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相似文献
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1.
湿磨干烧是指在水泥熟料生产中,以湿法制备料浆,经机械脱水、烘干破碎、进入新型干法窑炉煅烧的工艺过程。湿磨干烧工艺是在特定条件下,巧妙地融合了干湿法的优点,做到了生产方法上的优势互补,项目投资上的高额产出。这无疑给众多湿法老厂提供了一个颇有吸引力的技改途径。 根据我国水泥企业的现状,如何认识和应用湿磨干烧工艺进行湿法老厂技术改造?通过何种技改模式的实施才能获得最佳经济效益?是值得我们认真探讨的问题。1 湿磨干烧工艺是适合我国国情的有效技改途径 全国共有湿法生产线190条,在我国68家大中  相似文献   

2.
英德水泥厂湿磨干烧技改工程简介   总被引:1,自引:0,他引:1  
  相似文献   

3.
贵阳水泥厂有限公司根据原燃料特性和利用原湿法生产线相关设施建设了一条1000t/d湿磨干烧生产线,该生产线采用了CDC窑外预分解系统和先进可靠的浆料过滤、滤饼烘干破碎等设备。  相似文献   

4.
葛冠军 《中国搪瓷》2001,22(1):35-42
湿磨干烧是指在水泥熟料生产中以湿法制备料浆,经机械脱水、烘干破碎后进入新型干法窑炉煅烧的工艺过程。它既具有对特种原料的高度适应功能,又吸纳了新型干法生产的先进技术,从而成为独具特色的水泥生产工艺,与干法分解窑工艺同具有强大的生命力。  相似文献   

5.
1前言1995年我公司承接了国家八五计划重点项目——广东荣德水泥厂1700t/d湿磨子烧一期工程的建设监理任务。该工程主机及控制系统均从德国KHD公司引进,达到了国外90年代初的水平。从1995年4月起,我公司土建、设备、电气、工艺、概预算等专业的监理人员陆续进驻现场,开始了  相似文献   

6.
用于工业实践的湿磨干烧工艺与全干法的预分解窑相比,因烘干破碎机的存在,电耗较高。从造纸业中回收石灰石的湿浆脱水真空过滤新工艺得到启发,设想出不需烘干破碎机的湿磨干烧新工艺,新工艺烧成系统与原带有烘干的破碎机的系统相比电耗降低5kWh/t以上。  相似文献   

7.
管文龙  付神进 《水泥工程》2003,(1):39-41,46
湿法生产线的技术更新改造有异地新建新型干法生产线和原地改成湿磨干法生产线二种。浙江虎山集团(?)3.0 m×88.68 m湿法线的改造,经方案比较和生产原料的状况,采用了湿磨干烧方案。其中,料浆脱水采用了真空吸滤法,浇成系统采用了南京院专有技术。改造投产后,获得了优质、高产、低耗和安全生产的技改效果。  相似文献   

8.
0 前言。长期以来,湖州地区由苕溪流域带入的大量泥沙经小梅口进入太湖,造成太湖淤泥沉积而使太湖蓄水量减少,严重影响太湖的蓄洪和通航以及水利设施功能的发挥,河床因此需要定时清淤。  相似文献   

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11.
湿磨干烧技术在废渣治理中的应用   总被引:13,自引:6,他引:7  
潘炯 《水泥》2002,(3):11-13
湿磨干烧技术除用于湿法窑改造外,也可用于对原料处理有特殊需求的新建项目,经优化工艺方案也能获得优良的技术经济指标,本文拟介绍的皖维1000t/d水泥熟料生产线项目(以下简称皖维项目)就是其中1例。  相似文献   

12.
针对湿磨干烧生产线烧成系统具有工艺设备复杂、控制要求高、检测点和现场信号采集多等特点,采用了分布式计算机控制系统(DCS)进行控制,其控制中心设在中央控制室,现场控制站设在马达控制中心(MCC)。介绍了DCS系统的控制范围、配置情况和主要设备技术参数及其使用情况。并就调试及生产中发现的问题采取了相应的解决措施。  相似文献   

13.
湿法窑改造采用湿磨干烧好   总被引:1,自引:0,他引:1  
湿磨干烧已是水泥生产的一种成熟技术,已成功地用以改造了几台湿法窑,能耗等主要技术经济指标可达到与全干法相近的水平,不仅改造湿法窑可积极采用,对在原料水分较大的地区建厂也是一种好方法。结合已改造的湿法窑的大量资料,对料浆脱水,破碎烘干、预热和预分解等主要亨予以介绍和分析。  相似文献   

