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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 265 毫秒
1.
对连续重整装置综合能耗及各单元的能耗分布进行分析,指出装置能耗的主要影响因素是燃料气、蒸汽及电的消耗。采用新工艺新技术优化工艺和换热流程、选用节能高效设备、提高重整加热炉热效率、凝结水回收、减少热量损失、使用变频技术、降低临氢系统的压力降等措施,降低了连续重整装置的能耗,为同类装置的节能降耗设计及节能改造提供经验。  相似文献   

2.
正近日,中国石化塔河分公司(简称塔河分公司)300kt/a临氢异构化装置正式进入开工阶段。此套装置是中国石化系统内首套采用美国UOP技术的临氢异构化装置,它的开工投产将使塔河分公司炼化装置总体水平达到国内领先水平。塔河分公司300kt/a临氢异构化装置主要加工600kt/a连续重整装置预加氢单元副产的轻石脑油,轻石脑油经脱氮、脱硫预处理和脱水精制后,与经过预处理的干燥氢气混合,进行临氢异构化反应,生产出高辛烷值的异构  相似文献   

3.
针对1.2Mt/a连续重整装置运行过程中出现的预加氢反应器压力降升高的问题,进行了分析,总结出原料石脑油中氧含量超标是反应器压力降升高的根本原因。为了降低原料油中的氧含量,采用了热力除氧工艺。热力除氧系统投用后,原料油中的氧含量降至0.008-0.100μg/g,总液体收率为92.30%,预加氢反应器压力降的增长率由改造前的7.51%下降为1.51%,系统总压力降由7.53%降为1.60%。  相似文献   

4.
本文分析了连续重整装置综合能耗及各单元的能耗分布,从使用新工艺、新技术,优化工艺和换热流程、提高重整加热炉效率、选用节能高效设备、凝结水回收、减少热量部位散热、使用变频技术、余热回收、降低临氢系统的压力降等方面探讨了降低连续重整装置能耗的优化设计,为同类装置的节能降耗设计及节能改造提供借鉴与经验。  相似文献   

5.
先进控制与实时优化系统在连续重整装置上的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
中国石油辽阳石化公司芳烃厂连续重整装置采用UOP第二代连续重整工艺,处理量550kt/a。该装置通过实施先进控制与实时优化系统,芳烃收率提高了0.715个百分点,能耗降低了0.64MJ/t,装置控制平稳率加强,经济效益明显。  相似文献   

6.
1 概 况济南炼油厂宽馏分重整装置是中国石化集团公司北京设计院设计的,原料为临商原油<180℃馏分,原设计处理量为150kt/a。于1998年5月扩能改造为处理量180kt/a。预加氢催化剂采用FD862(481-3)催化剂,重整催化剂在国内首家采用了RS931(3932)、RS932(3933)国产条形双金属催化剂。该装置工艺上分为预处理和重整两个单元。预处理单元由预分馏塔系统、预加氢反应系统和脱水塔系统构成。重整单元由重整反应系统和稳定塔系统构成。工艺流程图如图1。图1 原设计原则工艺流程图…  相似文献   

7.
<正>1 装置概况 华北石化公司30万t/a重整装置是由中国石化北京设计院设计,于2003年4月建成投产,预处理部分设计规模33.58万t/a,实际处理量为20万t/a。预加氢部分简要流程如图1。  相似文献   

8.
以中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司1.0 Mt/a连续重整装置为研究对象,采用流程模拟软件,主要对重整再接触系统进行模拟分析,通过定性和定量分析,找出最佳操作工况,再以分析结果指导装置操作实践,大幅度地提高了重整氢气纯度和汽油收率,重整出装置氢气纯度平均提高0.5百分点,稳定汽油收率增加0.15百分点,氢气脱氯剂使用寿命延长了1倍。同时结合装置近年来的生产实践,对生产中降低临氢系统氢气泄漏、减少氢气排放至低压瓦斯系统的实践工作进行了总结,通过在重整反应器法兰增加碟簧、日常生产加强低压瓦斯流量系统监控、改造反应产物空冷器,较好地优化了重整临氢系统操作,减少了氢气损失。  相似文献   

9.
介绍了某公司芳烃项目3.2 Mt/a连续重整装置混合进料换热器更换为缠绕管式换热器的运行情况。结合板壳式换热器和缠绕管式的结构特点,对更换前后运行参数进行对比分析发现,缠绕管式换热器在此处表现出热端温差低、管壳程压力降低、管壳程流体分布均匀等较优良的特性,消除了壳程出口压力的脉冲波动,实现了重整反应氢油比以及重整临氢系统压力降的大幅降低,节能降耗效果显著。  相似文献   

