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在回转窑水泥生产过程中,碳酸盐能否充分分解是制约水泥质量的重要因素,而分解炉的炉温是碳酸盐能否分解充分的关键。以前,分解炉炉温控制是靠人工手动旋钮调整给煤量来实现的,反应速度较慢,使得分解炉内温度过高或过低的持续时间较长,造成预热器受损或碳酸盐分解不充分。为此,山东省煤炭科学研究所和兖州矿业(集团)公司水泥厂开发了适合于煤粉加热的分解炉温度控制系统,该系统具备以下功能. 相似文献
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我公司化肥厂2^#造气系统采用河北德隆公司的机电一体化自动加煤机,DCS集散控制。而1^#造气系统由于厂房过低,仍采用人工停炉加煤,制气时炉温波动幅度大,交接班工况不稳,操作难度较大。为改变这一局面,化肥厂于2003年11月30日,在不改变原厂房高度、不对吊煤行车梁作改动的情况下,对1^#造气系统的7^#造气炉进行了改造,安装了ZL-II型简易式自动加焦机。改造工作于2003年12月3日完工,并于当夜点火升温并入系统。 相似文献
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我公司2 000t/d生产线烧成系统采用的是Φ3.95m×56m回转窑,带五级旋风预热器及离线喷腾式分解炉[1]。1分解炉故障情况2005年3月6日17:10,回转窑由于设备原因,止料停窑,窑头喷煤保温。21:00设备故障处理完,窑启车投料,起始投料80t/h,分料阀开度70%。投料后分解炉温度及压力中控 相似文献
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制氢装置转化炉燃烧控制系统的实现 总被引:1,自引:0,他引:1
对制氢装置转化炉燃烧系统的炉温和空/燃比值控制问题进行研究,提出对燃气压力采取选择性保护控制,既防止烧嘴的回火脱火现象,又能获得最佳空/燃比。该装置采用CS-3000DCS系统,实现了"前馈-串级-双交叉限幅比值"燃烧控制算法,满足了"安全经济燃烧"及"温度稳定"的要求。 相似文献
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我公司4号窑为一条2 500 t/d生产线,回转窑规格为Φ4.0 m×60 m,预分解系统为单系列五级窑尾预热器带在线型分解炉。 相似文献
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氨氧化反应制取一氧化氮过程中,稳定氧化炉操作的关键因素是控制反应温度,本文主要讲述采用浙大中控的JX-300XP DCS图形化编程软件,实现氧化炉温度与氨空比串级变比值控制。系统形象直观,易于理解,控制效果良好,较好地体现了DCS在自动控制方面的优势。 相似文献
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采用循环流态化分解炉预煅烧水泥生料。通过冷态和热态模型实验研究了分解炉系统的操作和运行参数,探索了生料循环量、分解炉温度与出炉生料分解率之间的关系。在冷生料直接入分解炉的条件下,炉膛平均温度850℃左右时,出炉生料分解率达到75%以上。 相似文献
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针对水泥分解炉控制过程所具有的非线性和时滞性的特点,设计了以工控机为核心的分解炉喂煤、送风控制系统.本系统的主要特点是:工控机对三次风流量和煤粉流量采取预测控制,以避免分解炉温度纯滞后的影响,另外,系统利用电动执行器对阀门开度进行调节,提高了流量阀的控制精度,同时,采用煤粉流量控制回路和三次风流量控制回路实现了对分解炉进行稳定准确地喂煤和送风.实践证明,该控制系统稳定可靠,控制效果良好,满足了生产工艺的要求. 相似文献
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我公司新型干法水泥生产线于2004年3月建成投产,当时只在生料制备、熟料烧成采用了DCS控制,而Ф3.2m×13m水泥磨(带HFCG120-45辊压机)则为现场操作。2006年底,公司为了满足市场需求,决定在原水泥磨房旁新建一套同样的水泥粉磨系统,并采用DCS控制。为了方便控制和管理,公司决定新线(2号线)调试结束后就对原水泥磨系统(1号线)进行改造,将原来的现场控制改成DCS和现场控制两种方式。 相似文献
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<正>1分解炉温度及其控制分解炉是新型干法水泥生产中的一个重要组成部分,主要承担煤粉燃烧、气固换热和碳酸盐分解的任务。入窑生料分解率的稳定性直接影响着水泥熟料的产量和质量,而分解率的稳定性本身又受分解炉温度的控制。根据水泥生产工艺要求,分解炉温度一般控制在850℃到900℃之间。温度过高会使碳酸钙在分解炉内的过度分解产生液相,易造成分解炉及预热器堵塞;温度过低则会使碳酸钙在分解炉内分解不 相似文献
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给出硫酸生产过程DCS系统的控制方案和硬件配置。通过对基于InTouch和InControl的炉温控制系统的实验研究,探究了硫酸生产过程DCS系统的可行性,结果表明:炉温控制系统运行稳定、可靠,温度控制快速、准确,对实现硫酸生产过程DCS系统具有一定的参考价值。 相似文献
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<正>我公司2 500t/d生产线于2009年12月31日建成投产,配套建设了一套4.5MW的余热发电系统。该线回转窑规格为Φ4m×60m,窑尾采用天津水泥工业设计研究院有限公司针对劣质煤开发的第三代低压损五级预热器系统,分解炉为Φ5 600mm×44 530mm喷腾型TTF炉,配置TC-1268篦冷机,有效冷却面积71.2m2。1存在的问题自投产以来,预热器系统经常出现塌料现象,塌料时各级旋风筒压力波动较大,C3、C4、C5及分解炉出 相似文献
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<正>0前言分解炉温度控制的好坏,将直接影响入窑生料分解率的大小,继而将影响预分解窑的产量、质量及能耗等多项指标,因此研究探讨分解炉温度的操作与控制具有现实意义。笔者根据自己在水泥企业20多年的生产实践经验,就分解炉温度的操作控制作一总结,供同行参考。1分解炉的点火操作控制分解炉具备点火的基本条件有两个:炉内有足够氧气含量;炉内温度达到煤粉燃烧的温度。(1)对于在线型分解炉,只要窑尾废气温度≥ 相似文献
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我厂8号2 500t/d生产线于2008年11月建成投产,窑尾采用单系列低压损五级旋风预热器和NST-Ⅰ型分解炉,分解炉规格为:Φ5 400mm× 31 500mm,回转窑规格为Φ4m×60m。2011年7~8月该线发生了多起工艺故障,致使分解炉壳体烧红变形掉砖。 相似文献
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<正>我公司有两条5 000t/d生产线,其中1号线于2006年8月投产。投产后分解炉锥部温度较高,经常在1100~1200℃,造成此部位结皮严重,最厚处在1m左右,制约了生产,有时甚至需要停窑清理。2007年2月我公司对C4进分解炉的喂料系统进行了技术改造,技造后分解炉系统温度可以稳定控制,年平均日产量达5500t/d以上。 相似文献
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<正>我公司2 500t/d生产线于2008年8月24日点火试生产。采用喷、旋结合的CDC分解炉,炉内采用2个皮拉德多通道型燃烧器。投产后,预热器、分解炉及炉缩口结皮严重,使系统通风量减小,造成窑内产生还原气氛和煤粉不完全燃烧现象。 相似文献