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相似文献
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210t钢包CAS精炼混匀时间的水模型试验研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
金友林  包燕平  岳峰  张婷  崔衡 《炼钢》2007,23(6):36-39
通过水模型试验研究了国内某钢厂210t钢包CAS精炼的过程中底吹位置、底吹气量和浸渍罩插入深度对钢包内钢液混匀状况影响。通过比较和分析钢包内液体的混匀时间,分别得出底吹位置、底吹气量和浸渍罩插入深度等参数影响钢包混匀状况规律,综合考虑水模型试验过程中现象和其他因素,得出210t钢包最佳参数选择:底吹位置在(0.5~0.6)r之间,正常精炼底吹气量为500-600L/min,浸渍罩插入深度在200mm左右。  相似文献   

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廖建云  王平 《四川冶金》1994,16(2):19-25
本文综述各种炉外脱硫工艺,以及影响脱硫的工艺因素。  相似文献   

7.
CAS工艺条件下钢包内夹杂物上浮规律的理论研究   总被引:10,自引:1,他引:10  
尹弘斌  金山同 《钢铁》1995,30(10):13-17
根据理论分析提出了夹杂物对钢水流动的跟随性判别准数,并据此对实际钢包内的夹杂物上浮情况进行了深入的探讨,为钢水中夹杂物去除的水模型模拟研究提供了理论依据。  相似文献   

8.
介绍DH法从引进初期到最近的技术变迁和现状,研究解决DH法(与RH法比较)不足,指出发展DH法将不可避免地引进连续钢水环流技术。  相似文献   

9.
ANS—OB钢液处理装置均匀混合时间的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
ANS-OB同CAS-OB一样,是能保证钢液满足浇注要求的有效的钢液处理技术之一。作者以它为对象,应用相似模拟方法对该装置内钢液的均匀混合时间及流场特点进行了较系统的研究。通过研究,检验了现行的工业ANS-OB装置设计与操作的合理性,并提出了改善该工艺搅拌效果、缩短其处理时间的有效措施。研究表明,ANS-OB最佳操作模式为:用大高宽比钢包,进行偏心底吹和偏罩操作。  相似文献   

10.
研究了真空度、提升气体量和吹气孔位置对RH钢水混匀时间的影响,模拟了钢包流场情况。试验结果表明:提高RH系统真空度、增加RH提升气体量或增大气体的吹入深度均可减小混匀时间;唐钢RH精炼过程中无死区存在,在相应的混匀时间内可以实现整包钢水成分和温度的均匀;合理控制真空度、提升气体量和浸渍管插入深度有利于稳定出站钢水碳含量,提高Al2O3夹杂物的去除率。  相似文献   

11.
对天津钢管公司100t钢包吹氩搅拌进行水模拟实验,研究钢液在不同吹氩方式和吹氩流量下的最佳混匀时间。通过实验,发现原型钢包吹氩位置和吹氩流量不尽合理,实验后确定合理的吹氩参数是:将吹氩孔设在钢包半径的2/3或0.618处;两吹氩孔间夹角为135°;吹氩流量为150—200L/h(即实际流量为100~130L/min)。  相似文献   

12.
住友金属工业公司开发的IR-UT钢包精炼法是一种花费不多、既可调整钢包内钢水温度、又可调整其化学成分的炉外处理法。最近澳大利亚布罗希尔公司的怀阿拉厂及土耳其TDCI公司的伊斯肯德伦厂完成重大改进后建成新的全自动的IR-UT钢包精炼设施。  相似文献   

13.
通过实验室水力模型实验,研究了钢包底吹方式、气体流量对钢液混匀时间、液面排渣面积的影响。实验结果表明,采用双孔底吹方式可使钢液混匀时间缩短,液面排渣面积减少,为在生产中使用合理的钢包底吹方式以及控制气体流量,有效促进夹杂物去除及减少卷渣提供依据。  相似文献   

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周云  王海川  王世俊  乐可襄  董元篪 《炼钢》2002,18(1):38-40,47
采用水力模型对宝钢300tCAS-OB钢包底吹排渣能力和混匀时间进行研究。实验结果表明,底吹位置对排渣能力的影响不大,但对混匀时间有一定的影响。排渣能力与浸渍罩深度和底吹流量有一定的关系,300t钢包的排渣能力与底吹流量、渣层厚度的关系为:Df=156.15-2.54h+153.7QReal;混匀时间与底吹流量、底吹位置、浸渍罩深度有关,偏心底吹搅拌效果优于中心底吹。  相似文献   

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宋玉卿 《河南冶金》2014,22(4):15-18
以莱钢80 t LF精炼钢包为基础,通过物理模拟,研究了物料加入位置、渣层厚度、电极电弧等对钢水混匀时间的影响,结果表明,物料加入位置应为透气砖正上方处时混匀时间最短;渣层越厚,混匀时间越长,根据现有渣量,确定单孔软吹流量为15 L/min,硬吹流量为90 L/min;电极电弧能增加精炼钢包的混匀时间。  相似文献   

17.
CAS工艺吹氩排渣操作调查与分析   总被引:1,自引:1,他引:1  
CAS操作初期隔离罩内的残余炉渣对合金回收率具有显著的不利影响。作者通过在宝山钢铁(集团)公司炼钢厂300tCAS处理站对吹氩排渣操作的实际调查,发现了影响钢水裸露面直径的关键因素,并提出了两种实际生产中的排渣机理。  相似文献   

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为了研究钢包水模型比例对混匀时间的影响,采用几何相似比分别为1/4.5、1/7.4、1/10、1/17.3的有机玻璃水模型进行了物理模拟试验.使用电导率仪测量了钢包模型内流体在不同条件下的混匀时间,结果表明,模型比例对搅拌功率与混匀时间的拟合曲线的指数n值有影响.随着模型比例的增加,n值的绝对值逐渐减小,其中,模型比例...  相似文献   

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深插入浸罩CAS钢包流场混合特性的水模型研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
干磊  何平 《特殊钢》2008,29(1):28-30
按照110t CAS钢包1/6的水模型,研究了浸罩深度(熔池液面深度0~20%)和直径(钢包底部直径的0.4~0.7)对熔池混匀时间的影响。结果表明,随着浸罩深度和直径的增加,罩内的循环流增强,在深插入浸罩(熔池液面深度的20%)条件下,钢包内流场发生显著变化,浸罩内形成了明显的循环流。通过无因次分析,得出底吹气量Q和浸罩深度H对混匀时间T影响程度的经验公式(T-T0)/T=3.13Q-0.66(H/HL)1.56。  相似文献   

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