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相似文献
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1.
90t LF/VD(EMS)真空脱氮工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了在马钢 90tLF/VD(EMS)上进行真空脱氮工艺试验研究的情况 ,并据此进行了有关真空脱氮的动力学分析 ,提出了真空脱氮的工艺模型。该模型与试验结果吻合较好。本文还讨论了吹氩搅拌和电磁搅拌对脱氮的影响作用。  相似文献   

2.
介绍了在马钢90tLF/BD(EMS)上进行真空脱氮工艺试验研究的情况,并据此进行了有关真空脱氮的动力学分析,提出了真空脱氮的工艺模型。该模型与试验结果吻合较好。本文还讨论了吹氩搅拌和电磁搅拌对脱氮的影响作用。  相似文献   

3.
100t VD精炼对钢液脱气和除非金属夹杂的作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈迪庆  李小明  胡忠玉 《炼钢》2004,20(5):18-21
介绍了100tVD精炼时的吹氩流量,真空度≤67Pa时的精炼时间对钢液脱氢及脱氮的影响,得出VD精炼时的最佳吹氩流量和真空精炼时间,同时分析了真空精炼对钢中非金属夹杂物的影响。  相似文献   

4.
以VD脱氢热力学和动力学为基础,分析了众多因素吹氩流量、真空度、保持真空时间、炉渣碱度和初始氢含量对VD脱氢的影响。对120 t VD的吹氩流量、真空度和保持真空时间等参数进行了优化。结果表明,VD的脱氢效果得到了显著提升,脱氢率基本都稳定在70%以上,平均脱氢率由优化前的56.2%提高到82.6%,最高脱氢率达92.8%。  相似文献   

5.
为进一步改善VD脱氢效果,以VD脱氢热力学和动力学为基础,分析了吹氩流量、真空度、保持真空时间、炉渣碱度和初始氢含量对VD脱氢的影响。对120tVD的吹氩流量、真空度和保持真空时间等参数进行了优化。结果表明,VD的脱氢效果得到了显著改善,脱氢率基本都稳定在60%以上,平均脱氢率由优化前的56.2%提高到71.2%,最高脱氢率达90.6%。  相似文献   

6.
刘向东  吴令 《炼钢》2012,(5):32-34
对某厂230 t VD处理过程的氮含量控制进行了研究。分别从真空度、底吹强度、真空处理时间等工艺参数及硫、氧等钢液成分对VD脱氮的影响进行了分析。分析表明:降低钢液初始氮含量,严格控制钢中的硫、氧含量,增强底吹强度,延长高真空保持时间对生产低氮钢有利;对VD破真空后钢液增氮的原因进行了分析,并提出:适当改变破真空操作制度、调整软吹流量,可以减少钢液增氮。  相似文献   

7.
王化润 《首钢科技》2002,(1):11-13,21
简介了首钢第三炼钢厂VD精炼系统主要设备的组成结构、技术性能及钢包底吹氩的作用,论述了VD精炼真空系统的工作原理和技术参数。  相似文献   

8.
《炼钢》2012,28(5)
对某厂230tVD处理过程的氮含量控制进行了研究。分别从真空度、底吹强度、真空处理时间等工艺参数及硫、氧等钢液成分对VD脱氮的影响进行了分析。分析表明:降低钢液初始氮含量,严格控制钢中的硫、氧含量,增强底吹强度,延长高真空保持时间对生产低氮钢有利;对VD破真空后钢液增氮的原因进行了分析,并提出:适当改变破真空操作制度、调整软吹流量,可以减少钢液增氮。  相似文献   

9.
钢液VD真空处理脱氮数学模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据钢液VD真空处理过程氮溶解热力学和脱氮动力学理论,建立了高碳钢VD真空处理过程脱氮的数学模型。采用该模型结合VD处理过程的工艺条件,可实现钢液VD真空处理过程脱氮预测。  相似文献   

