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硫化铅锌精矿烧结焙烧过程中氧位的高低是决定烧结机脱硫率和烧结饼产量大小的必要条件,而烧结混合料良好制粒效果的取得是实现高氧位烧结的前提之一。本文主要针对韶关冶炼厂所使用的各种原料,采用多种现代测试手段,详细研究各种原料理化特性对其静态和动态制粒性能的影响,揭示原料特性与混合料制粒性能及料层透气性之间的关系,为进一步强化混合料制粒、提高烧结机产量打下良好基础。 相似文献
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提高褐铁矿在烧结中的比例是企业降低生产成本的有效措施之一。本文针对褐铁矿烧结时工艺技术的难题,采取了多项技术措施来改善其烧结性能。试验结果表明:通过原料结构优化,选择适宜的工艺参数,实施厚料层、压料等技术措施均有利于改善褐铁矿烧结,进而提高其在生产中的配比,降低原料成本。 相似文献
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铁矿烧结就是将铁矿粉中选出的精铁矿粉烧结成富矿石,作为生铁冶炼的原料。其生产过程是将精矿粉、熔剂及燃料等进行配料和混合造球,然后经加热烧结后运至高炉。目前,随着烧结生产线向着大型化和自动化的高速发展,维护管理工作在降本增效中作用也日益凸显,而烧结设备润滑油脂的选配则是设备管理的关键环节。 相似文献
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研究了全精矿球团烧结中焦粉内配比例、焦粉粒度、烧结矿碱度的选取,并进行了配加生矿粉试验,试验结果表明,雅满苏铁精矿全精矿示团烧结工艺明显优于普通烧结工艺。 相似文献
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针对首钢矿业公司烧结厂中高度烧损进口铁矿粉的品种及数量不断增多的供应现状,为探索含铁原料变化对烧结矿生产、质量及成本等方面的影响规律,寻求科学合理的原料搭配比例,对现有原料结构条件下不同铁矿粉的同化温度、液相流动性等烧结基础特性进行了研究,并模拟烧结生产实际情况对不同品种的铁矿粉进行了实验室配矿烧结试验。通过试验,摸索出了各种进口铁矿粉的烧结性能及其合理的配矿比例范围,认为通过合理配矿,能够解决中高度烧损进口铁矿粉在烧结矿生产应用中的产品质量和经济效益等矛盾。 相似文献
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低温合成镁铝尖晶石的试验研究 总被引:8,自引:0,他引:8
研究了用高铝矾土熟料和轻烧氧化镁粉作原料,分别采用一次烧结和二次烧结两种不同的低温固相烧结方法,不同烧结条件及不同添加剂对合成镁铝尖晶石的影响,同时为了对比,又研究了纯原料即工业Al2O3和化学分析纯MgO粉烧结尖晶石的特性。 相似文献
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回转干燥机通常是用来烘干松散的、不会粘结和无腐蚀性的物料。物料多为粉状、粒状或块状,因此筒体内部的扬料装置一般为升举式、链条式、用形式和蜂窝式。但对于粘、湿性物料,上述扬料装置就不适用了,必须设计一种特殊结#的扬料装置,来实现对粘湿性物料,如含水分大的粘土、洗精煤、烧结球团用的精矿粉和化肥等的烘干。本回转干燥机就是为此目的而设计的,并成功的用于泰国某水泥厂对含水分30%粘土的烘干。本回转干燥机是一种直接传热的干燥机,其外部结构与一般回转干燥机相同如图1所示。由筒体、支承、传动和进出料罩组成。根据被… 相似文献
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《矿山机械》1978,(1)
东鞍山烧结厂生产的烧结矿是以自产浮选赤精矿为主要原料,因其水份大、粒度细、性粘而造成料流不准和难于均匀混料等不利条件,严重影响烧结矿产量、质量指标,烧结车间曾进行许多工艺改造并取得良好的效果。在烧结配料中加入5~6%的瓦斯灰就是实践证明了的一项行之有效的必要措施,它不仅降低精矿水份,而且改善了粒度组成,致使精矿按配比要求均匀、准确下料,有利地促进了生产,然而相应带来了粉尘飞扬,甚至一米之外看不清的弊病,含尘量高达3050毫克/米~3,工人无法操作,致使料位无法控制,经常发生断流或满槽等事故,放料工人每班来回跑几十次,劳动强度大,因此,实现瓦斯灰上料局部自动控制成为生产的迫切要求。 相似文献
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矿石混匀和破碎现状,完善及提高矿石混匀和破碎效率的主要途径 总被引:1,自引:0,他引:1
一、矿石和精矿的混匀提高供给用户的商品质量是采选企业的主要任务之一。选矿前原料混匀是公认的改善矿物原料质量的方法。它可以提高数质量加工指标,稳定生产工艺,减少设备停产时间,降低产品成本,提高劳动生产率。原料混匀作业对选厂生产优化具有重要意义。通过研究的结果和生产经验都证明,选矿前提高原料的物质组成和粒度的均匀性,可以提高生产工艺指标和技术经济指标。同样,精矿混匀对烧结和高炉作业指标也有改 相似文献
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用唐钢石人沟铁精矿生产超级精矿 总被引:1,自引:0,他引:1
以石人沟铁矿精矿粉为原料生产超级铁精矿,进行了磨矿一反浮选,分级-反浮选和分级-低磁场磁选等试验,并按磨矿-反浮选方案建成了生产超级铁精矿的选矿厂。实践证明阳离子反浮选是生产低硅高纯铁精矿的可靠工艺。 相似文献
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为了探究原料碱度、水分、配碳量对提高烧结矿转鼓强度的影响以及得到较好烧结指标的烧结矿。在制粒时间6 min,点火温度1050℃,点火时间2 min,点火负压6 kpa,烧结负压10 kpa的试验条件下进行了单因素多水平正交烧结杯试验。研究结果表明:碱度对烧结矿转鼓强度有较大的影响,随着碱度的增加,烧结原料中CaO含量增多,生成的烧结矿中的铁酸钙晶体含量变多,转鼓强度得到提高。配碳量提高过程中转鼓强度呈现先增加后降低趋势,配碳量过高,烧结过程中Fe_2O_3被大量还原,铁酸钙晶体含量降低,鼓强度降低。水分添加过程中,转鼓强度也呈现先增加后降低,水分含量适当时,烧结料层透气性较好,转鼓强度得到提高,水分含量过高,料层透气性变差,烧结阻力增大,转鼓强度降低。综合各试验条件,在碱度配比1.98,配碳量5.5%,水分6.5%时,可得转鼓强度79.5%,成品率86.5%,TFe 56.4%,FeO 8.78%的优质烧结矿。相比原配料制度,在保证TFe品位下,转鼓强度提高5.5%,成品率提高6.0%,FeO含量也得到降低。 相似文献
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