14.
湿磨干烧预分解窑生产互的设计与试生产   总被引:1,自引:1,他引:0  
渠江水泥厂建一条1000t/d湿磨干烧二级风预分解窑生产线。本文对该生产线最初方案的确定及设计进行了介绍,还对该生产线生产中,所出现的各种问题和解决 系统地分析,总结,笔者参与该生产互的设计、生产全过程后,认为湿磨干烧工艺颇具生命力。  相似文献   

15.
在湖州达强水泥厂2000t/d湿磨干烧水泥生产线的改造工程中,南京水泥设计院研制开发了国内最大的PCH4225锤式烘干破碎机。详细介绍了PCH4225破碎机的能力与规格的确定原则以及设备的组成和结构特点。该破碎机现已投入运行.使用情况良好,烘干破碎的热效率及压力损失均达到设计指标且优于国外同类产品,取得了良好的经济效益和社会效益。  相似文献   

16.
渠江水泥厂建成一条1000t/d湿磨干烧二级旋风预分解窑生产线。本文对该生产线最初方案的确定及设计进行了介绍。还对该生产线在试生产中,所出现的各种问题和解决的方法作了系统地分析、总结。笔者参与了该生产线的设计、试生产全过程后,认为湿磨干烧工艺颇具生命力。  相似文献   

17.
0 概述 贵阳水泥厂始建于1941年,拥有Φ3.3 m/2.5 m×78m 和Φ2.25 m/2.0m×40 m 2条湿法回转窑生产线以及2条Φ2.2 m×8 m塔式机立窑生产线,年生产能力为24万t,是贵阳市经济效益较好的企业之一。为满足贵阳市人民政府对城市总体规划的要求,并解决我厂设备陈旧老化、生产能耗高、环境污染严重等问题,市政府决定将工厂搬迁至远离市区的白云区,并由贵阳水泥厂、贵州铝厂和白云区国有资产投资经营有限责任公司等三单位组建贵阳水泥有限责任公司。1998年初,公司建成1条年产30万t普通硅酸盐水泥的湿法回转窑生产线。由于此线生产规模有限,我厂原有的生产线还不得不继续运行。为彻底解决城市污染并形成相对合理的生产规模,公司  相似文献   

18.
0 前言我厂700t/d和2000t/d熟料湿磨干烧ILC-E预分解窑生产线原用烟煤生产。随着南方烟煤供应趋紧,其卖方市场是质劣价高,导致我厂窑炉系统用煤质量不稳定,热值<22000kJ/kg,熟料强度为60MPa左右。而无烟煤质量相对稳定,买方市场是货比三家,质优价优。其中,价格要比烟煤低70元/t~100元/t,热值高,但挥发分低,不利于燃烧。1999年6月开始,我厂进行了燃30%无烟煤生产的试验探索并获得成功。混烧后,窑炉燃煤质量稳定,燃烧热值>24000kJ/kg,从而提高了煅烧温度,熟料强度提高到65MPa以上。此外,降低生产成本效益显著,2条生产线全年可节约成本达500多万元。2年来,我厂这2条ILC-E预分解窑生产线一直燃部分无烟煤进行生产,且在原有工艺不变情况下,逐步增加无烟煤的掺入比例,目前掺入量已达  相似文献   

19.
蓝兴权 《水泥》2002,(12):22-23
随着GB/T17671的实施,对水泥质量的要求越来越严格。为此我厂在采用各种新工艺、新设备和新技术的同时,开始了萤石作矿化剂在新线湿磨干烧短窑中应用的试验和研究,以求提高水泥早期和后期强度,并提高熟料台时产量,降低熟料生产成本。1试验研究我厂石灰石是自产,所含结晶状态的石英、燧石等有害的成分较多,严重影响熟料煅烧时fCaO的吸收,熟料质量不稳定。表1是用SiO2结晶程度不同的石灰石配制的生料化学成分,以及经1450℃煅烧后的fCaO对比。表1SiO2结晶程度不同的石灰石配制的生料成分及煅烧后fCaO对比%项目L…  相似文献   

20.
2003年,某水泥厂新建一条1 500t/d湿磨干烧生产线(Ф3.5m×54m),窑头、窑尾选用了EE型电除尘器.本文针对该除尘器的应用及改进做一总结.  相似文献   

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