10.
20 0 0年 5月 4日和 1 2日 ,由洛阳石油化工工程公司承担设计的苏丹喀土穆炼油厂 0 .1 5Mt/a催化重整装置和 0 .5 0Mt/a柴油加氢装置一次投料试车成功 ,生产出合格产品 ,各项指标均达到设计要求。这两套装置预加氢采用一次通过流程 ,提高了重整产氢纯度 ;重整采用分段混氢、催化剂两段装填的固定床半再生式工艺技术 ,催化剂的活性、选择性和稳定性高 ;加热炉采用新型高效“四合一”炉 ,降低了装置能耗 ;装置循环氢压缩机采用“二机合一”设计 ,节省了投资 ;加氢部分选用自动反冲洗过滤器进行原料油预处理 ,可保证装置长周期运行。洛阳…  相似文献   

11.
JX-5B型高效低温脱氯剂在中国石化镇海炼化分公司1 200 kt/a连续重整装置中进行了工业应用,结果表明,采用JX-5B型脱氯剂对经过再接触系统后的重整氢气进行脱氯,可使脱氯罐出口氢气中HCl含量小于0.5 mL/m3,脱氯剂使用1.5年后,实际氯容达21.08%,床层压降基本未见增加,超过设计使用寿命0.5年,能满足连续重整装置氢气脱氯的需要。  相似文献   

12.
对中国石油独山子石化分公司两套制氢装置在不同进料负荷下转化炉的实际运行工艺参数进行了分析研究,发现大制氢装置转化深度低的关键是其反应压力高以及碳空速高所致。装置运行结果表明,优化设计转化炉除考虑低水碳比和高转化炉入/出口温度外,还应选择高反应压力和低碳空速,这有利于降低原料消耗和综合能耗。通过正确调节转化炉运行工艺参数,大小制氢装置在高进料负荷下都可得到较低的综合能耗,而大制氢装置在较低进料负荷下可得到低于设计值的原料单耗和综合能耗。  相似文献   

13.
应用Aspen HYSYS软件对中国石化洛阳分公司700 kt/a连续催化重整(简称重整)装置进行流程模拟,得到了与装置实际操作接近的理想模型。通过模型对重整预加氢分馏塔C101操作参数、重整生成油换热流程进行优化,并模拟反应温度对重整汽油辛烷值桶、芳烃收率、纯氢收率等产品指标及积碳速率的影响。结果表明:优化后重整进料中C5组分的质量分数由优化前的3.06%降至2.40%,C101塔底再沸炉瓦斯耗量减少94 m3/h;优化重整生成油换热流程后,重整脱戊烷油热供芳烃温度由70℃提高至95℃,下游芳烃装置3.5MPa蒸汽耗量降低2t/h,重整生成油脱戊烷塔塔底再沸炉瓦斯耗量减少20 m3/h,C101塔顶两台空气冷却器停运,节电248kW.h;结合装置烧焦能力,确定了重整装置适宜的反应温度为520℃。通过上述优化措施,连续重整装置效益可增加 1 358万元/a。  相似文献   

14.
目的降低硫磺回收装置过程气系统压降,保持装置长周期运行。 方法结合10×104 t/a克劳斯+尾气处理工艺的硫磺回收装置工艺特点及标定工况,通过对装置典型设备及管道压降的研究计算和数据比对,找出装置过程气系统压降的影响因素。同时,根据生产实际对过程气系统压降的影响因素进行全面分析,提出降低系统压降的方法和措施。 结果通过查图及计算等方法得到装置主要设备及管道压降的具体数值:①反应炉烧嘴压降为1.5 kPa;②每台换热设备压降约为1.0 kPa,过程气系统换热设备总压降为6.0 kPa;③反应器床层压降计算值仅74 Pa,具备很好的低压降性能;④急冷塔填料湿塔压降为760 Pa,吸收塔填料压降为2.3 kPa;⑤单个丝网除沫器压降为164 Pa,系统中丝网除沫器总压降为1.1 kPa;⑥过程气管道系统压降约3.0 kPa,每增加1 m管道,系统压降会增加15 Pa。过程气系统压降受到过程气总量、反应炉烧嘴、换热设备、反应器、塔设备、丝网除沫器及系统管道的影响。 结论通过提升硫磺回收装置原料性质、精准控制制硫炉配风、保护反应器催化剂性能、稳定塔设备操作工况等,可保持较低的硫磺回收装置过程气系统压降,为装置长周期运行创造条件。   相似文献   

