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相似文献
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1.
对于处理高硬度碱度比值的水,采用阳双层床是良好的。二台阳离子交换双层床在1969年10月在某厂投入运行。该双层床由弱酸型和强酸型阳离子交换树脂组成。其工作交换容量比强酸型阳离子单床增大60%,再生水平为56公斤H_2SO_4(比重1.84)/米~3树脂,工作交换容量大于916克当量/米~3树脂。对于通常的磺酸型阳床来说,若处理相同的水,采用同样的再生水平,其工作交换容量只有甚至不到577克当量/米~3树脂。从上可知,双层床的酸耗  相似文献   

2.
前言我厂水处理方式为一级除盐加混床,其系统是:地下水——阳离子交换器(φ2000固定床二台)——除CO_2器——阴离子交换器(φ2000固定床二台)——混合离子交换器(中1600固定床二台)——除盐水箱。我厂是凝汽式电厂,但由于汽水损失较大,补充水率较高,约为8%左右,阴阳床虽经多方从操作调整上采取措施,酸碱耗仍很高:固定床酸耗为140克H_2SO_4/克当量,  相似文献   

3.
概况闸北电厂自77年投用了2台浮床,由于设备体积小、运行操作方便、程控简单及运行经济指标高等优点,深受运行人员的欢迎。但由于浮床运行流速高,树脂装载高度仍为2.2m左右,强碱树脂工作交换容量只有300克当量/m~3树脂,所以每台设备的运行周期短,再生操作频繁,不能充分发挥浮床的优越性。为了解决这个问题,自80年开始我们根据国外有关  相似文献   

4.
我厂水源为地下水。水质含铁量一般在400~500微克/升,经过机械过滤器与氢离子交换器出口含铁量仍在100~150微克/升。阴离子固定床顺流再生时,运行25~30周期后,由于铁污染,交换容量降低,出口水含硅量增高SiO_2300~60微克/升)碱耗增大(275-335克NaOH/克当量),造成了交换器运行情况不稳定,被迫频繁复苏。浮床投入后,在运行60周期后复苏一次即可。(按总制水量为顺流再生时的4-5倍),因此改浮床后,对减缓铁对树脂的污染,保证阴浮床的正常运行,有明显的效  相似文献   

5.
一、概况华厂地处渠县临巴镇,电厂生活污水排水口在电厂取水口上游,取水源为渠江。渠江枯水期流量较小(仅为25m~3/s),流速低,有机物含量较大,原水耗氧量一般在3~4mg/L,个别情况超过10mg/L。华厂水处理系统为一级除盐,二期增设了一台双流混床,运行中,阴树脂有机污染较为严重,常需复苏处理。同时华厂所用烧碱含盐也大,碱耗一般在110~140g/克当量,最高达160/克当量,再生后排水虽经两台  相似文献   

6.
由于阳浮床出水装置的损坏 ,使阳离子交换树脂窜入阴浮床 ,造成阴浮床投运前清洗时间长达 1.5~ 2h。介绍了使用密度为 1.16 g/cm3 的NaCl溶液分离树脂的实践及获得的体会  相似文献   

7.
我省于一九七三年七月初,据据水电部的指示精神,召开了省属火电厂传达推广逆流再生新工艺的会议。在会上,白城发电厂介绍了七二年末开始改变移动床的运行方式,采用浮动床逆流再生的经验。经过两年多的运行考验,白城发电厂党委肯定了这种浮动床水处理方式,并决定将原有的固定床全改为浮动床,于七五年五月一日改装完毕,改浮动床后酸、碱耗都大幅度下降、(七三年以来的酸,硷耗曲线见(图一和图二),但硷  相似文献   

8.
我厂是海滨热电厂,补给水率达45~50%。水处理设备有直径为3米的阴阳离子交换器各5台,最大供水量达550吨/时。水处理方式采用一级除盐和一级除盐加混床,阴阳床改浮床前均为逆流再生。由于原水水质逐年变坏,供水量又大,阴床再生操作频繁最多时每昼夜操作12台次,且石英砂垫层被火碱中的铁污染,造成配水不均使碱耗升高至65克/克当量。故于77年6月至78年3月,分别将五台阴床逆流再生改为运行浮床,  相似文献   

9.
情况我厂有两台φ1500的阳交换器,每台内装上海树脂厂生产的732阳树脂3.5—4m~3,1~#阳床于71年投运,2~#为77年投运。自投运后都没有彻底更换树脂,只是每年于大反洗时进行补充,补充量77年之前较多,年约10%,77年后较少,每年约5%。两台阳床自77年以来全部采用惰性塑料白球顶压逆再流生工艺,每半年大反洗一次,水源为地下水,水质清晰,有机物很少,但矿化度较高,达8—10epm树脂采用盐酸再生,常  相似文献   

10.
勃灵顿电站有2台混床除盐设备(每台出力为11吨/时),作为锅炉补给水用。每台设备装有阳离子交换树脂600升和阴离子交换树脂850升。原水为台勒威尔河水,经过过滤和加氯处理。比较有代表性的生水分析见表1(1971年6月5日取样)。  相似文献   

