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因循环利用资源,钢化联产项目的经济效益、环保效益和社会效益显著,受到行业关注。其中,项目的一项关键技术是转炉煤气的深度净化。针对转炉煤气组分的特点,研究了转炉煤气中羰基硫的水解机理,氧气的脱除机理,研发出适宜转炉煤气脱除羰基硫等硫化物的工艺技术,脱除氧气的复合氧化物催化剂。运行结果表明,经过净化后的转炉气总硫含量可以达到<0.1 mg/m3,氧气含量可以达到<30 mg/m3,满足化工生产的要求,推进了钢化联产协同降碳技术推进速度,具有很好的工业应用前景。 相似文献
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沙钢集团现有6座6m焦炉,煤气产量为13×104m3/h;3座2500m3和8座400m3高炉,煤气量为195×104m3/h;3座180t和3座40t转炉,煤气量为90 000m3/h.建有煤气柜7个,总容积为45×104m3,煤气管线总长达40km,全厂已形成庞大的煤气利用系统.同时还在生产实践中和项目建设过程中不断优化煤气系统构成,如建设新的或改建旧的煤气管道、气柜,以达到最合理的平衡配置.2006年,沙钢合理利用高炉煤气1.516×1010m3,利用率达93%;焦炉煤气1.12 ×109m3,利用率达94.3%;转炉煤气4.3×108m3,利用率达98.9%,综合利用率为93.3%. 相似文献
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本文主要对转炉煤气回收量的工作因素进行分析,通过对转炉煤气回收量和设备运行条件的研究,进一步分析转炉煤气回收利用系统的改造问题,希望对转炉煤气回收利用系统的稳定和长远发展提供有效帮助。 相似文献
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多年来 ,硫化碱行业的转炉工序和磨煤工序的烟气和煤尘一直是污染大气环境的老大难问题。内蒙古亿利集团为了改善富达公司转炉喷燃煤粉工艺 ,经技术调研和初步预测分析 ,决定将转炉喷燃煤粉装置改为煤气燃烧装置 ,这样可达到节能降耗、消除环境大气污染的目的。1 焦炉煤气在硫化碱生产中的应用 当前国内生产煤气的方法有焦炉煤气 (冷煤气 )和发生炉煤气 (热煤气 ) ,均属于固体煤转化为廉价、高效的气体燃料。其对比情况见表 1。从表 1可知 ,在硫化碱生产中 ,选用焦炉煤气比发生炉煤气更佳。表 1 焦炉煤气和发生炉煤气应用对比项目 煤气… 相似文献
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为了满足石灰生产和降低煤气成本,运用混料实验设计,对煤气结构进行优化,以寻求最优化的煤气配比。在最优条件下,当V(转炉煤气):V(焦炉煤气)=87.279/5%:12.73%,煤气热值达到1726.4959kcal/m^3。在此优化条件下,煤气热值为1743kcal/m^3。同时,优化后的煤气成本较低。 相似文献
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上海第三钢铁厂现有25吨氧气顶吹转炉三座,年产量为100万吨。氧气转炉在吹氧冶炼过程中产生大量烟尘,严重污染环境,而采取了净化措施,对尘泥加以综合利用,变废为宝,化害为利。我厂转炉除尘原采用复喷系统,但净化效果较差,排放浓度远远超过国家标准,且无法实现煤气回收。 相似文献
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结合山钢股份莱芜分公司焦化厂5#焦炉温度调节工作,根据转炉煤气掺混量波动与加热用高炉煤气热值变化,通过理论计算分析焦炉温度波动。通过理论计算发现,在转炉煤气掺入比例从0增加到40%时,每增加10%,加热温度理论上升约为155℃左右,变化非常明显。根据此种变化,结合生产实际,分析了转炉煤气掺入后温度调节措施,从而为焦炉加热调节工作提供参考。 相似文献
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介绍了焦炉煤气配加转炉煤气生产甲醇的工艺流程及主要技术特点。该工艺开辟了利用转炉煤气的新方法,可充分利用新鲜气的有用成分,具有增产甲醇和降低消耗等优点。 相似文献
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2008年12月18日,四川化工控股集团有限责任公司在泸州同时开工建设了纳溪基地煤气化项目和天华基地1,4-丁二醇(BDO)、聚四氢呋喃(PT—MEG)项目。纳溪基地煤气化项目是以泸州丰富的煤炭资源为原料,采用国内自主开发的灰熔聚流化床气化技术,建设纳溪基地年产煤气21.5亿m3生产装置,总投资13亿元,年耗原料煤116万吨,耗动力煤34万吨,总计年耗煤量约150万吨左右。煤气化装置每小时输出界区的煤气量298770m2,年副产硫磺2.6万吨、氩气1585万m3、氯气864万m3等。 相似文献
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魏金辉 《化工自动化及仪表》2014,(10):1131-1133
针对转炉煤气管道口径大、直管段小、工艺管道连接复杂无法找到计量管道,以及转炉煤气流速低,无法使用现有流量仪表进行流量检测的问题,提出了不使用流量仪表设备,利用回收瞬时量计算模型单元、回收时间计算单元和回收量累积计算单元,间接计量转炉煤气的回收量。 相似文献
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