15.
为保障催化裂化装置长周期运行,分析选择性催化还原(SCR)模块所在余热锅炉压降持续增加的原因,并针对性的提出解决方案。结果表明:黏性较强、易沉积的硫酸氢氨(NH4HSO4)的生成是余热锅炉压降增大的主要原因;使用脱硫脱硝助剂降低SCR脱硝模块入口烟气中氮氧化物(NOx)和硫氧化物(SOx)浓度,可大幅减少SCR模块喷氨量,有效抑制NH4HSO4的生成。工业应用结果表明:使用SDJF-A1型脱硫脱硝助剂后,反应-再生系统中NOx转化率高达69.08%~81.27%,烟气中NOx、SO2的浓度均大幅降低,余热锅炉的吹灰系统优化运行和提升省煤器温度分解NH4HSO4等方法在控制余热锅炉压降升高方面均有一定成效。进一步可采取优化SCR喷氨系统、提高SCR模块反应温度和改进吹灰系统的措施来保障装置的长周期运行。  相似文献   

16.
分析了陕西延长石油集团炼化公司延安石油化工厂1.2 Mt/a连续重整装置预加氢系统压力降大的原因,针对循环氢压缩机多次故障停机导致的非正常停工;装置频繁提量、降量;原料中杂质硫和氯含量高、溶解氧含量高;原料中掺炼二次加工油引起压力降增大等问题,提出了加强职工培训,提高操作水平;加强循环氢压缩机机组的特别维护,减少非计划停工;避免装置低空速运行;增加除氧设施;原料不掺炼或少掺炼粗汽油等对策。通过以上措施,尤其是热力除氧设施建成投用后,有效地抑制了预加氢系统压力降的增长速度,由以前的每10天增长0.06 MPa降为每10天增长0.004 MPa,避免了预加氢反应器频繁换剂、撇头,为装置的平稳长周期运行奠定了坚实的基础。  相似文献   

17.
中国石油西南油气田公司川西北矿区江油轻烃厂回收装置采用透平膨胀机单机膨胀制冷工艺,回收中坝气田天然气中C_3以上组分,因仅配备了排气量为(16~17)×10~4m~3/d的低压气增压机组,在目前天然气处理量为40×10~4m~3/d、高压原料气量最低时仅有17×10~4m~3/d、原料气压力由3.65 MPa降到2.80 MPa左右的情况下,出现了透平膨胀机的膨胀比和冷凝效率降低、低温制冷系统冷量不足、液烃产品产量和C_3~+收率下降等问题,同时,也直接影响着装置的安全、平稳运行。为了提高回收装置的C_3~+收率,提出了4种工艺改造方案:①残余气循环工艺(RSV);②直接换热工艺(DHX);③原料气增压的单级膨胀(ISS)工艺;④原料气增压+DHX工艺。对比上述4种方案的轻烃收率、能耗和经济性后认为:上述第三种方案,即原料气增压的单级膨胀工艺静态投资回收期较短(0.74年),C_3收率为89.43%、液化气产量为19.04 t/d,分别较原工艺提高了46.32%和42.94%,同时其单位能耗较低,具有更好的经济效益,适合于该装置的工艺改造。  相似文献   

18.
介绍了中国石化海南炼油化工有限公司加氢裂化装置发生的一系列腐蚀问题。分析了腐蚀产生的原因,在此基础上提出了调整反应与分馏系统工艺和分馏系统流程优化改造的对策,全面解决了由于腐蚀导致轻石脑油质量不合格、重整进料焊板式换热器压力降高和精制反应器床层压降上升过快等问题。  相似文献   

19.
结合中国石油化工股份有限公司沧州分公司150 kt/a重整装置的生产实际,从催化剂性质、原料性质、反应条件、设备问题等方面分析并总结了影响重整汽油辛烷值的影响因素、调节方法及注意事项。实际生产中,以RON为考察目标,利用统计学的方法,通过正交试验对影响重整辛烷值的因素进行分析与探讨。按工艺参数对加权平均反应温度、循环氢中C_3/C_1比值和水氯比设定了位级水平,发现加权反应温度为472.5℃、循环氢中C_3/C_1比值为0.59、水氯比为2.14时,重整汽油RON为95.6,此时效益最佳。在操作温度(加权温度472℃)、原料组成不变的情况下,适当在0.93~0.96 MPa进行调整,可以提高重整汽油辛烷值且又不影响装置长周期运行。  相似文献   

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