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相似文献
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1.
唐钢150t LF钢包精炼炉快速脱硫工艺实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍和分析了唐钢150t LF钢包精炼炉冶炼薄板坯连铸钢水时快速脱硫工艺。生产实践表明:合理的渣系组成、温度控制、酸溶铝含量、吹氩搅拌及喂线技术是实现快速脱硫的关键技术。  相似文献   

2.
刘国平  朱瑞田  熊振坤 《炼钢》1999,15(2):49-52
选择两种脱气工艺对LF-VD精炼炉脱氢进行了试验,结果表明:真空脱气时用吹氩搅拌工艺比电磁搅拌结合吹氩工艺更合理;现有工艺通过调整真空时间可以有效地控制钢中[H];要缩短真空时间必须加大吹氩量。  相似文献   

3.
通过对影响精炼炉脱硫因素的分析,采取了针对回渣比例、渣系组成、温度控制、酸溶铝含量、吹氩搅拌控制及喂丝技术等控制措施,达到了准时化生产制度下的快速脱硫的目的,适应了准时化生产的要求。  相似文献   

4.
范鼎东  刘国平 《炼钢》2000,16(1):43-46
采用不同的脱氧材料,选择3种工艺方案,对ASEA-SKF精炼炉脱氧工艺进行了研究探讨,并研究了不同的脱摒工艺条件下钢中〖N〗、〖H〗、〖S〗含量的变化情况,找出了较为理想的脱氧工艺的方案。  相似文献   

5.
6.
范鼎东 《特殊钢》2000,21(3):46-49
氮对于大多数钢种来讲,是一种有害元素,它会使钢锭的宏观组织变坏,降低钢材的韧性和塑性。鉴于对钢质量的日益重视,钢中氮含量的控制已成为冶金工作者关注的重点之一。如在生产高强度PC钢和帘线钢中,为了使其产品获得良好的拉拔性能,常要求氮含量低于50×10-6。因此,深入研究冶炼过程中钢中氮含量的变化情况,探讨其规律性,以求获得控制钢水氮含量较为理想的方法。马钢SKF(LFVD)钢包精炼炉脱氮工艺试验,是从工艺角度对其脱氮过程进行了理论分析和讨论,提出了LFVD钢包精炼炉脱氮的具体措施。1 试验条件及其工艺方案1.1 试验条…  相似文献   

7.
徐恩义  童小平 《特殊钢》2001,22(6):42-44
叙述了湘潭钢铁公司第二炼钢厂80t钢包精炉埋弧渣的成渣过程,并对应用埋弧渣的工艺条件和钢包精炼的电气特性进行了分析。  相似文献   

8.
廖建云  王平 《四川冶金》1994,16(2):19-25
本文综述各种炉外脱硫工艺,以及影响脱硫的工艺因素。  相似文献   

9.
LF钢包精炼炉实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
周俐  孙束 《炼钢》1996,12(1):35-39
以马钢三钢厂70t钢包为原型,通过水模实验,探讨合理的底吹氩制度、合适的吹氩位置以及透气砖的形式,为设计制造LF-70型钢包精炼炉,提供理论依据。  相似文献   

10.
90t钢包精炼炉精炼系统工艺优化研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
高海潮  周俐 《江苏冶金》2000,28(2):32-35
本文从热力学和动力学的角度分析了ASEA-SKF精炼过程,并对精炼工艺进行了优化,得到了稳定的产品质量,使高碳([c]≥0.60%)钢中T.O平均<15×10~(-6)、[s]<0.010%、夹杂总量为0.0023%。  相似文献   

11.
LF精炼废渣循环利用脱硫方法探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了LF精炼废渣的资源循环利用现状和目前LF精炼渣主要的脱硫方法,针对目前存在的问题提出去除废渣中硫的新思路,并对脱硫进行了理论分析,实现对LF精炼渣的循环利用,对企业的节能减排具有重要意义。  相似文献   

12.
钢包精炼用石灰基调渣剂的脱硫实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为提高钢包渣的脱硫能力,分别配制CaF2 CaO系和B2O3 CaO系的石灰基调渣剂,通过调质渣对钢液脱硫实验,分析了不同调渣剂配比对脱硫能力的影响。结果表明,CaF2 CaO系要控制w(CaF2)=10%~20%,B2O3 CaO系要控制w(B2O3)=25%~50%,符合该成分范围的2种调渣剂均能有效提高钢包渣的脱硫能力,进一步降低钢水中硫的质量分数。  相似文献   

