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简要介绍了高炉采用含钛物料护炉机理、影响因素以及常用的护炉方法。由各厂的护炉经验来看,采用含钛物料进行高炉护炉时,[Ti]含量通常保持在0.10%~0.20%,同时应加大炉缸的冷却,以有利于TiC与TiN的析出。 相似文献
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通过高炉停炉取样及实验室的炉缸侵蚀模拟试验,分析研究了含钛物料的护炉机理。表明,其护炉怍用实际上是“一种能自动选择的补炉过强”。此外,配加含钛物料冶炼中所形成的一系列高熔点矿物,亦有助于保护炉缸。 相似文献
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介绍了控制炉缸水温差升高所采取的一般措施,简述了含钛物料护炉的原理及含钛物料的各种加入方式;并通过对国内外高炉使用含钛物料护炉经验的介绍,说明了这几种加入方式各自的特点及适用情况. 相似文献
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本阐述了酒钢2号高炉使用含钛物料护炉的原则,「Ti」与「Si」的关系,低钛渣的排碱作用及渣中含钛对炉渣熔化性温度的影响。 相似文献
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本文叙述了湘钢2号高炉停炉取样及实验室的炉缸侵蚀模拟试验,分析了含钛物料的护炉机理,是“一种能自动选择的补炉过程”。此外,高炉配加含钛物料冶炼后,炉渣的矿物组成以及渣-砖界面的矿物组成发生很大变化,形成一系列高熔点矿物,有助于保护炉缸。 相似文献
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略阳钢铁厂2号高炉在入炉料中配加攀钢钛渣,进行了40天的护炉试验。试验期间,入炉钛负荷5~8kg/t铁,渣中氧化钛21~1.5%,生铁中硅控制在1.2~1.5%,炉渣碱度1.1~1.2,渣中氧化镁7~8%,试验进行10天后,炉腹下各段冷却壁的水温差普遍降低0.5~1℃,炉底温度下降50~100℃。高炉炉况明显好转,生产指标得以改善。 相似文献
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较系统地概括了国内高炉用含钛物料护炉的全过程及护炉的技术特点,并总结了湘钢在含钛物料入炉量的控制、加入时机、高炉操作等方面的经验,同时对护炉机理进行了研究,并对这些应注意的问题进行了探讨。 相似文献
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郭和才 《金属材料与冶金工程》1995,(5):33-37,53
介绍了国内外炼铁高炉采用含钛物料护炉技术的发展概况及所取得的主要成就,同时对含钛物料护炉机理,以及护炉的技术关键进行了论述。 相似文献
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高炉加入含钛物料护炉的方法探讨 总被引:2,自引:0,他引:2
比较分析了目前高炉所采用的两种加入含钛物料护炉的方法,长期少量均匀加入法和间断大量加入法,并结合梅山1号高炉折护炉实践和停炉后的破坏调查结果,提出了第三种加入含钛物料的方法,即长期适量加入法。 相似文献
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对国内10家钢铁企业护炉所用的含钛物料进行了调研,研究了不同高炉所用含钛物料的实际情况,分析了不同含钛物料的特性并对其进行评价。调研表明,国内高炉所用含钛物料种类较多,主要为含钛球团矿和块矿,含钛物料的化学成分和采用的运输方式差异较大,主要运输工具为汽车和火车。通过对含钛物料性能和经济指标的分析,得到不同含钛物料的优劣顺序为含钛包芯线、含钛球团矿、含钛块矿、含钛烧结矿和含钛冷固结球团矿。含钛物料的加入方式分为上部加入和下部加入,上部加含钛球团矿、下部使用含钛炮泥的护炉效果较好。 相似文献
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高炉含钛炉料护炉机制 总被引:2,自引:0,他引:2
炉料中TiO_2的还原产物——TiC、TiN及其连续固熔体集中于渣铁、渣焦及铁耐火材料界面,大大改变了润湿状态,组成熔点较高的粘稠物,粘附于炉缸、炉底形成渣铁碳保护层。从既有利于护炉,又有利于操作出发,适宜的TiO_2加入量为15士5kg/t_铁,同时应严格控制炉温。 相似文献
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含钛物料护炉方法的探讨 总被引:2,自引:0,他引:2
炉缸炉底异常侵蚀是影响高炉寿命的主要因素。目前,延长炉缸炉底寿命的主要措施有两个:一是改进炭砖质量,二是采用含钛物料护炉。若能把二者有机结合起来,将会大大延长高炉寿命。为此,作者设想把含钛物料以微粉添加剂形式加入炭砖配料中生产含钛复合炭砖。这种炭砖抗氧化性和抗铁水渗透性较好,而且在炭砖被侵蚀时能及时生成Ti(C、N)沉积物,阻滞碳的进一步溶解和铁水的侵入,对炉底炉缸有保护作用,可克服目前含钛物料护炉方法的一些弊端,有效利用宝贵的钛资源 相似文献
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宝钢1号高炉于1985年9月投产。根据国内外高炉维护炉缸的经验,于1988年初开始在烧结矿中加入攀枝花钛精矿,为确保烧结矿质量,TiO_2控制在0.3~0.4%。高炉入炉TiO_25kg/t左右。当炉缸侧壁温度或炉底温度异常升高时另加钛块矿来增加入炉TiO_2量。采用这种方法护炉效果良好。 相似文献
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根据钛在高炉内的还原及形成TiC.TiN及Ti(CN)等物质的理论,综合分析了钛护炉机理及应用,并提出含钛物料在上、中下部位的综合护炉技术。 相似文献
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到1993年12月底停炉,涟钢4号高炉已生产9年无中修,炉底破损调查表明,1989年底穿漏的原因主要有:炭湖质量不好,炭糊缝过宽,炭砖质量不一,原料含铅,铋过高风冷管冷却能力不够,炉底穿漏发生后及时采取了含钛物料护炉,使高炉又继续生产了4年。 相似文献