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P91/P92新型马氏体耐热钢焊接过程中工艺要求严格,焊接工艺参数、焊接工艺措施控制不当,极易产生焊接缺陷.了解P91/P92新型马氏体耐热钢不同焊接方法及工艺过程中产生的缺陷特征与机理,对焊接接头质量检验至关重要.本文结合实际施工过程中产生的各类焊接缺陷,对其缺陷特征、产生机理及预防措施进行了阐述. 相似文献
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国内大部分SA335P22管道已经运行超过10万h,在长时间高温、高压情况下,对接焊缝容易产生缺陷并扩展,特别是基建过程中存在气孔或者夹渣的焊缝更容易在早期发生裂纹。本文通过对某电厂主蒸汽管道焊缝裂纹的检测,分析缺陷的形成原因,介绍挖补工艺及其效果。 相似文献
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1 问题的提出邯郸热电厂技改工程装机容量为 2× 2 0 0MW ,其渣浆转运管道选用中碳调质钢4 0CrNiMnSiMoRe ,母材规格为15 0mm× 12mm ,在前期的施工过程中 ,有 1道焊口出现了裂纹 ,裂纹总长度 12 5mm ,裂纹方向是沿焊缝纵向开裂的 ,裂纹位置在距离焊缝与母材交界处 5mm的母材上。根据这一现象 ,经分析认为焊缝产生裂纹的主要原因为 :母材含碳量较高 ,故焊接性较差 ,焊接冷裂纹倾向比较敏感 ;渣浆管道为铸造管道 ,母材内存在气孔、夹渣、裂纹等缺陷 ,最为严重的是坡口边缘存在裂源 ;后热处理时间过短。为保证焊接质… 相似文献
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近年来,我国大型火力发电厂的锅炉汽包集中降水管,插入式焊接角焊缝相继发现裂缝等严重缺陷.对于这些缺陷的产生,论点不一.从现有解剖的几台5万千瓦机组220T/H炉集中降水管角焊缝情况来看,其缺陷不外乎沿焊缝纵向裂纹、K型坡口中部未焊透、大面积夹渣气孔等,这些缺陷的产生大都是焊接工艺不当及操作本身造成的.由于结构本身拘束度大、综合应力高,运行中缺陷有可能发展,焊接缺陷为诱发缺陷,在综合应力下扩展成裂缝. 相似文献
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由于工艺设计和焊接质量的原因,造成1000MW超超临界机组锅炉钢结构钢柱端封板焊缝表面产生裂纹、未熔合、气孔、夹渣等缺陷。文章根据多年现场检验的实际经验,结合焊接工艺,对锅炉钢结构的工艺设计和无损检测流程做了适当的修改,在此基础上,钢结构的整体质量有所提高,取得明显的效果。 相似文献
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1996年陡河发电厂5号炉大修时,因部分对流过热器管段更换SUS347HTB管,需用SUS347HTB与12Cr2MoWVTiB异种钢焊接短节136个,用Inconel-82作焊接接头填充金属。由于镍基合金流动性差,易产生未熔合、未焊透、夹渣、裂纹、根部咬边等缺陷,为北,采取了调试半自动脉冲TIG焊接装置、评定焊接工艺和严格检验方法等措施,保证了焊接质量。 相似文献
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某火电厂300MW机组主蒸汽管道堵板阀阀体与过渡短管为异种钢对接焊缝,在安装过程中进行超声波检测时,发现2个异种钢焊缝均存在多处超标缺陷;运行1.2万h后进行超声波检测复查时,发现2个焊缝缺陷均已扩展,且方向性很强,具有裂纹缺陷特征,经验证存在7条裂纹和数处夹渣、气孔等。采用多层多道的焊接方式进行了焊补处理,焊后立即进行热处理,并经检验确认焊缝缺陷均已处理干净。 相似文献
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1、绪言焊接接头内部缺陷的无损检验方法被广泛应用的有射线透照检验。象气孔、夹渣之类的具有某种程度体形缺陷,用射线透照检验能较好地检查出来。同时对缺陷的种类和形状也容易判别。但是,在坡口面上的未熔合或与射线透照方向呈某种程度倾斜角的裂纹等缺陷有时是不易检验出来的。因此,旨在检查焊接接头内部缺陷而进行 相似文献
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《中国电机工程学报》2017,(4)
在610℃下,对超超临界火电机组用P92钢主蒸汽管道的焊接接头进行了蠕变-疲劳交互作用裂纹扩展试验。获得了蠕变-疲劳裂纹扩展速率,并进行了高温断裂参量的表征,同时,结合P92钢焊接接头蠕变与拉伸试验,建立了P92钢焊接接头材料与时间相关的失效评定曲线(TDFAD)。研究结果表明,试样断口微观形貌特征显示出其蠕变–疲劳交互作用下的裂纹扩展主要是由蠕变因素主导的。每条蠕变裂纹扩展速率与高温断裂参量C*的关系曲线中均存在一个拐点,这个拐点的产生过程即为蠕变裂纹扩展的孕育阶段。采用修正R6中Option2的方法建立了TDFAD,该方法充分考虑了蠕变因素的影响,能够获得较安全的评定结果。 相似文献
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用氩弧焊进行SF6电压互感器导电管焊接,由于气孔、夹渣及裂纹等焊接缺陷的存在,焊缝气密性差,易发生SF6气体泄漏。采用液相扩散焊技术进行铝镁合金导电管焊接,接头组织趋于均匀化,机械性能达到母材水平,气压密封试验合格,满足SF6互感器导电管工程应用。 相似文献
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对某电厂一阀门闸扳架断裂原因从断口、金相和材质等方面进行了分析,闸板所有元素通过直读光谱分析其化学成分在合格范围内;机械性能σs数据分散度大,δ5均不合格,说明材质不均匀,性能差。冲击韧性值较低,脆性大,闸扳机械性能塑性、韧性差,材质不好;闸板金相组织晶粒组大,组织中存在裂纹和夹渣缺陷;闸板断裂为多源开裂.裂纹起源于原始裂纹缺陷和夹渣。可见,闸板材质差是断裂的主要原因。 相似文献
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针对李家峡水电厂3台机组转轮叶片相继产生裂纹的事故,从其结构特点、材质性能和焊接特点,阐述了该转轮的焊接性能以及焊接缺陷产生的原因。提出本转轮叶片裂纹的产生与其结构有关;本转轮叶片裂纹的产生与转轮的铸造质量有关;本轮叶片裂纹的产生与其焊接特性有关,因而造成了大量的焊接缺陷,这些焊接缺陷是导致转轮叶片多处开裂的原因之一。同时提出了保证转轮叶片补焊质量的几点建议,即在李家峡水电厂转轮叶片焊接缺陷挖补处理时,要彻底清除近焊缝坡口区的铸造缺陷和焊接缺陷,补焊时要经表面无损探伤检验合格后方可施焊。施焊时要严格制定和遵守焊接工艺,以保证良好的焊接质量。 相似文献