10.
通过对真空钢液脱氮的限制性环节进行分析、讨论,结合涟源钢铁公司(以下简称涟钢)的实际生产情况,以确定涟钢RH-MFB脱氮的控制性环节及脱氮模型方程.同时,对影响钢液脱氮的因素进行分析.研究结果表明:涟钢RH脱氮的控制性环节为氮在液相边界层中的扩散,反应为一级反应;在工作真空度(67Pa)下保持必要的钢水循环时间,有助于钢液脱氮;在深脱氧之后,钢液中氧的含量对脱氮的影响较小,而钢液中硫的含量一直比较低,对脱氮的影响不大;钢液中碳含量的急剧下降带动了脱氮反应的进行,表现出的脱氮速率较大,当钢液中碳含量稳定后,钢液内的界面反应和吹氩对脱氮起主要作用.  相似文献   

11.
用25 kg真空感应炉对0.02%C钢液进行氩直流(DC)辉光等离子体条件的脱氮实验,研究了氩辉光等离子体对钢液脱氮动力学的影响。结果表明,氩辉光等离子体钢液脱氮速度和脱氮效果明显优于真空钢液脱氮,当钢液氧含量为180×10-6,在氩辉光等离子体下钢液中氮含量可降至9×10-6。氩辉光等离子体对钢液的脱氮效果体现在界面化学反应上,提供了加速脱氮反应的动力学条件。  相似文献   

12.
通过研究安钢150 t LF-VD工艺流程下不同钢种的脱硫工艺及其脱硫效果,为采用该工艺流程生产不同成品硫含量要求的钢种提供了操作依据。研究结果表明,通过控制LF炉的精炼渣碱度、LF精炼目标硫含量,以及VD处理抽真空模式、极限真空度和真空处理时底吹氩气流量,可以获得良好的脱气和脱硫效果。对产品标准要求成品硫含量分别不超过0.005%、0.010%和0.015%的钢种,采用不同的钢水脱硫工艺控制后,其钢中硫含量可分别达到0.001%左右、0.006%以下和0.009%以下,LF-VD工艺总平均脱硫率为92.31%、86.22%和80.39%;VD后试验钢中氢含量可达0.0001%以下,氮含量平均为0.0040%,均能满足钢种要求。  相似文献   

13.
阐述了超纯铁素体不锈钢的超低碳氮的特点及其熔体降碳去氮困难的原因,利用真空降碳去氮的理论结合这方面的研究成果分析和讨论了影响VOD脱碳脱氮的影响因素,并利用VOD现场冶炼的具体数据进行了这些因素的统计分析,在此基础上提出了提高真空度、加强底吹氩搅拌强度、提高入炉钢液温度、提高人炉碳含量和降低人炉氮含量、增加VOD吹氧脱碳时的供氧量、高真空吹氩纯沸腾工艺、选用无碳、或低碳还原料等工艺技术措施,最后介绍了太钢这几年在VOD冶炼超纯铁素体不锈钢采取上述措施后所取得的效果。  相似文献   

14.
 According to the analysis related to kinetic mechanism of vacuum denitrogenation and combining with the actual production of RH-MFB (a combination of Ruhstahl-Hausen vacuum degassing process with a multifunctional oxygen lance) at Liansteel, the limit step and model equation of vacuum denitrogenation are determined. Meanwhile, the influencing factors of nitrogen removal from liquid steel in vacuum of RH-MFB are analyzed. The results show that the limit step of vacuum denitrogenation in RH-MFB is the mass transfer of nitrogen in liquid boundary layer and the reaction follows first order kinetics. Keeping the necessary circulation time under the working pressure (67 Pa) is helpful to nitrogen removal from steel. The oxygen content in molten steel has little influence on the removal of nitrogen after deep deoxidation, while the sulphur content in liquid steel is always relatively low and has little effect on denitrogenation. The sharp decrease of carbon content in steel drives the process of denitrogenation reaction so as to exhibit a faster denitrogenation rate. The interfacial chemical reaction and argon blowing play a major role in the nitrogen removal when the carbon content in liquid steel is stable.  相似文献   

15.
介绍了石钢60t VD炉的主要参数、脱氧工艺,分析了氩气流量、真空脱氧时间、弱搅拌处理对VD炉脱氧的影响.  相似文献   

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