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简要介绍了克劳斯硫回收的基本原理及工艺流程,着重分析了惠生30万t/a甲醇装置中硫回收工艺流程的特点以及主要生产设备的选型。该装置的硫回收工艺是将克劳斯尾气加氢后,送入粗煤气净化的低温甲醇洗装置,通过选择性吸收尾气中的H2S,使硫回收率达到99.9%,排放尾气中H2S体积分数小于2×10-6。通过以上工艺,达到节约投资、保护环境的目的。 相似文献
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硫回收装置试运行小结 总被引:3,自引:0,他引:3
1 概 况Clinsulf硫回收装置是我公司“18·30”工程中最大的一个环保装置,项目总投资1800多万元,于1999年上半年建成,2002年3月投运。合成气脱硫装置(NHD脱硫工艺)中产生的含H2S酸性气体约10000~13000m3/h,其中,CO2的含量为90%~92%,H2S的含量随煤种的变化而变化,一般为0.5%~3.0%(设计值为1.5%~3.0%),其余为CO、H2、COS、N2等。这部分气体若直接排放到大气,不符合国家的环保要求,因此,必须采取适当的措施,将其中的H2S除去后排放。在初步设计过程中,我们选用低压栲胶脱硫技术,但由于气体中的CO2含量超过90%,用低压栲胶脱硫工艺… 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2013,(22)
H2S/SO2比值分析仪是我公司硫磺回收装置的主要过程分析设备,对生产操作起到关键的引导作用,是整个硫磺回收装置的眼睛。H2S/SO2比值分析仪的错误安装,可能会导致整个装置的全面瘫痪,带来巨大的生产安全隐患。 相似文献
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针对硫回收装置大量积累块状硫磺问题,分析产生块状硫磺的原因,利用大检修对硫回收装置进行技术改造和优化措施,通过实际运行数据对比,块状硫磺产生现象消失,解决了硫回收系统的运行瓶颈。 相似文献
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云南瑞气化工有限公司(由云南煤化工集团与解化共同出资组建的新公司,生产精甲醇及二甲醚)硫回收采用丹麦托普索工艺,低温甲醇洗送来的富H2S原料气(H2S体积分数〉30%)经焚烧炉燃烧、转化炉氧化后进入WSA冷凝器,在冷凝器内SO3与水蒸气接触后被冷凝成浓度97.5%的成品硫酸。 相似文献
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前言 江苏灵谷化工有限公司硫回收工艺基于改良克劳斯法,并采用“绝热一等温”反应器的直接氧化工艺。硫回收是对合成氨装置中低温甲醇洗工段产生的酸性气体(H2S)进行回收处理,得到合格的硫磺产品,并将产生的尾气送往电厂处理。 相似文献
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陕西渭河煤化工集团有限责任公司硫回收装置采用荷兰荷丰两级克劳斯(Claus)+低温SCOT(LT-SCOT)加氢还原工艺.2020年11月硫回收装置大修后恢复运行仅月余,出现主燃烧室炉膛温度异常,同时伴有催化反应床层温度偏高、硫比值仪故障多发、Claus尾气中(H2S+SO2)含量偏高等问题,其他过程工艺参数也有不同程... 相似文献
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通过分析硫回收装置生产过程中出现的各种堵塞情况,提出相应的解决措施,为硫回收环保装置平稳高效长周期运行提供支持。 相似文献
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介绍基于朗伯-比尔定律开发、主要应用于克劳斯硫回收装置的UV_Ⅱ型硫回收装置尾气H2S/SO2分析仪。该仪器替代价格昂贵的进口仪表,已成功应用于扬子石化的硫回收装置。 相似文献
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公司500kt/a甲醇装置2007年12月28日正式投产。该装置气体净化工艺采用德国鲁奇低温甲醇洗技术,一步法脱硫脱碳,运行至今,各项指标都很正常。但是在操作中发现装置塔类容器集液箱设置的滨孔严重增加了的开停车操作负担和能量消耗。 相似文献
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南京诚志清洁能源有限公司300 kt/a甲醇装置+300 kt/a一氧化碳装置低温甲醇洗系统酸性气处理采用克劳斯硫回收工艺,与主装置同步设计克劳斯尾气返回低温甲醇洗系统处理其中的H2S而无需增设SCOT单元即可实现尾气达标排放。系统自2007年原始开车以来总体运行较稳定,但由于低温甲醇洗系统工况变化及操作经验不足等方面的原因,2007—2008年系统运行初期出现急冷塔填料易被硫磺堵塞、2015年8月系统加负荷过程中出现富甲醇泵进/出口管被黄色粘稠物堵塞、2021年1月出现加氢反应器加氢中断单质硫带入低温甲醇洗系统等问题,分析症结所在,进行一系列优化改进、加强人员培训及事故案例学习等后,有关问题得到解决。 相似文献