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大型汽轮机缸体铸件应力计算与热裂分析 总被引:6,自引:2,他引:6
本文采用修改的热弹塑性应力计算模型,并考虑到材料在接近相变温度的高温蠕变行为,在温度场计算和凝固缺陷分析的基础上,对600MW汽轮机缸体铸件进行了铸造热应力计算,并对该铸件的热裂趋势进行了分析,取得了与生产实际情况一致的结果,显示出良好的工程精度和可靠性。 相似文献
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苏连升 《特种铸造及有色合金》2022,(10):1309-1312
缩松缺陷是熔模铸造中常出现的问题,其原因是热节部位得不到补缩,因此使铸件热节部位得到充分的补缩就能有效解决缩松缺陷,一般通过增加钢水补缩量、打通补缩通道、改善散热条件等。就实际生产中常见的缩松产生原因及其解决方案进行阐述。 相似文献
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砂型条件下铸件凝固过程热裂形成的流变学探讨 总被引:2,自引:1,他引:2
讨论了铸件凝固过程在枝晶间液体宏观流动补缩停止时,热裂形成的流变学过程。指出热裂起源于宾汉体,受“类表面张力”作用而扩展。理论分析结果与实验研究结果[4~7]均认为,塑性应变能够反映热裂的倾向性是一致的。 相似文献
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分析指出缸体、缸盖一些孤立的热节部位易产生缩松缺陷,认为降低或避免缩松倾向的措施有:合理设计工艺,确保热节部位的补缩;提高铁液的CE,选择合适的孕育剂,控制孕育量;采用冷铁、冷却片、激冷涂料等措施对局部热节进行激冷;严格控制铁液的合金加入量和微量元素。 相似文献
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化学成分对高锰钢铸件热裂缺陷的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
在高锰钢铸件断裂现象中最常见的是热裂或由热裂而引起的裂纹 ,究其根源 ,其中的一个最重要原因就是化学成分对该类材料失效所造成的影响。本文介绍了通过调整化学成分 ,改进冶炼工艺 ,实施变质处理能有效地克服高锰钢铸件缺陷 相似文献
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铸钢件缩孔缩松预测的试验研究 总被引:3,自引:0,他引:3
综合冶金和工艺的影响因素对铸钢件缩孔缩松进行了试验研究,确定了判据的临界值。用等效液面收缩量法模拟一次、二次缩孔的形成,用方法预测缩松的形成。结果表明,综合采用等效液面收缩量法和方法,可以准确地预测铸钢件内部缩孔缩松的形状、大小和分布范围。 相似文献
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本文利用清华大学开发的MISP软件,通过对10t和12t钢锭的计算,研究了锭模结构及浇注工艺对钢锭内部缩松的影响,得出了一些有益的结论。 相似文献
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结合生产实例,系统阐述了防止熔模铸钢件缩孔(松)的主要措施:其一是转移,即将缩孔由铸件中转移到浇注补缩系统中;其二是分散,即将缩孔分散成许多细微的缩松。 相似文献
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以5种典型的精密铸件为例,在铸件的内圆角处会产生缩松(孔)缺陷,即令加大圆角半径也未能消除缩松(孔)缺陷。经试验,将这些铸件的内圆角改为45°倒角后,缩松(孔)缺陷基本消除。 相似文献
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真空自耗电弧熔炼TC4铸锭的凝固组织和缩松缩孔的模拟 总被引:1,自引:0,他引:1
建立三维轴对称有限元模型,采用移动边界法模拟了真空自耗电弧熔炼( VAR)TC4合金铸锭凝固过程的温度场分布,并基于元胞自动机和有限元耦合法(CAFE法)计算了VAR过程中TC4铸锭的凝固组织、缩松和缩孔的形成.结果表明,模拟结果与试验观察在晶粒结构、柱状晶生长方向,柱状晶-等轴晶转变及缩松和缩孔等方面相符合. 相似文献
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利用Niyama判据对重力铸造铝合金摩托车车轮进行了缩孔、缩松预测.根据Niyama判据式G/√R探讨了影响缩孔、缩松的因素,并根据这些影响因素采取相应的工艺措施,消除或减轻了铸件的缩孔、缩松倾向. 相似文献
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圆筒形铸件缩松缩孔的产生原因及解决方法 总被引:1,自引:0,他引:1
针对圆筒形铸铁辊体冒口端面产生的缩松、缩孔缺陷,进行了举例说明、系统分析,找到了缺陷产生的原因及影响因素。通过解决措施的应用与实施,有效地克服了圆筒形辊体铸件冒口端面产生的缩松、缩孔缺陷,同时应用到其它大型圆筒形铸件中,都得到了良好效果。 相似文献
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利用均衡凝固技术,将大型活塞式压缩机气缸体的原底注工艺改为项注雨淋工艺,并采用冷铁等措施,使项注雨淋方式的下低上高的温度场分布趋势得到明显的加强,改变了先中间后两头的凝固顺序,缸体从总体上形成了从下往上的有利于补缩的凝固顺序,从而有效解决了压缩机缸体缩孔缩松缺陷。数值模拟结果和实际生产结果验证了工艺改进的正确性,而且废品率由原来的10%降低为5%,工艺出品率由原来的75%提高到85%~90%,效果显著。 相似文献