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某公司水泥生产线上有5台螺旋秤,一直运行平稳。但自2012年6月始,粉煤灰螺旋秤闷车多次跳停,造成生产中断。跳停电流数值5.8A(电动机3kW),超出设定额定电流。 相似文献
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粉煤灰作为发电厂的一种废弃物,如今被广泛地应用在水泥生产中。它既可以作为原料在生料配料中加入,也可作为混合材直接添加到水泥中。由于粉煤灰具有较高的流动性和吸附性,使得在添加的过程中对其的计量和控制比较困难。我厂二线水泥磨添加粉煤灰系统的改造中,为了提高水泥的质量,没有 相似文献
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我公司7200t/d生产线煤粉计量装置采用的是失重式申克秤,最大称重量为26t/h。来自煤磨的煤粉输送至申克秤上部储量为200吨的大煤粉仓内,大煤粉仓下部锥体安装有气动填料挡板,此挡板打开时 相似文献
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我厂2条水泥生产线的一些主机设备在正常运行过程中曾发生多次跳停,而查找跳停原因相当费时,从而延长了故障停机时间。现对高温风机、窑主电动机等跳停的原因分析及处理过程进行介绍,给同行以参考作用。 相似文献
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<正>1出现的问题某5000t/d生产线自2006年6月份投产后,煤磨袋除尘器掉袋现象时有发生,导致头尾煤转子秤堵塞跳停,严重影响窑的安全运行。虽然车间加强对除尘器滤袋的巡检,却不能杜绝此故障的发生。 相似文献
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水泥粉磨系统粉煤灰计量系统使用的是合肥水泥设计院设计的KXT(F)科氏力称粉煤灰定量给料系统。在运行中粉煤灰称出现了严重的信号干扰问题,针对此提出了解决措施。 相似文献
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1原水泥配料工艺我公司生产P·O32.5R、P·C32.5水泥的原料之一是发电车间外排的湿基粉煤灰。原来的湿基粉煤灰和矿渣等混合材掺加主要在熟料皮带输送机头部完成,其掺加工艺流程如图1示:湿基粉煤灰和矿渣等混合材由车辆运输到料仓,经HCS-PC工控核子秤按给定配比下料,最后同熟料混合进入水泥磨磨头仓。由于湿基粉煤灰的水分通过晾晒后仍高达20%以上,所以原来的生产工艺存在许多弊端:一是掺加量低,不能有效的降低生产成本;二是水分较大,掺加不均匀,影响水泥质量;三是输送过程中水分不断蒸发,降低除尘器收尘效果… 相似文献
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我公司2 500t/d生产线采用粉煤灰作为铝质校正原料,其配置一台悬挂式螺旋秤,主要由稳流螺旋给料机、计量螺旋给料机、拉力传感器以及电控系统等部件组成。该设备自2006年10月投入运行以来,一直受计量不稳定、大幅度的波动所困扰,无法正常配料使用。 相似文献
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螺旋秤存在的问题和对策 总被引:1,自引:3,他引:1
根据螺旋秤工作原理、结构特点和实际应用中的问题,深入分析了螺旋秤的特点、存在的主要问题和局限性,提出改进提高的方向和选用时应注意的问题。 相似文献
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对于新型干法水泥生产线来说,喂煤系统的稳定相当重要。不稳定的喂煤可造成窑尾预热器系统结皮、堵塞,进而影响到回转窑的运转和产量。为保证喂煤系统的稳定,山水集团新建的大型熟料生产线都采用了德国菲斯特公司生产的煤粉转子秤。该装置集喂料、计量、输送、锁风于一体,具有短时喂料稳定、长周期喂料精度高的特点。然而,由于该设备对使用和维护的要求较高,致使该设备在我们集团部分公司中经常出现下煤不稳定的问题。如我们集团某公司(以下简称A公司)回转窑去年就因喂煤转子秤故障停机8次,共45.7h,占全年故障停机时间的10.21%,成为影响回转窑连续运转的一个关键因素。本文结合在技术服务中遇到的问题谈几点体会。 相似文献
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<正>1出现的问题及分析我公司二期水泥粉磨系统粉煤灰计量系统使用的是合肥水泥设计院设计的KXT(F)科氏力秤粉煤灰定量给料系统。该系统主要由稳流给料装置,计量装置和控制装置组成。其中控制装置包括一台西门子S7-200PLC,一台西门子触摸屏TP170A,两台ABB-ACS-510变频器,BS变送器和安装在现场计量秤内部的扭矩传感器。扭矩传感器采集的信号传输至变送器BS,经变送器处理后转换成PLC能接受 相似文献