且使催化剂中毒。湿法脱硫是比较成熟的半水煤气脱硫工艺,也是比较常用的半水煤气脱硫技术。主要介绍了半水煤气湿法氧化脱硫的原理、流程和操作要点等。 相似文献
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关于自吸空气氨水再生流程的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
<正> 我厂原设计为5000吨/年的小合成氨厂,现达8000吨/年的合成氨生产能力。对原氨水再生流程进行了改造,应用了自吸空气氨水再生流程。1980年8月投入运行,至今效果良好,现将情况介绍如下:一、脱硫及氨水再生流程自吸空气氨水再生流程如(图1)所示。半水煤气中 H_2S 含量约2克/米~3,经萝茨鼓风机加压由塔底进入旋流板脱硫塔,在塔内半水煤气经再生氨水的洗涤,脱硫后的半水煤气由塔顶而出,送入压缩机的一段进口。脱硫液,由塔底排出至富液槽,经4BA-8的再生泵送到12米高的四个并联自吸空气引射器。吸收了空气的氨 相似文献
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<正> 喷射器串联空塔的“喷射—喷淋”吸收半水煤气中 H_2S 流程〈下简称“喷—喷”流程〉,是笔者根据本厂加压改良 A(?)D、A 法脱硫多年来的生产实践并参考常压脱硫生产经验而创立的。由于“喷—喷”流程投入运行,近半年来的生产操作状况表明它根本上消除了原流程中的“硫堵”、生产强度有限及脱硫效率低等病弊。而“喷一喷”流程的关键设备在于设置的喷射吸收器。 相似文献
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湖南金信化工有限公司年产合成氨72kt、尿素130kt,扩建工程上马之前,半水煤气一直采用加压A.D.A法脱硫,脱硫塔采用的是喷激型全空塔。由于使用时间长,塔内壁腐蚀严重,所以,无论是脱硫效率还是生产安全保障均较差。特别是脱硫效率在90%以下,当进口半水煤气中H2S大于1000mg/m^3时,出口H2S含量即高达100mg/m^3以上,严重制约了我公司生产,给中变及粗醇催化剂造成极大危害。为解决这一问题,我公司决定利用改扩建机会将半水煤气加压A.D.A脱硫改为常压栲胶脱,并且决定常压栲胶脱硫在整个合成氨、尿素扩建工程竣工前先期投运。 相似文献
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常压脱硫系统克服阻力方法讨论刘庆华(安阳化肥厂情报室河南安阳县,455133)我厂是年产8万吨合成氨,13万吨尿素的中型氮肥厂。半水煤气采用常压脱硫,脱硫流程是:来自造气工段的半水煤气,在常压条件下,通过脱硫塔,与塔内脱硫溶液进行传质,半水煤气中的H... 相似文献
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1概述
我公司造气车间脱硫工段主要担负着脱除原料气(焦炉煤气和半水煤气)中H2S(同时也将HCN脱除)的任务,脱硫方法为改良A.D.A法。在工艺气体的布置上,由于两种原料气中H2S含量的不同,其流程设置各不相同。焦炉煤气通过两个并联的湍流塔后还要再串联一个填料塔(1#塔)来吸收H2S,而半水煤气只通过一个填料塔(2#塔)来吸收H2S。在工艺液体的布置上,脱硫溶液系统是公用的,贫液泵将脱硫贫液加压后分别从4个脱硫塔的塔顶送到塔内自上而下进行喷淋,吸收煤气中的H2S,而从4个脱硫塔下部出来的脱硫富液分别进入氧化再生槽进行脱硫富液的再生,使富液变为贫液后再由贫液泵加压后循环使用。脱硫富液的再生方式为槽式鼓泡再生。 相似文献
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本文对合成氨脱硫系统的半水煤气加压ADA脱硫改常压栲胶脱硫的状况、新型填料-旋流板组合变脱塔的应用、脱硫液高塔再生改喷射再生、熔硫釜的安全性改造等进行了介绍。 相似文献
