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相似文献
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1.
2.
通过对吹氧脱碳法冶炼中碳锰铁过程的热力学分析,得出了该法脱碳保锰的热力学条件和工艺条件,对中碳锰铁冶炼具有一定的指导作用。  相似文献   

3.
颜根发 《马钢技术》1995,(2):2-6,10
本文探讨了搅拌型复吹转炉脱碳模型的几个基本问题。认为其脱碳临界温度随底部供气强度的增大而降低;最大脱碳速度基本上与顶吹一样,主要取决于顶部供氧强度;临界碳含量随底部供气强度的增大而降低;脱第三期速度系数随底部供气强度的增加而提高。  相似文献   

4.
 为了研发MCCR低碳钢种,采用KR→转炉→VD炉→LF炉工艺流程,开发利用VD炉氧脱碳工艺,生产超低碳钢(w([C])小于0.02%)。复吹转炉出钢w([C])小于0.06%,沸腾出钢,出钢过程平均脱碳率为33%;VD炉真空处理保持深真空(小于67 Pa),脱碳率达到65%,实现脱碳后平均w([C])为0.006 7%,最低w([C])为0.002 3%。LF炉采用控制增碳深脱硫,完全能够满足MCCR超低碳超低硫钢生产需求。  相似文献   

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6.
孙云鹏  王福海 《冶金动力》2022,(6):102-104+109
通过热力学、动力学原理分析VOD炉精炼00Crl8Nil0N超低碳不锈钢脱碳命中率的影响因素,优化攀长特炼钢总厂二作业区VOD炉精炼作业过程中的入炉温度、临界碳含量、真空度、吹氩等,同时根据氧电势检测实时数据以及废气温度变化调整真空泵作业模式等措施,多个指标综合监控终点碳,从而提高了碳终点命中率、Cr收得率、缩短了精炼周期、降低了工序生产成本,在超低碳不锈钢生产中取得了较好的冶金效果。  相似文献   

7.
软吹顶枪的AOD炉   总被引:1,自引:0,他引:1  
GHH  MAH 周汉香 《武钢技术》1997,35(4):37-37,62
软吹顶枪的AOD炉[德]MANGHH1前言1993年11月16日,座落于意大利北部BagnoloMela地区的Italfond公司的20t转炉(吹Ar、O2脱碳转炉)投产了。目前,此转炉主要生产不锈钢、抗酸性和高热稳定性的特殊钢种,然后浇注成方锭。这...  相似文献   

8.
邹勇 《炼钢》2011,27(1):54-56,65
针对不锈钢冶炼特点,通过脱碳热力学和动力学分析,研究了VOD精炼工艺参数对超纯铁素体不锈钢脱碳速度和终点碳含量的影响,并进行了大量工业生产试验.结果表明,提高冶炼温度、增加吹氧流量和吹氩流量、降低氧枪的供氧压力和枪位有利于提高脱碳速度,获得更低的终点碳含量.  相似文献   

9.
雷辉 《炼钢》2012,28(6)
攀枝花钢钒有限公司提钒炼钢厂为进一步挖掘RH—MFB功能,通过建立吹氧脱碳工艺模型指导超低碳钢(IF钢)深脱碳处理模式,并不断完善和优化工艺操作,IF钢RH终点w(c)≤30X10-6合格率达到了90%,取得了明显的效果。  相似文献   

10.
结合实际生产数据,分析了转炉终点控制对RH真空脱碳的影响,分析认为,冶炼超低碳钢时,转炉终点碳含量≥0.05%,需要进行RH强制脱碳;终点碳含量≤0.04%时,可以进行RH自然脱碳,也可以在出钢过程中进行最大810kg的微碳锰铁(锰含量80%)合金化操作。底吹氩2min降低钢水氧活度约190×10-6。没有底吹终点钢水碳含量不均匀,均匀性相差0.01%~0.02%。  相似文献   

