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传统的锅炉布煤装置采用直立闸板式,煤从煤斗依靠自重落到炉排上,通过煤闸板距炉排高度调节给煤厚度,煤层易被压实,且煤层颗粒分布不均,大小块混在一起,不平整,松散度小,鼓风量过量系数大,燃烧时火焰分布不均,容易造成老鹰铁、炉排片烧损,造成停机. 相似文献
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我国现有工业锅炉40多万台中,主要是正转链条锅炉,链条锅炉存在着燃烧不完全,着火条件差,灰渣可燃物含量高等缺点。主要原因:①煤闸板上的冷却水管易破裂,致使煤闸板得不到冷却而烧坏,造成煤层高低不匀,煤层较薄的地方易被风吹成“火口”,厚的地方燃烧不完全而出现“跑火”现象。灼热的煤闸板还易引起煤仓内的煤着火。②传动机构在长期高温条件下运行,润滑不良,极易造成蜗轮蜗杆卡死,使煤闸板失去调节作用。③煤种适应性差,要求3~5mm的煤屑不超过30%,否则漏煤严重,易导致炉排片翘起,炉排故障多。④高位煤仓下来的混合煤,经过煤闸板… 相似文献
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通过分析20t/h锅炉的新旧给煤装置运行的对比,充分阐述了改造给煤装置的必要性。经过长时间运行总结,它不但能够提高锅炉的热效率,降低炉渣含炭量,而且对锅炉的各项经济技术指标也均有显著提高,从而保证了生产及生活用汽,并达到了节能降耗的目的。 相似文献
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四川某卷烟厂单箱耗标煤高 ( 53kg)是长期困扰该厂的一个老大难问题。四川省烟草专卖局会同四川省节能中心对该厂锅炉的使用状况进行了调查 ,制定出切实可行的改进方案 ,采用链条锅炉分层给煤装置 ,从而有效地改善了锅炉的燃烧状况 ,节能效果明显提高。1 锅炉存在的问题及原因分析该卷烟厂现有 2台SHL 6.5- 13-A锅炉 ,在使用过程中存在以下突出的问题 :产汽量不足 ,低于 60 % ,达不到额定产汽量 ;炉渣中可燃物含量高 ( >2 0 % ) ;漏煤量大 ,过剩空气系数大 ,排烟温度高 ;工人劳动强度大 ,工作环境差 ;热效率低 ,引送风机耗电高等。究… 相似文献
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我厂是一个年产薄型机制纸6000余吨的小型制浆造纸企业,供热(汽)系统主要靠三台4吨/时快装锅炉。该炉对煤质适应性差,热效率低,出力不足,为搞好降耗节能,1988年我们受大型工业锅炉在鳞片炉排上安装翻煤器的启发,在2号KZL—4—13锅炉链带炉排上设置了翻煤器,降低了煤渣含碳量,提高了锅炉热效率。现介绍如下。一、运行机理链带锅炉本身不具备拨火作用,当煤经煤闸门刮成一定高度进入炉膛后,接受高温火焰及高温烟气的辐射热,从烘干、析出挥发份到逸出的可燃性气体在煤层间隙中着火燃烧,煤层表面随之着火燃烧,而挥发物中的煤焦油等物质使煤层表面粘结,阻碍空气的流通,同时密实的煤层亦会阻碍空气的流通,导致煤燃烧不 相似文献
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我公司5#炉是20t/h往复式锅炉,在运行中存在着炉排漏煤严重、炉内吸热能力低、炉膛温度过高、造成挂灰、结焦现象严重,同时,锅炉冒黑烟,炉渣含碳量高,炉排脱碳变形,侧密封铁脱碳变形,炉排传动轴,炉排梁折断等不利因素,经常造成停炉现象,严重影响锅炉正常运行,锅炉热效率降到50%。根据这些不利因素,我们提出相应的改进措施。1、水冷壁管上焊接鳍片,使水冷壁管吸热能力增加。2、改变炉排的结构形式和材质,使风走向改变,煤得到充分燃烧,炉排间隙中不再漏煤,炉排不再脱碳变形。3、改变侧密封铁的材质,新研制开发出来的高铬… 相似文献
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介绍了煤的颗粒度对循环流化床工业锅炉运行的影响,煤的颗粒度是保证循环流化床锅炉正常运行的重要环节;介绍两种工业锅炉煤颗粒度的设备配置。 相似文献