11.
成都、五通桥、江油三电厂学习兄弟单位的先进经验,将原有的部分固定床水处理设备改装为浮动床水处理设备,经运行证明,效果良好。现将这三个厂的改装和运行情况简介如下: 一、设备改装概况成都热电厂将一台φ2000毫米的一级钠型磺化煤软化器,改装为逆流运行、顺流再生的浮动床,将磺化煤换装为离子交换树脂,改装后的浮动床上部出水装置为弧形排管式,母管φ133毫米,支管φ60毫米,共10根。每根钻孔四排,孔距为23毫米,孔径10毫米,外包12目和50目尼龙网备一层。小孔总面积为出水母管截面积的九倍。进水装置为  相似文献   

12.
霍曼城电站1969年投运二台超临界直流炉,配有二台60万千瓦中间再热汽轮发电机。锅炉压力为250公斤/厘米~2,蒸发量2100吨/时。凝结器用不锈钢管,加热器用碳钢管。每台机组配有三台直径为3米的混床。每台混床内装有阳树脂(大孔型Amberlite200 C)4.2米~3,阴树脂(凝胶型IRA—400 C)2.8米~3。混床运行压力为19公斤/厘米~2,每台流量为726吨/时,压降为1.7—2.5公斤/厘米~2,运行至今树脂没有调换过。  相似文献   

13.
滦河发电厂化学水处理方式为一级除盐加混床,有φb200m/m阳床两台,φ1010m/m除碳器两台,φ2000m/m阴床两台,φ1500m/m混床两台。自一九七七年底至一九七八年六月份,相继将两台阳固定床和两台阴固定床改为浮床。浮床综合了逆流再生与移动床的特点,逆流再生即再生时,再生液流向与运行时水的流向相反,移动床即运行时水流自下而上的将树脂托起,使树脂成床运行。同时床体  相似文献   

14.
例题一、由92%苯乙烯和8%二乙烯苯聚合后,经过磺化制成的强酸阳离子交换树脂,转为钠型后求理论最大交换容量。(假定每一个苯环上都结合一个钠型磺酸基团,交换容量用每克干树脂能交换阳离子的毫克当量数表示)。解:一、计算在92克苯乙烯和8克二乙烯苯中含有效苯环克当量数: (一)苯乙烯的分子量=104.1 二乙烯苯的分子量=130.2 苯乙烯和二乙烯苯的分子结构中各有一个苯环。 (二)苯环的克当量数=(92/104.1+8/130.2)=0.945(克当量)。  相似文献   

15.
凝结水混床早期投运对新树脂的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
火电厂凝结水混床与机组启动同时投运,具有很好的净水、防腐防垢、缩短水汽品质合格时间的作用。文章研究了凝结水混床早期投运对新树脂的影响,结果表明,运行近2年,经历了2台300MW新机组投产运行的凝结水混床树脂,其各项主要技术指标均没有发生明显变化,仍然具有良好的离子交换性能。  相似文献   

16.
凝结水处理三层混床是近年来国外炉外水处理一种新工艺。在阴阳树脂中间放入惰性树脂以减少再生剂对树脂的交叉污染,对混床中树脂分层也具有明显的色泽差别。南市电厂~#(?)机的凝结水处理原为两台普通混床。~#2混床于72年投运,内装~#711和~#732阴阳树脂,由于树脂使用已久,近年来出水水质日趋恶化,主要原因是树脂存在交叉污染,使周期制水量下降。为此决定将~#2二层混床进行三层床的工业性试验。  相似文献   

17.
某电厂2×300 MW直接空冷机组凝结水精处理系统采用阳床+阴床串联方式,运行中存在阳床、阴床投运初期出水杂质离子泄漏,以及阳床铵型运行时阴床出水氯离子泄漏等问题。对此,经讨论与分析后提出了以下改进方案:(1)提高树脂再生水平;(2)充分正洗,树脂在储存罐中冲洗结束时的出水电导率应小于1μS/cm;(3)设计合理的阳床、阴床投运初期再循环冲洗系统,并合理安排阳床和阴床的投运操作。改进方案实施后,原有系统存在的离子泄漏问题基本得到解决。  相似文献   

18.
李沛文 《电力建设》2002,23(9):51-0
广州员村电厂化学除盐系统自投产以来,阳床再生后,阳床树脂层还存在较多的残余酸和阳离子,交换出来的阳离子又重新被再生好的树脂所吸附,降低了树脂的交换能力,影响阳床的出水水质和再生效果。这种原阳床再生方法,经常出现阳床再生不合格现象,酸耗较高。为此,该厂改用“二步进酸”法再生阳床。改为此法再生阳床后,使再生合格率达100 % ,酸耗有较大幅度的下降,节省了再生用酸量,有效地降低了除盐水的生产成本。  相似文献   

19.
马忠华 《青海电力》1999,(2):53-55,60
桥电四期化学水处理双室阳床自1998年1月2日投运后.其阳床出水Na^ 严重超标,经反复试验和检查,发现由于设计安装的输送强酸阳树脂的进、出口门是公用的,导致在体外清洗树脂后往阳床内输入树脂时引起底部石英砂乱层.从而导致再生时出现偏流,投运后出水Na^ 超标。经改进设备后,消除了隐患,出水质量达到合格。  相似文献   

20.
对φ1500mm浮动床穹形孔板配水装置特性进行了研究,发现该装置存在着出水质量差、流速低、排放废酸碱多、酸碱耗高等不足之处,因此提出浮动床采用多孔板水帽式配水装置,这样可提高浮动床的配水均匀性,提高除盐水品质,降低酸碱耗,完善浮动床工艺。  相似文献   

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