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萨中油田北一区检泵井主要集中在低沉没度井中.进一步分析低沉没度井的检泵原因,发现主要集中在抽油杆断、脱接器损坏、杆管偏磨和固定凡尔漏等方面,4项合计86口井,占低沉没度检泵作业并的.70%o 2009年,试验区低沉没井通过改善注水状况、提高注水量及合理调整抽汲参数,平均沉没度由298 m上升到354 m;检泵率17.7%,与上年度对比下降了14.5个百分点. 相似文献
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影响聚驱抽油机井作业的主要原因为抽油机井杆断,占聚驱抽油机井作业总井数的68.7%.从聚驱抽油机井的运行载荷、生产参数、回油压力、见聚浓度等方面深层分析抽油杆杆体断的主要原因,从问题出现的源头开始,提出防止抽油机井杆断的可行性建议及相应措施,降低抽油机井运行载荷,降低油井检泵率,最终实现节能降耗. 相似文献
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鄯善油田进入中高含水期开发以来,油田地层能量下降,综合含水上升,有杆泵继续以深抽为主来提高单井产量,随着油井泵挂加深、抽油井载荷加重及油井腐蚀加剧等综合因素的影响,导致油井事故检泵频繁发生。降低事故检泵率一直是采油厂研究和攻关的重点工作。在工作中,不但强调单井基础数据库的建立与完善。还将存在问题严格剖析,并进行小改小革,从1998年开始应用各项工艺技术至今,基本解决了事故检泵率逐年增加的趋势。 相似文献
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在结蜡油井中使用固体化学防蜡剂,可有效抑制油井管、杆、泵等处结蜡,延长有杆泵的检泵周期,降低抽油机能耗。用动态结蜡率测试仪及流变仪分别测试防蜡率及析蜡点的变化,评价防蜡剂在室内的应用效果。通过室内理论计算检泵周期、溶解速度、防蜡率之间的关系,预测了防蜡剂在井底的有效性。用抽油机系统效率测试仪,测试抽油机电机运行的电能参数及安装在抽油机悬绳器上的传感器的油井载荷,对比结蜡井措施前后的数据,评价防蜡效果。测试表明,结蜡井使用化学固体防蜡剂可使油井载负荷平均下降9.73kN,系统效率提高6.92%,综合节电率22.23%。 相似文献
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螺杆泵采油是一种新兴的机械采油方式,它以投资少、设备结构简单、操作方便、能耗低及系统效率高的优点,在国内外油田已日益成为一种较重要的机采手段。但螺杆泵井的检泵周期并不长,检泵率高。本文通过对如何延长螺杆泵井检泵周期进行现场分析和研究,发现了影响螺杆泵井检泵周期有三方面主要因素。为今后如何管理好螺杆泵井,延长螺杆泵井检泵周期,提出了理论和实践依据。 相似文献
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为探讨游梁式抽油机电流平衡率标准区间与系统能耗最低区域是否对应的问题,开展了电流平衡率对抽油机井能耗影响的试验.在相同泵径、不同冲程、同一液面、不同冲次和不同电流平衡率条件下,对抽油机井能耗进行了测试,以大量试验和测试数据为基础进行了深入研究,并给出不同冲次下合理电流平衡率范围. 相似文献
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经过近一年的刻苦攻关,2007年3月5日,大庆油田公司采油八厂与武汉欣茂隆科技有限公司合作,成功研究出抽油杆漏磁检测仪。据了解,使用该仪器,预计每年可降低检泵率2个百分点,减少作业维护费和原油损失费160多万元。大庆采油八厂因井深、油稠每年都要造成抽油杆断裂等现象,进而造成的作业检泵井多达五六十口。针对人的肉眼无法对抽油杆细微的裂纹检测判断的实际,这个厂科研人员开展了此项研究。在通过反复计算、试验,在确定抽油杆裂纹断裂界限的基础上,利用漏磁检测原理,研制成功了该仪器。 相似文献
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《中国石油石化》2017,(6)
在小修作业中,为了保证油井的正常生产要对油水井进行必要的维护作业:检泵。抽油泵在日常生产过程中,受到机械磨损及地层砂、蜡、气、水等不同腐蚀侵害,使抽油泵各部件受到不同程度损害,甚至漏失或蜡卡、泵杆断脱等使油井减产、停产等。因此,及时检泵、换泵井下作业施工,是维护油井正常生产的必要程序。油井检泵按照检泵原因和目的分为计划检泵和躺井检泵。其中,计划检泵,是按预定周期或生产到一定限度进行周期检泵或加深泵挂、换泵、泵升级等;躺井检泵,是指在油井正常生产过程中或还没到计划检泵周期,由于抽油泵的各部件突发故障或油井由于其他原因的突然变化造成产量大幅下降,甚至停产,而进行的检泵施工。随着修井技术的不断发展和提高,一些新工艺、新技术也不断的应用于检泵工艺。 相似文献