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为探究某脱硫再生塔换热管在使用过程中出现腐蚀穿孔问题的原因,观察了腐蚀穿孔管段的内外腐蚀壁面,对管段的截面和内壁面分别进行了金相分析和扫描电镜分析,并对管段腐蚀区域的产物进行了X-RAY能谱分析。结果表明,脱硫再生塔换热管因意外液滴侵入导致管道出现电化学腐蚀和斑块状腐蚀,进而出现穿孔问题,操作过程中防止凝液的出现是解决换热管出现腐蚀穿孔问题最有效的方法。 相似文献
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针对某公司制氢站一台冷却器换热管多处腐蚀穿孔泄漏现象,通过对其换热管化学成分分析、管子表面腐蚀产物形貌分析、腐蚀产物成分能谱分析、管子金相组织分析和水质分析,结果发现换热管失效原因是与循环冷却水质和流速缓慢有关。 相似文献
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采用金相、XRD和SEM等分析方法分析了甲醛塔冷却器(E-254)换热管早期腐蚀穿孔的原因。结果表明,该换热管是甲酸引起的全面腐蚀,其中微量的硫酸(盐)和磷酸(盐)可能加速了腐蚀过程。提出了防止换热管早期腐蚀穿孔的方法。 相似文献
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某公司的立式氨冷凝器波纹换热管采用316 L不锈钢制造,使用1年后陆续发生腐蚀穿孔现象。通过宏观观察、显微检测、水质分析以及工作环境的考察,判断这起失效起源于换热管内壁,冷却水中高含量的氯离子和水垢杂质使钝化膜破坏诱发孔腐蚀的发生。 相似文献
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针对羟胺肟化装置的汽提塔再沸器频繁出现换热管泄漏的情况,分析了再沸器换热管的腐蚀现象、金相显微组织、设备运行操作、进料组分和安装高度等,提出了改进方法并进行实施。结果表明:汽提塔再沸器换热管内壁有明显的点蚀、坑蚀及穿孔情况,被腐蚀穿孔部位主要集中区域在气液分界处;腐蚀处附近未发现夹杂物等明显冶金组织缺陷;设备运行操作正常;进料组分中不存在氯离子腐蚀;塔内控制液位低于再沸器上管板的高度。提出的相应措施为:将再沸器安装高度整体下移400 mm,确保汽提塔液位精准控制在40%;将再沸器的换热器分成上下两部分结构,有利于维修时拆装方便;换热管材质依然选择304L不锈钢。经过改进后的再沸器自2018年10月投入使用以来其运行稳定,未发生列管泄漏事故。 相似文献
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SO2冷却器换热管腐蚀穿孔分析及防护 总被引:1,自引:0,他引:1
针对二氧化硫冷却器在较短工作时间里发生换热管腐蚀穿孔的原因进行分析和检验,提出并实施了相应改进措施,结果证明措施是可行的。 相似文献