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当电解槽槽型,阳极电流密度,槽内衬保温结构和母线配置等设计参数确定之后,就有一个选择最佳铝液高度使电解槽电能效率最高,即电耗率最低的课题。试验说明,在使用国产中间状氧化铝的条件下,135千安边部加工预焙阳极电解槽的铝液高度为28厘米时,电耗率最低;而135千安中间下料预焙阳极电解槽铝液高度为23~24厘米时,则电耗率最低。降低铝液高度可以减少格体散热损失,减少槽底沉淀,降低槽底电压降,防止阳极氧化,降低阳极碳耗等,对降低铝电解生产的电耗率十分有利。但,当 相似文献
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新型阴极结构铝电解槽配套焙烧技术的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
新型阴极结构铝电解槽经过工业实验证明能达到降低电耗的节能效果,目前在国内很多铝厂进行推广,本文就异形阴极结构铝电解槽配套焙烧技术电加热焙烧方法实践应用进行探讨和分析。 相似文献
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通过理论分析,降低吨铝直流电耗可以通过降低平均电压和提高电流效率的方法来实现,在生产实践中,降低平均电压相对于提高电流效率的措施更简单,更容易实现。本文通过对200 kA铝电解槽的生产管理,总结得出,通过降低平均电压的途径降低吨铝直流电耗,从而实现节能降耗,降低生产成本,提高经济效益的目的。 相似文献
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通过对电解槽进行电压平衡及能量平衡测试,找出了电解槽输入能量与环境温度关系式,最后给出了高寒地区炼铝工艺制度,取得吨铝降低电耗707kWh的结果。 相似文献
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针对某厂300kA大修电解槽进行节能改造,以提高电解槽的磁流体稳定性作为突破口,应用铝电解槽磁流体稳定技术及新式阴极钢棒结构,大幅度减低水平电流;根据新式阴极钢棒结构电解槽的特点,通过电-热仿真模型,优化设计保温型内衬结构。改造后的电解槽与传统槽相比,槽平均电压降低90mV,电流效率提高1.08%,吨铝直流电耗降低420kWh。 相似文献
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通过对电解槽进行电压平衡2及能量平衡2测试,找出了电解槽输入能量与环境温度有关系式,最后给出了高塞地区炼铝工艺制度,取得吨铝降低电耗707kWh的结果。 相似文献
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自从霍耳-埃鲁特电解法问世以来,节省投资和电能成为铝工业发展中的重大课题。由于电解槽的电流强度决定着铝电解的生产率和电耗率,因此铝电解槽的设计必须在投资和能耗之间权衡考虑。铝电解槽的技术现状近年来铝电解槽的进步是由多方面的改进所致,其中包括阳极尺寸和电解质成份的改进,电解槽磁场对铝水搅动的控制,固体整流 相似文献
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四、磁的设计 1.几个认识问题众所周知,电流与磁场作用产生电磁力,它对电解槽熔体作用,使铝液拱起,电解质-铝液界面产生旋流和波动。这种作用降低了电流效率,增高极距(电耗)和缩短了槽内衬寿命。近代铝电解槽的设计都是利用磁和磁流体动力学的数学模型优化的。目前通过研究,已经认识到的几个问题,并能在工程上应用的有 相似文献