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相似文献
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1.
针对新疆某堆浸矿山金矿石中金以微细粒金为主,且部分包裹于脉石矿物和金属矿物中,造成金浸出率较低的问题,进行了添加助浸剂滚瓶浸出和柱浸试验研究。半工业试验结果表明:堆浸指标较好,在2号助浸剂添加量约为500 g/t时,金浸出率为71.05%,比常规堆浸金浸出率提高3.60百分点,氰化钠消耗量降低22.70%,新增效益8.19元/t。  相似文献   

2.
陇南铜金矿石回收铜、金堆浸工艺试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
齐蕊霞  徐小军  王金祥 《黄金》2009,30(4):35-37
对陇南矽卡岩型铜金矿石提铜、金堆浸工艺进行了试验研究。含铜0.56%、含金1.46g/t矿石,经过试验采用的堆浸工艺流程处理后,铜的浸出率达86.82%,金的浸出率达82.10%,酸耗38kg/t,氰化物耗量0.32kg/t。  相似文献   

3.
某难浸金精矿堆浸细菌氧化-氰化浸出试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
李国斌  程东会  王立群 《黄金》2007,28(8):38-41
通过对难浸金精矿掺入一定比例骨架材料,解决了矿堆渗透性差难题,选用适宜菌种对金精矿进行堆浸细菌氧化-氰化浸出,金的浸出率由常规氰化62.88%提高到93.32%.该研究结果表明,采取适宜条件金精矿亦可用堆浸细菌氧化-氰化工艺处理.  相似文献   

4.
低品位金矿柱浸试验   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
对某低品位金矿进行柱浸试验研究,考察喷淋制度对金、铜浸出率的影响,探索了在现行堆浸条件下矿石浸出的可行性。结果表明,采用现行堆浸技术处理低品位金矿石是可行的,在合适的喷淋制度下,20天内金的浸出率可达84%以上。  相似文献   

5.
对低品位金矿石进行堆浸试验,考察氰化钠的浓度、矿石粒度和浸出时间等因素对金浸出率的影响。在pH值为10.5~12之间,喷淋流量为20 L/h,氰化钠的浓度为0.07%,矿石粒度为10~15 mm,浸出时间为10天,地表矿的浸出率为83.45%。地表矿浸出液中氧化钙加入量为1.5 kg/m~3,30 min可达到澄清效果。原生矿堆浸浸出率仅为7.4%,磨细焙烧处理后搅拌浸金浸出率最高为77.98%,说明原生矿不适合堆浸。  相似文献   

6.
某中硫含铜金矿石的细菌预氧化——堆浸提金试验研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
盛艳玲  韩晓光  李珊 《黄金》2003,24(3):38-40
河北某金矿矿石属中硫含铜难浸金矿石,其中包裹金含量达28.77%。该矿石常规全泥氰化金浸出率仅为51.78%。本试验在堆浸前对矿石进行了细菌氧化预处理,试验结果表明:0-5mm粒级矿石经45d氧化后,Fe的氧化率为28.16%,S的氧化率为25.43%,Cu的氧化率为44.62%,氰化堆浸金的浸出率可达80.35%。  相似文献   

7.
混汞尾矿直接用于制粒堆浸、金浸出率很低,只有54.7造被破坏,细敬金从矿物中暴露出来,金的浸出率有了很大的提高,可达83.8%。  相似文献   

8.
针对广西某低品位金矿金的嵌布粒度细,以微细粒型自然金、黄铁矿及褐铁矿包裹金为主的矿石特性,采用堆浸工艺处理该低品位金矿。本试验采用正交方法确定各因素对浸出效果的影响程度,并对堆浸产生影响的单因素进行补充条件试验,最后取各因素最优条件进行验证试验。获得金的浸出率为86.97%的指标。  相似文献   

9.
针对紫金山低品位金铜混合矿,采用生物堆浸—介质转换—氰化提金工艺进行千吨级工业试验,考察了生物堆浸过程中铜和铁的浸出行为、酸碱介质转换和氰化提金技术指标,并进行经济效益分析。结果表明,在矿石粒度50mm、堆高5m条件下生物浸出周期80d,氰化浸出30d,渣计铜、金浸出率分别为55.2%、50%;吨矿生产成本72.24元,产值75.11元。  相似文献   

10.
刘金贵 《黄金》2016,(7):65-68
"敏杰"提金剂具有低毒环保、浸出速度快、使用方法简单等优点,在碱性条件下替代NaCN浸金效果较好,可大大降低环境污染压力。张家口弘基矿业有限责任公司采用"敏杰"提金剂进行了金矿堆浸工业试验研究和生产应用,结果表明:在金矿石堆浸生产中,"敏杰"提金剂完全可以替代NaCN进行浸金,其生产技术指标与NaCN浸金相当,金浸出率达到50%以上,具有良好的经济效益、环境效益,可在黄金行业推广应用。  相似文献   

11.
某红土型金矿石制粒堆浸试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
姜良友  胡志刚 《黄金》2005,26(6):43-45
辽宁某红土型金矿矿体规模较大,黏土矿物含量高,矿石金品位1×10 - 6 ~5×10 - 6 。应用制粒堆浸提金工艺处理该红土型金矿石,有效克服了黏土矿物对堆浸的不利影响,金浸出率高达91.95 % ,生产成本低,经济效益显著。  相似文献   