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我厂现有两台10t/h正转链条炉排锅炉,该炉原给煤装置是加煤斗、煤闸板给煤装置。进煤方式为:煤由加煤斗靠自重落到炉排上,然后由炉排带动经煤闸板进入炉膛燃烧。该装置虽然结构简单,但在设备上、燃烧机理上存有如下缺陷:(1)煤层铸铁调节档板易烧坏,使炉排上... 相似文献
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AZD20~25/400抛煤机倒转炉排锅炉的给煤是通过风力抛煤机实现的,抛煤机将较大颗粒的煤均匀地抛布在炉排上,进行层状燃烧,而细小的煤屑、煤粉则主要通过插煤风嘴喷播在炉膛内,在空中进行悬浮燃烧,因此,这是一种层烧一悬浮两种燃烧方式兼有的锅炉。这种锅炉的特点是煤粉末被风送入炉膛内,由于颗粒微细,与空气接触面大大增加,并借助二次风的扰动混合,使燃烧显著,强度较层炉明显增强,撵负荷快,调节灵敏,很适合我厂这样汽负荷经常变化条件下使用。但这种锅炉炉膛容积小,热容积负荷大,同时排烟口在炉膛前例上方,飞灰在炉内停… 相似文献
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我公司的生产用汽是由SZW4-13-AI型锅炉供给,该型号锅炉由广西梧州锅炉厂设计并制造。这种锅炉对用汽负荷有较强的适应能力,对煤种变化的适应性较强,运行也较为稳定,基本能正常出力。经过几年的运行,发现该型号的锅炉加煤斗煤闸板设计上存在缺陷,调整进入炉膛煤层厚度的煤闸板很容易被烧坏,加煤斗的两侧钢板很容易被烧穿,既浪费大量的燃煤,又带来极大的安全隐患。 相似文献
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传统的链条炉排供煤原理是煤从煤斗落人炉排上后,通过煤闸门开度大小控制煤层厚度,再通过机械链条送煤一燃烧一燃尽一排渣。我厂有链条炉lboh和6.sdh两台,根据长期运行经验证明,虽然链条炉机械化程度高,结构比较合理,但也有很多弊病:(l)煤在整个燃烧过程中,煤层经煤 相似文献
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锅炉作为盐化企业的主要动力设备,它既是企业维持正常生产的心脏,又是企业节能降耗的潜力所在,为达到节能、高效、安全运行的目的,结合盐化生产用汽的实际情况,我厂对1992年投入运行的无锡产SHL20—25/400型锅炉的燃烧系统进行了技术改造,现将技改状况及安全运行措施简介如下:1存在问题及技术改造(l)SHL20—25/400型炉的原进煤系统是利用煤仓中煤的自重并通过煤阐板来调节煤的厚度后落到炉排上,这种进煤方式的主要缺陷是,落到炉排上的煤容易板结,颗粒大小分布无序通风效果差,燃烧效果差。我们在锅炉的进煤田增加了一台筛… 相似文献
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利用混煤自动分离装置对链条锅炉上煤系统进行改进,使块煤在炉排燃烧,粉煤在炉膛悬浮燃烧,煤燃烧完全,提高锅炉热效率,降低炉渣中含碳量,使锅炉对煤种的适应范围更广泛。 相似文献
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入炉煤粒径对循环流化床的炉内传热、燃烧效率、运行调整操作等均有影响,直接关系循环流化床运行的安全性、经济性.通过对循环流化床锅炉入炉煤粒径在炉内燃尽时间和燃尽率及对锅炉热效率影响的调查研究,在运煤系统燃煤筛碎环节采取的优化设计,有效的将入炉煤粒径控制到锅炉需要的最佳范围,改善锅炉燃烧工况,提高锅炉热效率. 相似文献
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锅炉的除垢清洗,一般是指水冷壁、对流管系的清洗,不包括过热器。但因饱和汽品质不好或汽水分离不良造成的过热器结垢使过热器过热变形、煤管,锅炉出力下降的现象也时有发生。因此,过热器的清洗工作,事关锅炉的经济、安全运行,应予以充分重视。常用的过热器清洗方法,是定期对过热器进行反洗。用专设的反洗系统,将给水通过过热器集箱的反洗门打入过热器内,轻汽包、水冷壁、下集箱返回反洗水箱。如此进行循环,使管垢极轨并靠洗液流速将垢冲刷下去。我j-GB-35/39-M;链条炉的清洗,就是采用这种方法,但效果不明显。分析原因,… 相似文献