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相似文献
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1.
介绍了X100钢级管线钢板卷螺旋缝埋弧焊接制管的过程;研究了X100钢级板卷的力学性能及不同焊接材料匹配对焊接接头强度、韧性和硬度的影响;提出了不去除螺旋缝埋弧焊管焊缝余高,优化板卷合金成分、提高板卷层流冷却速度及降低焊接热输入量,管体横向拉伸试验采用圆棒试样,制定X100钢级管线钢板卷和螺旋缝埋弧焊管标准等建议。  相似文献   

2.
《钢管》2018,(1)
<正>渤海装备华油钢管公司完成X80钢级Φ1 219 mm×22 mm螺旋缝埋弧焊管5.7万t供货,实现22mm壁厚X80钢级螺旋缝埋弧焊管首次大批量工程应用。X80钢级Φ1 219 mm×22 mm螺旋缝埋弧焊管主要应用于石油、天然气长距离、高压输送管道的建设,具有输送效率高、成本低、强韧性高、可焊接性强、性能稳定、安全可靠、使用寿命长  相似文献   

3.
正2014年7月15日,由宝鸡石油钢管有限责任公司(简称宝鸡钢管)试制的X80钢级Φ1 219 mm×22 mm螺旋缝埋弧焊管顺利通过了中国石油集团石油管工程技术研究院(简称钢管研究院)对产品性能、中国石油天然气管道科学研究院廊坊开发区中试基地对环焊缝的第三方检测评价试验。X80钢级Φ1 219 mm×22 mm螺旋缝埋弧焊管作为建设管线工程的主要产品之一,国内焊管生产企业已经陆续开展了对其的研制开发,但由于此种规格的螺旋缝埋弧焊管原料在国内尚属首次开发,为了确保产品在大壁厚下具备良好的力学性能  相似文献   

4.
简要回顾了我国X80钢级管线钢及其Ф1 219 mm直缝埋弧焊管的研制历程及成就,介绍了X90/X100高强度直缝埋弧焊管以及X80钢级Φ1 422 mm直缝埋弧焊管等的研制进展情况,分析了X90/X100直缝埋弧焊管和X80钢级Φ1 422 mm直缝埋弧焊管的技术成熟度及存在的问题等。  相似文献   

5.
周淑军 《钢管》2005,34(3):5-5
2005年3月26日,华北石油钢管厂生产的X80钢级螺旋埋弧焊管和直缝埋弧焊管在西气东输冀宁联络线上首次使用,这是国产X80级钢管首次用于高压油气输送管道上。  相似文献   

6.
《钢管》2019,(5)
介绍Φ1 524 mm×20.3 mm X90钢级螺旋缝埋弧焊管的研发过程。优化设计钢管制造工艺,重点开发钢管的成型和焊接工艺,通过合理控制成型应力、焊接坡口钝边、焊接速度、低线能量输入等工艺设计指标,获得了性能优良的焊接接头。解决了厚壁、高钢级焊管生产中常见的焊缝及热影响区低温冲击韧性不稳定的问题。研发出的Φ1 524 mm×20.3 mm X90钢级螺旋缝埋弧焊管经第三方检测评价,其质量指标完全满足产品技术条件要求,具备批量生产条件。  相似文献   

7.
根据某输气管道工程的需要,某公司研制了超大厚径比L290M钢级Φ610 mm×18 mm规格螺旋缝埋弧焊管。介绍了试制该超大厚径比螺旋缝埋弧焊管过程中遇到的成型和焊接难点以及如何进行相应调整和有效控制。分析了该超大厚径比螺旋缝埋弧焊管的理化性能、焊接质量等。检测结果表明,该规格螺旋缝埋弧焊管的各项技术指标均符合相关技术条件的要求。  相似文献   

8.
《钢管》2015,(1)
对X100钢级螺旋缝埋弧焊管进行了氢致开裂(HIC)和硫化物应力腐蚀开裂(SSCC)试验研究,结果表明:X100钢级螺旋缝埋弧焊管焊接接头比管体的抗H2S腐蚀性能差。分析认为:带状组织和硬度高是导致管体和焊接接头氢致裂纹超标的主要原因,氢致裂纹主要是穿晶型和沿晶型开裂;而焊缝中存在夹杂物,以及焊缝中晶内针状铁素体组织和热影响区中粒状贝氏体组织引起的硬度波动和偏高,是导致焊缝处发生应力腐蚀断裂的主要原因。电化学试验和残余应力测试,也进一步证实了X100钢级螺旋缝埋弧焊管焊接接头比管体更易于腐蚀。  相似文献   

9.
对川气东送管道工程用国产X70钢级Φ1016 mm×21 mm直缝埋弧焊管的化学成分、拉伸性能、冲击性能等进行统计分析,并将其与西气东输一线工程中进口的同类钢管进行对比.结果表明,国产X70钢级直缝埋弧焊管的强度、低温冲击韧性等力学性能优异,已达到进口的同类钢管水平.  相似文献   

10.
《电焊机》2010,(7)
<正>经过科研人员的艰苦攻关和不懈努力,日前,由宝鸡石油钢管有限责任公司自主研发的X100钢级螺旋埋弧焊接钢管用焊丝,顺利通过了生产试验,各项性能指标均达到设计标准。这标志着我国已有效解决了超高强度管线钢生产中等强匹配的难题。近年来,随着长距离高压天然气输送管道建设水平的不断提高,X100钢级螺旋埋弧焊管  相似文献   