12.
含金全泥质氧化矿的堆浸,矿石泥化严重,渗透性差,原生产采用滴淋管喷淋,矿堆顶面积水严重,喷淋不均匀导致矿石堆浸的金浸出率低,浸出周期长,通过生产改进,将滴淋管改为水带喷淋,有效解决了滴淋管喷淋不均匀、积水严重等问题,明显提高了堆浸效果和金的浸出率。  相似文献   

13.
铁帽型金矿石制粒堆浸提金试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为解决高泥质金矿石金浸出率低的问题,对某铁帽型金矿石开展了制粒堆浸提金的现场试验研究。试验结果表明,对于这类含泥较多的铁帽型金矿石,采用制粒堆浸工艺,可以获得较好的技术指标。金的浸出率由常规浸出法的33%提高到72%。  相似文献   

14.
紫金山金矿缩短堆浸周期的途径与生产实践   总被引:3,自引:1,他引:2       下载免费PDF全文
堆浸周期是影响堆浸厂产量、经济技术指标的重要参数。缩短堆浸周期,有利于提高堆浸厂的产量、经济效益和矿堆浸出率。对紫金山金矿堆浸厂的矿堆浸出周期进行了较详尽的研究,研讨了缩短堆浸周期的技术措施,指出了缩短堆浸周期的管理与技术实施方向,并以2001 年紫金山金矿堆浸厂的堆浸生产提速为例,表明缩短堆浸出周期,取得了显著的经济效益。同时对破碎矿石的粒度的选择、筑堆方式、矿堆筑堆高度、喷淋强度、堆浸生产的合理安排及其他缩短矿堆浸出周期的技术途径等进行探讨。  相似文献   

15.
《黄金》2015,(12)
为解决紫金山金铜矿选矿厂产生的高铜载金炭对提金生产造成的不利影响,采用氰化脱铜-堆浸末期降铜工艺进行了除铜试验研究及生产实践。其结果表明:小型氰化脱铜试验铜脱除率可达9l%以上;氰化脱铜-堆浸末期降铜工业生产实践中,为降低生产成本,脱铜率达50%以上即可,此时已满足解吸金的指标要求,其高铜载金炭铜品位由20 g/kg以上降到10 g/kg以下,脱铜载金炭高温高压解吸金的解吸率达到97.5%以上,脱金炭金品位基本降至0.1 g/kg以下;其堆浸末期降铜技术的应用,较好地解决了脱铜液难处理的问题。该工艺具有成本低、投资少、操作简单、效益显著等优点。  相似文献   

16.
介绍了高压辊磨机的工作原理,高压辊磨后细粒部分比例大幅提高;对高压辊磨和常规破碎后样品进行了对比氰化试验。结果表明,采用全泥氰化工艺,高压辊磨在金浸出率上没有优势,金浸出率由89.80%降为79.88%;而采用堆浸工艺,则经高压辊磨后,金浸出率比常规破碎样品有较大幅度的提高,从53.85%升至79.88%。  相似文献   

17.
覆膜-铜氨硫代硫酸盐滴淋堆浸提金工艺研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
郑若锋  刘川  商容生  吴俊峰 《黄金》2005,26(11):33-36
建立了覆膜-铜氨硫代硫酸盐滴淋堆浸提金工艺,原矿直接堆浸金浸出率达80%以上。高活性、高比表面固相萃金剂能简便、有效地回收溶液中金,金吸附率大于99%,载金量达22g/kg。硫代硫酸盐反复使用,消耗量为5.78g/kg。该方法用于处理四川某地氧化型金矿石。实验室扩大试验取得了满意结果。  相似文献   

18.
金矿石堆浸前预处理工艺   总被引:4,自引:0,他引:4  
王金祥  胡振亚 《黄金》2005,26(7):31-34
采用制粒技术可以有效克服矿石泥质成分对浸堆渗透性的影响。生物预氧化技术的采用可以使硫化矿物(黄铁矿、砷黄铁矿等)包裹金矿物类型的低品位矿石用堆浸方法处理。焙烧或氯化则可使矿石中的“劫金”碳质物得到钝化,从而消除碳对金浸出率的影响。采用氨氧浸出、酸浸等方法可消除矿石中消耗氰化物的铜、锌等贱金属,从而提高堆浸金浸出率。  相似文献   

19.
试验研究了矿石粒度、氧化时间、矿堆深度对硫化物氧化率及Fe、As、S脱除率的影响。结果表明,在矿石粒度-10 mm占96%、氧化时间8个月、喷淋强度25 L/m^2.h条件下硫化物的氧化率为62.36%。试验考察了氧化渣氰化调碱方法、氰化时间按对金浸出率的影响,结果表明滚瓶氰化、柱浸氰化、堆浸氰化时金的浸出率分别为45.32%、54.36%、52.45%。  相似文献   

20.
高锰酸钾在堆浸提金工艺中的作用   总被引:4,自引:3,他引:1  
介绍了氰化溶金中氧的作用机理;堆浸提金工艺中氧化剂的选择及应用原理。通过对实践指标进行分析,得出了加入适当的氧化剂、增加氧的量是堆浸提金工艺中提高浸出率、加快浸出速度的有效方法  相似文献   

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