13.
概述了山西新临钢钢铁有限公司炼钢厂:30t钢包精炼炉投产3个月以来的基本工艺状况、冶金效果,包括钢水加热、底吹氩、成分控制、脱氧和钢液纯净度控制。  相似文献   

14.
对影响钢水脱硫的热力学因素和动力学因素进行了分析讨论,并结合北兴公司的实际和品种特点,从转炉冶炼控制,LF快速化渣、造渣,精炼温度,底吹氩流量,钢-渣脱氧,合理选择精炼渣系以及优化炉渣成分等方面提出了LF精炼脱硫的技术措施。  相似文献   

15.
郭强  王孝军  钱舵 《中国冶金》2006,16(7):25-26
莱钢120t转炉铁水脱硫站工艺设计流程顺畅,处理位采用在线布置。生产实践证明,此工艺特点突出和设计合理;与传统脱硫工艺相比,采用该工艺后倒铁次数明显减少、铁水温降减小、设备投资降低。  相似文献   

16.
针对LF炉深脱硫处理周期长的情况,分析了搅拌能力、渣组成及熔池温度与脱硫速度的关系,并通过试验,研究出了相应措施,使LF炉处理周期缩短了4~5min,确保了多炉连浇。  相似文献   

17.
对影响钢水脱硫的热力学因素和动力学因素进行了分析讨论,并结合武钢一炼钢的实际和品种特点,从转炉冶炼控制,LF快速化渣、造渣,精炼温度,底吹氩流量,钢 渣脱氧,合理选择精炼渣系以及优化炉渣成分等方面提出了LF精炼脱硫的技术措施。  相似文献   

18.
 通过热力学分析,建立了硫分配比与硫容量的关系,用热力学软件FactSage计算渣中Al2O3活度,用KTH模型计算渣的硫容量,对SPCC(一般用冷轧碳素钢薄板坯钢带)两个浇次10炉钢水在LF进站和出站时取钢、渣样以及测氧和温度,通过分析钢样和渣样成分以及生产检测数据,分析了温度、炉渣成分和钢水成分对LF精炼脱硫的影响规律。定义了硫分配比对钢液中溶解氧活度的急剧变化区(a[O]<4×10-6),在该区内硫分配比对钢液中溶解氧活度十分敏感,钢液中氧活度的增大导致硫分配比的迅速减小,温度升高,a[O]升高,不仅抵消了升温对脱硫反应轻微的促进作用,反而使硫分配比随温度升高而减小。LF精炼过程Al-O反应未达渣-钢平衡,实际[O]活度介于平衡计算值与Al2O3活度为1的计算值之间,故渣钢硫分配比也介于二者之间。精炼渣二元碱度升高则硫分配比增加,wCaO/wAl2O3在1.6~2.0时脱硫效果较好,硫分配比并不随[Al]s含量的增加而增大,所以用增加w[Al]s来脱硫效果并不明显。钢中夹杂铝(w[Al]t-w[Al]s)降低到10×10-6以下,硫分配比明显升高。  相似文献   

19.
 为了研究LF-VD精炼工艺的脱硫效果,进行了9炉工业试验。通过对BOF-LF-VD和KR-BOF-LF-VD工艺冶炼中厚板钢中硫含量和炉渣成分的分析,研究了炉渣成分和工艺参数对脱硫的影响。结果表明,采用适宜的精炼渣系,通过LF-VD精炼能把钢中硫质量分数从转炉终点200×10-6左右脱至20×10-6以下;炉渣成分[w((MgO))]=4%~7%、[w((SiO2))]=7%~11%、[w((CaO))/[w((Al2O3))+w((SiO2))]]=1.62时,实现最高硫分配比接近500;VD精炼比LF精炼钢液搅拌强烈,能进一步脱硫。研究结果对优化中厚板炉外精炼脱硫工艺具有指导意义。  相似文献   

20.
LF泡沫精炼渣脱硫动力学的实验研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
对CaO -Al2 O3 -SiO2 系泡沫精炼渣进行了实验室脱硫动力学研究 ,得到的硫传质系数为 1.45 9× 10 -5m s。还就泡沫精炼渣中发泡剂对其脱硫能力的影响进行了研究。  相似文献   

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