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通过对双边剪目前存在问题的详细分析,认为引起双边剪剪切质量下降的主要原因是夹送辊甩钢、剪刃不平行等因素,结合生产实际提出了调整夹送辊标高、平行度及轴承座平行度等改进措施,制定了调剪刃间隙标准,提高了双边剪的剪切质量。 相似文献
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针对双边剪生产过程中的钢板跑偏问题,提出了双边剪模拟剪切模式。该模式增加了控制软件功能,能够在不剪切钢板的情况下验证夹送辊调整是否满足要求,节省试切钢板。在实际生产中有效地预防和解决了剪切跑偏问题,提高了成材率和作业率。 相似文献
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滚切式双边剪跑偏与夹送辊之间的关系研究 总被引:1,自引:1,他引:0
双边剪剪切过程中跑偏是引起双边剪切边质量缺陷的主要原因之一,而跑偏主要与夹送辊相关。主要研究夹送辊倾角、水平平行度、辊径、压紧油缸压力和标高五个重要因素与跑偏之间的关系,讨论其精度要求,并给出检测和调整方法。 相似文献
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莱钢4300mm宽厚板生产线双边剪夹送辊负荷平衡应用负载分配技术,将双边剪夹送辊固定侧下电机作为主机,其余3台作为从机,实现了一主三从。通过负载分配,双边剪移动侧和固定侧夹送辊的转矩接近平衡,消除了钢板跑偏现象,钢板质量提高了9.82%。 相似文献
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双边剪自投用以来存在主刀剪切机构稳定性差、碎刀剪切机构损坏严重、后退机构故障频繁等问题。对其进行技术改造,将主刀间隙调整偏心轴三段式分体结构改为整体通轴结构,适当增加碎刀间隙调整的偏心量,夹送辊与机架的联接方式改为轴偏心铰接结构。改造后,双边剪运行稳定,故障率明显降低,能够满足正常使用要求。 相似文献
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济钢中厚板厂三轴三偏心滚切式双边剪于2001年7月1日投产 ,该双边剪工艺技术、设备配置先进可靠。设计剪切钢板厚度尺寸 :6~50mm ;根据钢板厚度 ,剪切速度可分为12次/min、18次/min、24次/min ;钢板步长分为1300mm、1200mm、1100mm ;年剪切量80万t。双边剪最关键的设备是8台(入口4台和出口4台)夹送辊 ,如果8台夹送辊的传动性能不一致 ,就会造成钢板在运行和剪切过程中跑偏 ,影响钢板的剪切尺寸 ,因此夹送辊传动电机的选型非常重要。经对国内外现有设备的考察 ,决定采用德国Len… 相似文献
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黄仑 《冶金设备管理与维修》1995,(3):20-21
分析、论述双边滚切剪结构设计的优点是滚切、双边剪切、一轴三偏心,用夹送辊控制技术、配备主刀和碎边刀间隙调整等装置、紧凑可靠;缺点是可检修性差、加工和安装难度大。 相似文献
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通过使用西门子PCS7系统,针对6SE70变频调速装置的进行主令速度控制,实现滚切式双边剪夹送辊夹送钢板精确控制要求,同时对主剪和夹送辊运动控制进行了详细分析,并通过比较使用FM458控制夹送辊的控制方式,给出了一种优化的控制方式。 相似文献
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本文论述了西门子6RA70装置在双边剪夹送辊传动系统中的应用,解决了夹送辊不同步而出现的钢板走偏问题。 相似文献
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本文介绍韶钢中板厂滚切式双边剪系统目前存在的一些问题,详细分析了该系统的夹送辊装置的安装、调整对中板切边质量的影响,并提出了相应的改进措施。改进措施实施后,效果良好。 相似文献