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本文设计了一种基于PLC+HMI+伺服+步进组成的半定予绕线机控制系统,从硬件和软件两方面阐述了此系统对半定子绕线机进行控制的设计方法.首先介绍半定子绕线技术的发展背景,半定子绕线的原理以及现在国内外的半定子绕线机控制系统的发展现状;并介绍了基于PLC+HMI+伺服+步进组成的半定子绕线机控制系的硬件设计以及系统的软件... 相似文献
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针对普通缝纫线绕线机自动化程度低、对操作者熟练程度要求高等问题,设计了一种基于可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC)顺序功能图(Sequential Function Chart,SFC)的缝纫线绕线机自动控制系统,有效提高了缝纫线绕制的效率与自动化程度。根据缝纫线绕线机结构组成,分析绕线机基本原理及工作流程,利用SFC逻辑清晰的优点,完成自动控制系统的设计和编程,开发一种能够自动完成上料、绕线、夹线、断线和下料等功能的缝纫线绕线机自动控制系统,具有绕线效率高、程序可读性好等特点。 相似文献
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为了满足微电机精密绕线工艺的需要和生产一体化集中管理的的要求,本文基于ARM、PLC和WinCE的软硬件平台设计了绕线机的控制系统。系统利用PLC完成基本的流程控制和逻辑控制,利用ARM的丰富资源和外设,完成人机的交互并通过以太网外设接口接入控制网络,与其他设备组成一体化集中控制网络,利用WINCE友好的程序界面完成人机交互的实现。在绕线方式上,主轴控制模式采用张力控制模式代替原有的速度或位置模式,并在排线算法上引入PD调节器调节排线电机的速度,使得绕线更加平稳,质量更优异。本系统实现了一种性能优异,价格低廉,适用一体化管理的绕线机控制系统,基本达到国内先进水平。 相似文献
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介绍采用微机控制的PX6080绕线机驱动系统的设计和满足绕线工艺要求所采用的速度插补计算方法及编程设计。 相似文献
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介绍采用微机控制的PX6080绕线机驱动系统的设计和满足绕线工艺要求所采用的速度插补设计方法及编程设计。 相似文献
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从立式绕线机绕线工艺出发,通过对现有导线夹紧机构现状的分析,提出了有针对性的解决方案,经过实践证明,解决了原系统存在的问题,取得了良好的效果。 相似文献
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基于PLC的绕线机自动控制系统 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了绕线机自动控制系统的设计过程。设计中采用可编程序控制器实现了线圈圈数检测和脉冲输出频率控制,文本显示器用于参数显示,变频器作为主轴电机控制器,用步进驱动器和步进电机进行线圈线径选择控制,实现了绕线机绕线过程的自动化,提高了生产效率。 相似文献
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基于PLC和触摸屏的双飞叉全自动转子绕线机设计 总被引:1,自引:0,他引:1
跟踪国际绕线机技术发展趋势,利用交流伺服电机作为绕线及分度的动力,再配合PLC和彩色液晶显示屏,实现绕线工艺柔性化、用户操作简单、修改工艺参数更方便、生产效率更高。 相似文献
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弹簧制造业随着我国机械电气工业的不断发展,品种逐渐增多,数量不断增加。目前数控卷簧机的控制系统主要采用数控加工中心的五轴系统,控制电路,数据处理单元与卷簧机械的执行部件结合尚不理想;存在着价格昂贵、功能不全等缺陷,而且操作界面复杂,使用不便。通过研制集成于数控系统内部的多功能接口功能模块,将CAD/CAPP/CAM软件集成于数控系统内部,研制出六轴卷簧机数控系统,其操作性和功能性优良,不仅能充分满足高速卷簧机数控化需要,且具有高性价比。 相似文献
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随着工业的发展,作为基础零部件的弹簧应用日益广泛,对弹簧空间形状和成形精度的要求也在不断提高。弹簧作为一种常见产品,人们往往忽视对其先进制造方法的研究,造成对弹簧卷制的研究比较薄弱。而实际上,由于弹簧卷绕成形的特点和卷绕设备工作方式的特殊性,卷簧设备在使用过程中存在自动化程度低、对经验的依赖性强、操作不方便等特点。因此对弹簧制造过程进行深入研究具有重要的理论意义和应用价值。为满足大料径弹簧的生产要求,设计了一种卷簧机液压系统,该装置具有运行平稳、噪声低、控制方便等优点,满足了加工要求。 相似文献
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为满足大料径弹簧的生产要求,设计了一种卷簧机液压系统。针对使用中遇到的问题,通过分析并采取有效措施,较好地满足了生产要求,为今后卷簧机的设计、操作和维修提供必要的参考和借鉴。 相似文献
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Yong-Joon Choi Min-Cheol Lee 《International Journal of Precision Engineering and Manufacturing》2009,10(2):53-61
The objective of this study is to develop a coiling process simulator that can be used to test suggested coiling control algorithms,
and thereby improve overall coiling performance. To accomplish this, a thorough study of the pinching and coiling mechanism
of the downcoiler has been carried out, and then used to derive an appropriate mathematical model. An additional torque compensation
algorithm is proposed to improve the shape of the strip to be coiled. The simulation environment permits the coiling process
to be estimated offline, using the actual system parameters necessary for successful coiling. These parameters include strip
tension, pinch roll force, and driving motor power for pinching and coiling. For effective coiling control, the additional
compensated torque algorithm can be used to reduce the irregular shape of the loose coil that sometimes arises from insufficient
coiling torque. In order to evaluate the performance and practicality of both the developed software and the proposed coiling
control algorithm, experiments were conducted using the downcoiler in the No. 2 Hot Strip Mill at Pohang Works, where coiling
operations are normally carried out at high strip tension compared to other downcoilers. The simulations and experimental
results show that the set-up value for the unit tension can actually be lowered, which could lead to significant improvement
in coiling strip quality, as well as reduced power consumption. In addition, a test coiling operation with the additional
torque compensation algorithm resulted in even more effective coiling and a reduction in bad telescope quality of the coiled
strip. 相似文献
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首先介绍了采用二次调节的台车牵引系统的工作原理,在Matlab/Simulink软件环境下,建立了系统所采用的电子比例变量泵、变量马达和蓄能器的数学模型,通过仿真确定了控制器的结构和参数。结果表明,应用二次调节技术能够回收和重新利用系统制动动能,减少装机容量,且能量回收效率随系统转速的增大而升高。 相似文献