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扬子石油化工公司研究院和济南炼油厂合作项目———炼油厂尾气的回收利用喜获成功。济南炼油厂低纯度乙烯中的杂质含量较高 ,不能直接用于聚合。为解决这一技术难题 ,扬子石油化工公司研究院研究人员进行了系统调研 ,经过近 2个月的试验 ,终于找出了对催化剂基本无影响的乙烯净化方法。最终成功进行了乙烯、丙烯共聚 ,使共聚物中乙烯含量达到了预定目标。这一项目研究成功不仅为济南炼油厂综合利用炼油厂尾气中乙烯提供了技术上可行的方法 ,取得较好的经济效益 ,同时也为我国石化系统综合利用炼油厂尾气提供了有效途径。回收利用炼油厂尾气… 相似文献
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正扬子石化12.50 Mt/a炼油改造重要配套环保项目———0.14 Mt/a硫回收装置于2014年1月5日一次开车成功,该装置采用先进脱硫、脱硝组合技术,把炼油过程中产生的硫、氮氧化物处理至满足国家标准,硫回收率达99.9%,实现了有害气体资源化利用,成为企业建设绿色化工的又一重要环保项目。扬子石化硫磺回收联合装置由0.14 Mt/a硫磺回收装置、500 t/h溶剂再生装置以及200 t/h酸水汽提装置组成,总投资3.8×108RMB$,是14.00 Mt/a油品质量升级及原油劣质化改造工程的配套环保装置,包括双系列制 相似文献
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火炬气燃烧是石油化工企业的一大难题 ,既浪费了资源 ,又污染了环境。因此 ,都在进行火炬气的回收利用。扬子石化公司投资近一亿元 ,建成目前我国最大的火炬气回收装置 ,于 1998年 6月投产。回收了烯烃厂、芳烃厂、炼油厂、塑料厂等的火炬气。今年上半年 ,该公司共回收火炬气 3 .2万多吨 ,创造经济效益 3 2 0 0多万元。仅 6月份就回收了 85 0 0多吨火炬气 ,回收量达 40 0t/d以上。扬子公司回收的火炬气作为能源使用 ,用于各厂的燃料。但最佳的利用途径是作为化工原料 ,生产化工产品 ,将会创造更大的经济效益扬子石化火炬气回收效益显著$扬… 相似文献
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今年以来,扬子石化公司塑料厂以建设“资源节约型工厂”为目标,加大节能降耗力度,重点抓好技改技措项目的实施,挖潜增效,进一步提升生产装置经济运行水平。二套聚乙烯装置在低密度聚乙烯生产过程中,从反应釜排放惰性气体同时带出许多未反应的乙烯、1-丁烯和己烷,其中有一部分的不凝气作为产品吹出气返回体系循环使用,另一部分则直接排到火炬系统,浪费了大量资源。为了提高新建聚乙烯装置的经济技术指标,该厂在二套聚乙烯装置尾气回收系统增设膜回收设施,用来对未反应的共聚单体1-丁烯、乙烯和己烷进行回收,该系统于今年4月竣工。 相似文献
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孙可华 《国内外石油化工快报》2007,37(12):11-12
扬子石化烯烃厂乙烯火炬气回收攻关项目取得突破性成果。火炬气排放量从原先每小时6000m^3以上下降到目前4000m^3以下。 相似文献
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孙可华 《国内外石油化工快报》2005,35(8):15-15
扬子石化公司研究院依托PX(对二甲苯)氧化试验装置成功开发出新型催化添加剂,可满足公司PTA(精对苯二甲酸)装置生产需要,进一步降低生产成本。 相似文献
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介绍二氯乙烷精馏单元尾气回收改造情况,将二氯乙烷精馏单元尾气由洗涤放空改为进焚烧单元焚烧,改造后每年可节约390余万元,并减轻了环境污染,改善了大气环境。 相似文献
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