11.
用0.8 kg钢水石墨坩埚的硅钼棒炉研究了常压下氮气分压(33~100 kPa) 、吹氮时间(0~50 min) 、吹氮流量(0.3 L/min) 、钢液温度(1 773~1 833 K)对316L钢(%:0.031C、16.13Cr、10.12Ni、2.12Mo、0·028N)中氮含量的影响,并试验了在前期真空条件下1 853~1 833 K吹氮40 min、2 kPa、0.1 L/min,中期吹氮40 min、100 kPa、0.3 L/min,后期吹氮50 min、100 kPa、自然冷却至1 773 K时316L钢水的增氮行为。结果表明,钢中氮含量随着吹氮时间、氮分压的增加而增大,常压下吹氮10 min,钢液含氮量即可超过0.10%,随吹氮流量增加钢液达到饱和的时间缩短,氮的溶解度随着钢液温度的降低而升高。应用热力学和动力学模型进行了分析。  相似文献   

12.
研发出莱钢50t超高功率电弧炉用氧模块化控制系统。该系统运用模块化与分时段控制技术。通过控制各时段供氧量,实现了电弧炉内优化供氧,使冶炼周期缩短3min,吨钢氧耗降低10m^3,金属收得率提高1.0%-1.5%。电极消耗降低0.3-0.5kg/t的效果。  相似文献   

13.
单嘴精炼炉吹氧精炼的水模型研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
赵钧良  张鉴 《特殊钢》1994,15(2):22-25
通过单嘴精炼炉中模拟试验,研究了吹氧精炼过程,得到了数学物理模型: AK/D·Dco2=1.336Ar^0.457co2(1-r/R)^0.089(h/D)^0.361 (双枪) AK2/D·Dco2=0.307Ar^0.592co2(1-r/R)^-0.179(h/D)^0.387 (单枪)讨论了CO2流量,透气砖位置,单嘴水柱高度,氧枪支数等对AK值的影响。  相似文献   

14.
李崇巍  成国光  王新华  朱国森  崔爱民 《钢铁》2012,47(3):25-29,60
以迁钢RH精炼炉为背景,建立了RH强制脱碳数学模型,确定了脱碳的4个反应地点:真空室内钢液自由表面,氩气表面,真空室钢液内部与飞溅液滴表面,并进行了RH强制脱碳机制研究。模型计算结果表明,在真空处理前期,钢液内部脱碳速率在4个脱碳地点中占据主导地位,而在后期以液滴脱碳为主;在迁钢现有的压降模式下,确定了第3分钟进行吹氧操作,保证40m3/min的吹氧流量为最佳的工艺处理方式,并通过迁钢实际生产炉次的对照验证了模型计算结果。  相似文献   

15.
闫振武 《宽厚板》2012,18(4):44-45
简要介绍了VOD真空精炼系统真空泵的构造和工作原理,并对太钢VOD真空泵设备故障进行了分析。  相似文献   

16.
传统方法回收分银炉产出的氧化铋渣有处理能力小、床能力低、能耗高等缺点,结合现有车间富氧侧吹炉处理能力大、原料适应性强、自动化程度高等优点进行氧化铋渣富氧侧吹熔炼工业生产实践,并进行优化,取得了较好的技术经济指标.  相似文献   

17.
高富氧底吹熔池炼铜新工艺   总被引:8,自引:7,他引:8  
氧气底吹熔池炼铜技术具有高氧浓、高熔炼强度、高氧压、高负压;环保;高氧枪寿命、高作业率;高自热熔炼的程度;易于调控的冰铜品位;不易产生泡沫渣的生产特性。  相似文献   

18.
富氧侧吹炉熔池熔炼含铅二次物料的生产实践   总被引:1,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
分析了富氧侧吹炉熔池熔炼含铅二次物料的工艺技术优势和生产应用特点,通过生产过程的冶金计算和热平衡计算,对优化生产实践、技术指标具有重要的指导意义。  相似文献   

19.
传统铅阳极泥火法熔炼时,设备处理量有限,通过改进设备,采用氧气底吹新工艺,有效地提高了设备处理量,降低了加工成本,实践中各项技术指标稳定。  相似文献   

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