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该设备的定尺控制是齿轮变速箱分配不同的转数到飞剪和矫直机,获得不同的定尺长度,在不改变原有的设备,不增加设备的原则下,在2号17辊矫直机上采用负公差的工作辊,达到提高定尺精度的目的,减少单张钢板的捏,增强产品的竞争力。 相似文献
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中厚板生产线定尺剪立导辊装置是钢板剪切对中的关键部件,一旦出现故障就会影响钢板剪切定尺精度,因此需要不断进行维护和改进。本文介绍了天津钢铁集团有限公司中厚板厂定尺剪立导辊原有装置的构成及存在的问题,通过对定尺剪移动式短行程立导辊装置故障分析、参数校核,最终确定了立导辊改造方案,并对改造方案进行了分析和说明。通过改造措施实施,解决了生产过程中设备损坏频繁的问题,不但精简了定尺剪立导辊装置结构,还保证了钢板的剪切精度,提高了中厚板生产线的成材率。 相似文献
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用软件技术提高旋转编码器分辨率的新尝试 总被引:1,自引:0,他引:1
应用软件技术对脉冲信号进行倍频处理,并在热轧钢板横切机组的计算机控制联动及定尺剪切精度改造应用中得到了实现.实践证明,该技术是可行、有效的. 相似文献
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冷轧薄板边部折印是影响冷轧厂产品质量的主要缺陷,为此,对平整前后钢板进行取样实测有研究,找出了钢板边部折印产生的原因,制定了有效的工艺措施,从而减少了钢板边部的折印缺陷。 相似文献
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1 前言 定尺剪是舞阳钢铁公司轧钢厂的主要设备之一,共2台,布置在双边剪后,完成对钢板头尾的切除。其剪切钢板厚度规格为8~40mm。1996年双边剪改造后,新的滚边式双边剪剪切钢板厚度规格为8~50mm,这就对定尺剪提出了能否对40~50mm厚的钢板实施剪切的问题,如果定尺剪剪切能力能够进一步挖掘,那么8~50mm钢板就可在精整线一路畅通,这样通过可提高设备生产能力,能够较大地提高钢板头尾切除的生产效率,同时提高40~50mm钢板的切边质量,有效 相似文献
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柳钢在生产耐硫酸露点腐蚀用钢09CrCuSb过程中,未经任何处理的铸坯轧后易在钢板边部出现网状裂纹,轧制厚度≥30 mm钢板时,裂纹出现概率达到100%,不利于质量成本控制。通过对铸坯和钢板的裂纹缺陷部位进行能谱分析,确定钢板边部网状裂纹产生的根源是Cu富集。采取在钢中添加足量的Ni元素、铸坯边部修磨、合理控制加热温度和时间等措施,使钢板边部网状裂纹得到改善和控制,达到标准要求。 相似文献
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高精度、高性能冷轧钢板轧制技术的开发[日]重松健二郎等1绪言近年来,从工业产品的高可靠性和高质量的观点出发,用户对冷轧钢板的要求更加严格化和多样化。特别是在钢板加工的生产线上,为了提高制造工艺的自动化、防止生产线故障、提高生产率和提高复合叠层产品的尺... 相似文献
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为了将钢板剪成规定的尺寸,以满足用户的要求,在我公司中板厂精整车间第二台钢板纵剪机前专门设置了一台钢板宽度定尺机,用以确定所剪钢板的宽度尺寸。该纵剪定尺机的工作传动如图1所示,电机通过齿轮减速器将动力由传动轴传给4个锥齿轮副,锥齿轮的输出为一丝杠,通... 相似文献
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《冶金标准化与质量》1998,(1)
1提高钢筋定尺率是市场和用户的需要在我国小型钢材供大于求的情况下,首钢对钢筋的市场走向进行了分析后表明,定尺钢筋搭配通尺销售的办法越来越不适应市场的要求,采用定尺和通尺分开单独销售的办法,使销售形势开始好转,定尺钢筋逐步打开销路。但是,当时首钢的钢筋... 相似文献
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钢板剪切边开裂原因分析及改进剪切质量的措施 总被引:1,自引:0,他引:1
针对钢板原始剪切边在用户再加工过程中产生边部开裂的问题,采用钢板纵向样进行了实验室模拟试验,分析认为,边部开裂的主要原因是钢板原始剪切面剪切弯钩、毛刺引起的应力集中及再加工工艺不当。剪切间隙、重叠量调整、剪切温度、剪切力、剪切量等因素都影响钢板的剪切质量。结合安钢实际情况,采取新上风雾冷却装置,降低钢板剪切温度,优化剪刃重叠量、水平间隙调整工艺及热态毛边放尺量等措施,提高了钢板剪切质量,减少了质量异议。 相似文献
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双边剪剪刃的间隙与钢板厚度关系直接决定剪切钢板边部质量的好坏,文章主要分析剪刃间隙的平行度的不一致对钢板边部质量的影响,提出在生产过程中采取的处理方法和预防措施。 相似文献