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自抗扰控制器(ADRC)是通过改进经典比例积分微分(PID)控制的缺陷而形成的新型控制器,性能优良并且算法简单。针对火电厂过热汽温控制系统的大滞后、大惯性以及动态特性随工况变化的不确定性等特点,为了提高控制系统的动态性能和鲁棒性,文中给出了主汽温的自抗扰控制方案,该控制方案不需要精确模型参数而实现干扰补偿。在电厂热工过程控制实时仿真平台STAR-90上,使用集散控制系统自身控制模块实现了自抗扰控制系统的构建,这对于工程实际应用具有重要意义。以某超临界600 MW直流锅炉发电机组仿真机的主汽温为对象,进行ADRC控制下的变工况、10%扰动和快速减负荷(RB)实时仿真试验。结果表明,用ADRC技术建立的过热汽温控制系统与PID控制系统相比,该系统对被控对象特性的不确定性和外部扰动具有较强的适应性和鲁棒性,具有优良的控制性能。 相似文献
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针对电站锅炉汽温被控对象大滞后、大惯性的特点,设计了一种新的基于内模控制原理的过热汽温控制策略。该控制策略已成功应用于徐州电厂6号机组670 t/h超高压锅炉,现场调试和机组运行结果表明,这种基于内模控制原理的控制策略具有结构简单、在线调整参数少、可以明显提高控制回路的鲁棒性及抗干扰能力。现场试验结果表明,与传统串级比例 — 积分 — 微分(PID)调节方案相比,无论对于稳态过程或动态过程,新控制策略的调节品质均有明显提高。 相似文献
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介绍了华电能源哈尔滨第三发电厂600MW机组汽温控制系统的控制策略,论述了汽温优化控制系统的功能、系统原理、系统配置以及如何实现与INFI-90系统进行通信、硬件配置和控制逻辑及实施内容。利用汽温优化控制系统控制软件包强大的智能计算和控制功能,通过对锅炉工况变化和各级过热器加热能力的分析,准确计算出主汽温稳定在定值所需要的减温水量,从而达到汽温精确控制之目的。 相似文献
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安徽华电宿州发电有限公司。1600MW超临界机组在调试启动过程中,多次出现主汽温偏高的问题,尤其以第1次并网带负荷最为频繁。其主要原因是燃烧热负荷小,总风量超过燃烧要求,投入的燃料量太多,给水流量偏大,减温水量设计不合理。对此,采取了降低启动点火时的给水流量,减少燃料的输入量,改善燃烧,增加燃烧热负荷,炉膛负压控制在-100Pa,锅炉总风量50~60万m^3/h,提高给水温度至100℃以上等措施,解决了启动初期主汽温偏高的问题,使各项参数均达到了设计要求。 相似文献
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为提高超临界机组干、湿态转换过程的安全、稳定性,对某600MW超临界机组干、湿态转换过程中出现的事故停机原因进行了分析,认为水、煤比失调是事故发生的主要原因。在干、湿态转换过程中,应注意调节水、煤比例,以保证主汽压力和温度的稳定性。 相似文献
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在600MW超临界机组启、停过程中,通常使用电动给水泵向锅炉供水,待机组负荷达到30%BMCR后才启动汽动给水泵并入系统向锅炉供水。通过不断努力和摸索,某厂成功实现了600MW超临界机组在启、停全过程使用汽动给水泵向锅炉供水,而电动给水泵此时处于停运备用状态。这种上水方式的优化运行,有效地节省了大量电能,提高了机组运行的经济性。 相似文献
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根据华电国际邹县发电厂2×1 000MW超超临界汽轮机的工程实践,介绍了高压主汽阀、调节阀及再热联合汽阀的选材,旨在对以后的超超临界机组的选材有借鉴作用。 相似文献
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国信扬州发电有限公司600MW超临界机组再热汽温被控对象存在大滞后、非线性、扰动剧烈的状况,综合运用了状态变量、模糊控制技术、智能前馈补偿技术,对再热汽温控制策略进行优化,在实际投运中取得了较好的控制效果。 相似文献
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针对华电潍坊发电有限公司670 MW超临界机组在自动发电量控制正常模式运行中出现的机组负荷波动幅度大、导致机组参数不稳定、被迫频繁退出该模式的问题,分析了出现问题的原因,采取控制合适的中间点温度、调整负荷变化初期和最后阶段的煤量等针对性措施,提高了大型机组在该模式下的运行可靠性和经济性。 相似文献
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介绍了机组正常运行和锅炉启、停过程中影响主汽温、再热汽温的主要因素,重点论述了汽温过高和过低情况下可能导致的事故并分析了产生事故的原因,给出了具体的调节方法,供处理同类问题时参考。 相似文献
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介绍了S109FA燃气轮机三压余热锅炉汽包水位、汽温的控制策略,阐述了汽包水位、汽温控制实际应用情况,指出了汽包水位、汽温控制中存在的问题及应该注意的事项。 相似文献
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分析了630 MW超临界机组极热态启动时使用汽动给水泵向锅炉给水的操作要点和注意事项,推广这种操作方式,可降低外购电量,提高运行经济性。 相似文献