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<正> 煤气发生炉是小氮肥厂生产合成氨原料气的关键设备之一,目前广泛使用的φ2260造气炉炉体中水夹套的下封头与联结法兰采用的联结结构如图1所示。 水夹套下封头底部是自由的,不作为支撑死点,下封头外侧用角焊缝与联结法兰焊结,而联结法兰与灰仓靠双头螺柱紧固在一起。这种种结构已用了多年。 为了在不改变小氮肥厂造气车间土建的前提下增加单台炉的产量,以适应小氮肥厂 挖潜,改造的需要,我们在设计新的造气炉时,将水夹套下封头与灰仓的联结结构进行了改进。具体结构如图2所示。 相似文献
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针对φ2260煤气发生炉顶盖、水夹套底封头、棘轮蜗轮减速机立轴防尘及蜗杆轴端油封存在的问题进行了改进,并介绍了改进措施及改进后的效果。 相似文献
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0 前言
为了拓宽原料品种、降低原料消耗,在原炉结构基本不变的情况下,使煤气炉的单炉产气量大幅度提高,因此多年来煤气发生炉炉膛直径一扩再扩。截至目前,由φ1 980mm炉经扩径后的炉型φ2 260mm型、φ2 400mm型、φ2 610mm型、φ2 800mm型,在φ2 800mm型炉的基础上又推出一种锥形夹套锅炉式φ2 800mm型煤气炉。中氮企业使用的φ2 745mm型煤气炉经扩径后的炉型有φ3 000mm型、φ3 300mm型煤气炉。 相似文献
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我公司是一家年产总氨250 kt、尿素350 kt的中型氮肥企业,现有φ610 mm造气炉9台、φ12 600 mm/φ2 800 mm锥形造气炉4台、φ2 800mm直筒式全夹套复合造气炉5台.5台φ2 800mm全夹套复合炉自2007年4月投入运行已2 a多,现结合其运行情况对φ2 800 mm全夹套复合造气炉做一探讨. 相似文献
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《全国煤气化技术通讯》2007,(2):12-14
φ2800mm造气炉的成功运转及各工艺参数较大幅度的提升,使之在小氮企业中得到了迅速推广,且收到了较好的经济效益,尤其在劣质煤、小粒度煤的气化优势上更明显。为提高单炉产气量,稳定煤气炉运行,降低煤耗,减少煤气炉的运行台数,很多厂家对φ2600mm造气炉进行了扩径,至φ2800mm,也有一些厂家根据煤气炉的运行实际及技改工期选择了φ2600/φ2800mm型的锥形夹套作为过渡。也有部分厂家在φ2400mm炉技改到φ2600mm后,又计划继续扩径至φ2800mm。在扩径改造中,业内人士为提高一次性技改的产气量,减少中间技改过渡,提出了φ2400mm炉技改到φ2800mm炉的想法。在对传统的厂房、设备基础充分考察论证后,由φ2400mm炉技改到φ2800mm炉的方案笔也认为是可行的,且在改造过程中,工程周期短,效果显。[第一段] 相似文献
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东光化工公司新增“18·30”技改工程正在施工,造气工段为间歇式制气工艺,有φ2610mm型造气炉12台,采用平底封头夹套,碳钢焊制灰仓,六角七层均风型炉箅,灰仓内衬耐火砖,破灰刀直接焊在夹套下部。由于防流圈加设位置温度较高,常常出现变形、扭曲、脱落,导致造气炉在运行中发生塌炉、溜炭,造成下红炭、生炭现象, 相似文献
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一、概况 1~#裂化炉是我厂六十年代由意大利引进的。炉壳体外径为φ2400,壁厚38mm,炉膛内径为φ1484,上封头壁厚46mm,下封头壁厚54mm、设备总高9m,壳体材质牌号为20Mn4。炉体设计压力33.3×10~5Pa,炉壁设计温度300℃,工作压力30.4×10~5Pa,水压试验压力为43.3×10~5Pa。根 相似文献
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O前言 山西天脊中化高平化工有限公司造气装置分为Ⅰ和Ⅱ系列。为节能降耗、降低成本,2010年3月对Ⅰ系列进行改造,将原先的φ2650mm造气炉改为φ2650mm/φ2800mm锥形造气炉,夹套压力由0.2MPa提高至1.3MPa,因为压力等级改变,所以对整个蒸汽系统也进行相应改造。在改造后的运行过程中,发现人炉蒸汽温度波动较大(140—200℃),极大地影响了造气炉炉况的稳定,不利于降低消耗。 相似文献
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甲醛氧化反应器又称氧化炉,是甲醛生产的主要设备。我厂三套甲醛系统均使用φ1000mm的氧化炉生产。2003年初,1#系统氧化炉冷却段上管板焊缝漏水,不能使用,新做了一个φ1200mm的氧化炉,于2003年3月25日投入使用。现就φ1200mm氧化炉的改进及运行情况小结如下。 相似文献
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1煤气系统整体布置
(1)根据现煤气炉操作情况,共安装18台煤气炉(φ2650mm,夹套高度2345mm),现场分两排厂房布置,每排厂房9台煤气炉(含1台备用炉)。 相似文献
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将烧变形的φ2260煤气炉的水夹套内壁部分全部割掉,用预制好的或旧的φ2260水夹套内壁换上,按一定的要求焊接,可以不必更换水夹套整体。此法节省费用和时间,我厂使用近半年,情况良好。 相似文献
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0引言 安徽淮化集团有限公司老合成氨系统通过改扩建,已实现醇氨生产能力180 kt/a.造气系统除1台恩德粉煤气化炉外,还有8台UGI煤气发生炉,其中:4#~8#炉夹套内径由φ2 745 mm改为西3 000 mm,炉箅为专用炉箅,原料主要为焦炭、型煤、中块白煤,用于间歇、富氧两用生产制气;1#~3#炉仍为φ2 745 mm炉,炉箅为宝塔型炉箅,重点烧小籽焦和小块白煤,用于富氧连续生产制气. 相似文献
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介绍φ2600造气炉设计中所做的分析与调查研究。文章对水夹套的设计特点.水夹套与炉底灰仓的联结结构的设计改进作了描述。 相似文献
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本文介绍了φ2400造气炉的使用情况及带来的经济效益。一、概述我厂经过几年的技术改造,合成氨生产能力达2万吨/年,为了获得较好的经济效益,节能降耗,挖潜改造是重要的途径。1991年大修时对三台φ2260造气炉进行了改造,换成两台φ2400的水夹套炉,配以新乡小店生产的L_2—Ⅱ型炉篦,从而改变了供气条件,实现了两炉供四机,(一台φ2260和一 相似文献