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相似文献
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通过水模型实验和工业试验,研究了中间包底吹氩气对中间包流场和去除铸坯大型夹杂物行为的影响。水模型实验结果表明:中间包底吹气可以改善中间包流场,减少死区体积比,增加平均停留时间。不同实验参数对中间包流体流动特征值的改变程度不同。工业试验结果表明:中间包采用气幕挡墙后,中间包长水口处到铸坯的全氧质量分数降幅提高60.62%;每10kg试样夹杂物总含量由3.85mg降至2.88mg,去除大型夹杂物效果明显,尤其是尺寸小于140μm的夹杂物。  相似文献   

3.
通过水模型试验和工业试验,研究了中间包底吹氩参数对中间包流场的影响。水模型试验结果表明:中间包底吹气可以改善中间包流场,较佳的吹气参数是透气砖距离冲击区765 mm,吹气量在0.06~0.10 m3/h。工业试验结果表明:中间包采用底吹氩后,T[O]降低了26.67%;大型夹杂物总含量由0.430 mg/kg降至0.079 mg/kg,降低了81.82%。  相似文献   

4.
通过设置湍流控制器、挡渣墙和导分流管,实施导分流技术,使注入流钢水同时到达内、外侧水口,从而解决多年来一直困扰炼钢界的连铸多流中间包由于注入流钢水到达内、外侧水口的时间差过大而引起的诸多生产问题和产品质量问题。此技术在各分流口设置特殊形式的气幕挡墙,使钢水全部经过气洗,中间包的冶金效果更为理想。本文还就连铸多流中间包导分流技术的可行性及发展前景作了进一步阐述。  相似文献   

5.
中间包内吹气与卷渣行为的水模拟研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以某钢厂中间包为原型,建立与原型尺寸为1∶3的水模型,研究中间包采用气幕挡墙时,流体流动行为及钢渣卷混现象,考察吹气量和气体在流体中行程对钢渣界面的影响规律。研究表明:正常浇铸条件下避免钢液卷渣的临界吹气量在0.14 m3/h,中间包液面出现渣眼的临界吹氩量为0.10~0.12 m3/h,超过临界吹气量后,渣眼加速扩增。  相似文献   

6.
气幕挡墙中间包钢水流动的数值模拟   总被引:12,自引:0,他引:12  
根据二流连铸1500mm×250mm板坯时中间包的操作工艺参数,采用欧拉两流体模型,多孔介 质模型和拉格朗日随机轨道模型,模拟计算了采用湍流控制器和气幕挡墙技术的中间包内钢液流动特性和 夹杂物的运动轨迹,并用Monte-Carlo法统计了夹杂物的总去除率。模拟结果表明,采用中间包气幕挡墙技术 可以有效改善钢液的流动特性,延长钢液停留时间,减小死区体积;当吹气量为0.90m³/h时,夹杂物去除率比 不吹气工艺增加15.6%  相似文献   

7.
结合鞍钢股份有限公司鲅鱼圈钢铁分公司1450双流板坯连铸中间包的生产实绩,对中间包控流装置、吹氩透气上水口、中间包覆盖剂及长水口保护浇注等相关中间包洁净化技术进行了改进与开发.应用结果表明,提升中间包钢液洁净化技术有利于降低中间包钢液中的T[O],可有效改善钢液的清洁度.  相似文献   

8.
中间包钢水的连续测量技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
徐红  周汉香 《炼钢》1999,15(5):61-63
介绍中间包连续测温系统的结构,详述该系统与传统的定点测量系统相比在安全性,操作控制及提高铸坏质量和产量等方面所具有的优越性,指出该系统具有广阔的应用前景。  相似文献   

9.
阋传政  王庆奎 《炼钢》1989,5(1):40-47
用于多流扁坯连铸的、现代中间包的设计选型,包括了采用自动喷涂 MgO 工作层,用导流板代替隔板/堰堤系统,改善了钢液成分和温度的均匀性,并提高了非金属夹杂物的去除效果。  相似文献   