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我公司是以煤焦为原料年产60 kt合成氨的中型氮肥企业。1990年进行扩建,先后增设了半水煤气栲胶脱硫、中变串低变,复合催化热钾碱法脱碳、新铜洗等。合成氨生产能力提高到了80 kt,1996年又投产了联醇,总氨能力达到100 kt,合成氨生产工艺流程变为:此次改造,要求半水煤气中H2S含量在300~500 mg/m3之间,合成氨流程中半水煤气脱硫后,变换气无脱硫装置,再生气中H2S≤15 mg/m3,便能满足尿素生产的需要。生产实践证明,半水煤气中H2S含量在800~1000 mg/m3之间,特别是1994年改烧焦炭后,半水煤气中H2S含量达1600~2000 mg/m3,… 相似文献
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宁夏丰友化工股份有限公司(以下简称丰友公司)合成氨净化系统采用半水煤气常压脱硫、2.2MPa加压中串低变换、加压ADA变换气脱硫、双活化剂热钾碱脱碳及干法精脱硫净化工艺。2011年,针对原料煤价格不断上涨、生产成本持续升高等问题,造气试烧型煤(劣质煤)并不断增 相似文献
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目前我国小氮肥厂大部分采用固定炭层间歇气化制半水煤气,净化多采用一次脱硫,一次变换(常压或加压),一次脱碳(碳化或水洗)和铜洗清除少量一氧化碳和二氧化碳的流程。六十年代初,世界各国合成氨工业向大型化发展,原料路线由煤逐渐转向天然气及石脑油,以天然气为原料的合成氨厂大部分采用中温变换串联低温变换,一次脱碳和甲烷化清除少量一氧化碳和二氧化碳的流程,而脱硫置于造气之前——对天然气进行 相似文献
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内蒙古赤峰富龙化工有限责任公司年产合成氨40kt,主要产品是长效碳铵和液氨。由于原料煤来源较杂,半水煤气中H2S含量波动较大。在2003年前半水煤气采用单塔脱硫,脱硫催化剂使用MSQ-3当半水煤气中H2S小于2.5g/m^3时,脱硫后H2S可降低到0.11g/m^3左右,但半水煤气H2S含量超过2.5g/m^3时,超过的部分便增加到脱硫后的气体中,例如半水煤气中H2S含量若增加到2.6g/m^3,则脱硫后H2S便增加为0.21g/m^3。这样MSQ-3型脱硫催化剂虽然表现出明显的优点,但已不能满足半水煤气H2S含量较高时的脱硫要求,需改变脱硫的设备及工艺流程来解决问题。经研究及结合兄弟厂的经验,确定将半水煤气脱硫由单塔脱硫改为双塔串联脱硫,即分为一级及二级脱硫,并且一级及二级脱硫均分别单独再生。然后按常规方法进行脱硫一再生循环,在硫化氢含量较高时,对半水煤气仍到得了较好的脱硫效果,并且生产一直比较稳定。 相似文献
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O前言江苏华昌化工股份有限公司(以下简称华昌公司)现有3套半水煤气脱硫装置,均采用"纯碱+拷胶+888"湿式氧化法脱硫工艺。由于脱硫前半水煤气中H2s(质量分数,下同)比较高,为了确保半水煤气脱硫效率,3套装置均采用2台脱硫塔串联流程。装置投运以来,主要问题是脱硫塔阻力上升较快,一般运行5一8个月后单塔阻力就达到了10kPa,脱硫系统阻力达到20kPa,难以维持正常运行,只能停车清理、更换填料,不仅影响了产量,而且耗费大量的人力、物力。为此,对造成脱硫塔堵塞的原因进行了分析,并针对性地采取改进措施,以达到脱硫系统长周期稳定运行的目的。 相似文献
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选用先进工艺和高强度设备是脱硫技术发展的两个重要方面。本文提出在半水煤气栲胶脱硫中采用喷射反应器吸收硫化氫和再生溶液,为简化流程、节省投资和降低电耗提供了经验。 相似文献
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云天化国际云峰分公司合成氨净化装置始建于1966年,净化装置为半水煤气加压、除尘、脱硫及变换。一段入口半水煤气温度的高低对合成压缩机的打气量有一定的影响。因此针对以上问题,决定对泡沫除尘器进行改造,将泡沫除尘器改造为煤气洗涤塔,使半水煤气经洗涤除尘、降温后再进入压缩机,泡沫除尘器增改煤气洗涤塔,除了阻力低以外,喷淋塔还有个好处,与半水煤气逆流接触的空间及面积较大,从而气体的温度得到降低。 相似文献