11.
闵祥玲  王旭  刘涛  白学伟  方文 《钢管》2021,50(4):34-38
研制了 X70钢级Φ559 mm×31.8 mm海洋用高应变直缝埋弧焊管.采用多边形铁素体+贝氏体双相组织高应变能力的钢板,结合预弯成型、扩径模具及工艺优化,并结合焊材匹配试验研究,单炉试制生产的X70钢级Φ559 mm×31.8 mm海洋用高应变直缝埋弧焊管均匀延伸率合格率偏低,应变硬化指数均未达到预期,需进一步分析...  相似文献   

12.
孙宏  田鹏  李延丰  宗秋丽 《钢管》2011,40(6):35-38
研究了国产X100钢级Φ1016 mm×15.3 mm螺旋缝埋弧焊管采用不同的试样类型以及在线模拟防腐加热试验对钢管拉伸性能的影响.试验发现,X100钢级板状试样与圆棒试样拉伸性能的差异没有明显的规律性,在线的涂敷加热试验温度对此种焊管拉伸性能的影响比较有限.  相似文献   

13.
李延丰 《钢管》2008,37(3):8-8
西气东输二线建设是国家“十一五”规划的一项重点工程,也是目前世界上建设规模最大、水平最高的管道工程。2007年.华北石油钢管厂承担了研制X80钢级φ1219mm×18.4—33.0mm直缝埋弧焊管产品、X80钢级φ1219mm管件产品和X80钢级φ1219mm×18.4mm螺旋缝埋弧焊管产品等3项西气东输二线管道工程重大研究课题,是承担西气东输二线管道工程用钢管前期科研攻关和试制任务最多的厂家。  相似文献   

14.
螺旋埋弧焊管常见成型工艺缺陷产生原因及预防措施   总被引:2,自引:0,他引:2  
王凤成 《钢管》2008,37(5):51-54
以川气东送工程用X70钢级Ф1016mm×17.5mm螺旋埋弧焊管生产为例,结合成型与焊接的关系,介绍了高强度、大壁厚螺旋埋弧焊管生产过程中常见的成型工艺缺陷(如管径超差、错边、“噘嘴”、裂纹等),分析其产生的原因,并针对性地采取相应的预防措施,不仅提高了钢管成型质量,同时在提高焊接质量和焊速,降低工人劳动强度以及提高设备利用率等方面均有较好的效果。  相似文献   

15.
X90钢级螺旋缝埋弧焊管的研制结果及分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了X90钢级管线钢钢带的情况,分析研究了X90钢级螺旋缝埋弧焊管的力学性能,焊接接头的组织形貌、硬度及其分布等.提出了优化钢带合金成分,提高钢带头尾屈服强度、冷却速度,降低卷曲温度,进一步研究试样类型对拉伸试验的影响,制定X90钢级管线管标准等建议.  相似文献   

16.
《钢管》2020,(3)
针对因钢板原料的化学成分发生较大变化,使得原焊材与母材出现焊接不匹配,造成X70钢级管线钢直缝埋弧焊管焊缝的低温冲击韧性不合格的现象,采取两种焊丝进行焊接试验,通过观察和检测焊缝显微组织、力学性能,研究焊接材料对X70钢级直缝埋弧焊管焊缝组织性能的影响。试验结果表明:在采用相同的焊接工艺参数焊接同批次同规格钢管时,选用Mn、Si、Cr、Ti含量较高的焊丝进行焊接,焊管焊缝中先共析铁素体和针状铁素体晶粒更为细小,低温冲击数值较高,韧性较好。  相似文献   

17.
杜健辉  廖聪  李伟  施良政 《钢管》2023,(3):51-54
从成分设计、制造及焊接工艺等方面入手,开发了一种低温抗酸耐高压X65MS钢级埋弧焊管。检测了该埋弧焊管的力学性能和抗腐蚀能力。结果表明,该埋弧焊管的母材和焊缝均具有良好的力学性能,在抗氢致开裂及抗硫化物应力腐蚀开裂等试验中未出现任何裂纹,且-29℃低温冲击功远高于客户要求,满足API标准要求。  相似文献   

18.
李延丰 《钢管》2011,(1):18-18
<正>2010年12月,华油钢管有限公司使用首钢迁安钢铁有限责任公司研制的X120钢级卷板,按照API Spec5L(44版)标准要求成功研制出X120钢级Φ1422mm×15.3mm螺旋缝埋弧焊管。对研制钢管进行了母材超声波分层探伤、  相似文献   

19.
李延丰 《钢管》2010,(6):56-56
<正>2010年9月18日,渤海装备华油钢管公司使用首钢京唐钢铁联合有限责任公司的X90钢级卷板,成功研制出X90钢级Φ1422mm×15.3mm螺旋缝埋弧焊管。渤海装备华油钢管公司严格按照API Spec5L(第44版)标准要求,对研制的钢管进行了母材超声波分层探伤、X射线检查、静水压试验、焊缝超声波探伤和成品外观几何尺寸检查,并对不同位置的焊管进行了理化性能试验,结果表明焊管各  相似文献   

20.
孙宏  孙志刚  宗秋丽  郑青昊 《钢管》2022,51(1):34-38
分析X80M钢级φ1 422 mm×21.4 mm螺旋缝埋弧焊管的化学成分、力学性能、组织结构和几何尺寸;研究了壁厚对X80M钢级焊管热影响区硬度的影响。分析认为:X80M钢级φ1 422 mm×21.4 mm焊管的合金元素范围比φ1 219 mm×18.4 mm焊管明显缩窄,力学性能相比Q/SYGD 0503.2有较大的富余量,韧性良好,残余应力较低,管端几何尺寸控制良好,但热影响区存在一定程度的软化。后续应关注壁厚增加带来的大壁厚焊管热影响区软化和焊接接头低强匹配等问题。  相似文献   

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