10.
连铸中间包钢水的清洁度   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对宝山钢铁(集团)公司60t中间包,通过系统取样,研究了钢水流动控制、覆盖剂、内衬材质及保护浇注对中间包钢水清洁度的影响。结果表明,在中间包适当位置使用挡墙、坝和过滤器有利于促进夹杂物的去除;使用高碱度、低SiO2的覆盖剂及MgO-CaO质内衬有利于改善钢水的清洁度;长水口保护浇注可使钢水中吸氮量降至(3~5)×10-4%。同时,运用K—ε双方程模型计算了中间包三维流场,从数学模型上分析了中间包流动控制装置对去除夹杂物的影响,为进一步提高中间包钢水清洁度提供了依据。  相似文献   

11.
李素珍 《武钢技术》1991,(10):35-39
一、前言近年来,为了稳定连铸操作,提高铸坯质量,需要将连铸的钢水温度控制在一定范围内。1989年6月投产的加古川制铁所4号连铸机,是以高效生产小批量、多品种、高质量板坯为目标的单流连铸机。为了通过稳  相似文献   

12.
近年来,薄板和涂层钢对质量的要求日益严格,其中,减少钢中的非金属夹杂物是一个重要方面。  相似文献   

13.
吴军 《新疆钢铁》2011,(2):40-42
文章简述了八钢第二炼钢厂板坯连铸机使用气幕挡墙以后的实践过程和存在的问题,以及今后发展改进的方向。  相似文献   

14.
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宝钢炼钢厂连铸中间包钢水温度的研究   总被引:11,自引:1,他引:11  
吴晓东  刘青  徐安军  田乃媛 《钢铁》2001,36(8):19-21,11
对宝钢炼钢厂中间包钢水进行了连续测温试验,分析了连续测温和点测温度测试结果及中间包钢水温度变化规律,点测温度不能真实反映包换浇时中间包钢水温度的变化规律,可采用连续测温加解决。  相似文献   

16.
底吹氩中间包钢液流动特性的数值模拟研究   总被引:9,自引:3,他引:9  
根据某厂实际中间包的操作工艺参数,采用欧拉两流体模型以及多孔介质模型,用数值模拟法研究了同时采用湍流控制器和气幕挡墙技术,中间包内气幕挡墙的位置及吹气量对中间包内钢液流动特性的影响。结果表明,采用气幕挡墙技术,吹气量及吹气位置对钢液流场及RTD曲线影响较大,吹气位置靠近人口或出口都不利于中间包钢液流动特性的改善,吹气量太大易引起表面卷渣现象,吹气量太小,不能形成有效的气幕挡墙。气幕挡墙距离人口1200~2000mm,且吹气量为0.90m^3/h时,可以有效延长钢液的停留时间,减小死区体积,有利于夹杂物的上浮去除。  相似文献   

17.
李学军 《炼钢》1996,12(4):54-59
介绍了中间包用于控制钢水流动状态和净化钢水的几种耐火材料制品的作用及其改进情况,重点探讨了防湍流冲击垫的结构与功能,以及多孔隔墙的改进方案。  相似文献   

18.
张立峰  许中波 《钢铁》1997,32(10):15-18
针对国内某厂60t中间包浇注低碳铝镇静钢的多次试验数据,从理论上建立了浇注过程中中间包钢水氧含量的预测模型,模型中综合考虑了钢包渣中FeO及MnO含量,耐火材料SiO2含量,钢包到中间包钢水吸氮量,浇注时间,拉速,铸坯断面积等因素的影响,并对改进中间包操作进行了讨论。  相似文献   

19.
为了提高中间包温度合格率,减少连铸机拉速波动,根据首秦现有工装设备条件,分析了中间包温度合格率较低的原因,研究了精炼周期、浇铸断面、工艺路线以及钢包状况对钢水温降的影响,同时总结出连铸中间包烘烤、开浇钢水温度变化以及浇钢过程钢水温度变化规律。通过提高优质钢包的周转数量、规范操作并精确控制精炼吊包温度、保持连铸中间包钢水温降稳定,使钢水中间包温度合格率达到92%以上,铸坯内部质量也得到一定改善。  相似文献   

20.
 中间包内采用气幕挡墙是有效去除钢水中细小夹杂的新技术。采用物理模拟方法,研究了连铸中间包采用气幕挡墙时其内流动行为和渣钢界面卷混现象,考察了吹气流量、气幕位置以及与湍流控制器组合对中间包内的渣钢界面的影响规律。结果表明,气幕挡墙的位置和吹气量是影响中间包卷渣的主要因素。  相似文献   

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