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硫酸装置焙烧工序中,硫铁矿焙烧后排出的高温矿渣和矿灰的运输、处理,对设计、生产历来都是一个颇感棘手的问题。过去大多数工厂排渣设备普遍存在故障率高、粉尘大,影响正常生产。环境卫生极差、劳动条件恶劣。影响工人身体健康甚至人身安全。目前少数厂已较好地解决了排渣问题,但对大多数厂而言,排渣仍然是一个多年来一直困扰生产的问题。 高温矿渣、矿灰的降温和输送,可以采用不同的设备,组成不同的排渣流程。原则上先采用冷却设备,使矿 相似文献
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硫铁矿制酸装置干法排渣系统的讨论 总被引:1,自引:1,他引:0
介绍硫铁矿制酸装置的几种典型干法排渣设备及工艺,详述一套80kt/a和一套300k t/a硫铁矿制酸装置的干法排渣系统及运行情况。建议大型硫酸装置干法排渣采用浸没式冷却排渣滚筒冷却沸腾炉、废热锅炉排出的高温矿渣(灰),用干排冷却滚筒冷却旋风除尘器和电除尘器来的矿渣(灰),冷却后的矿渣(灰)一道送入干排冷却滚筒冷却,再用皮带输送机送至渣仓;3台冷却滚筒均设有新型增湿器。实践证明,大型硫铁矿制酸装置于法排渣系统已可完全国产化,投资省并可长期稳定运行。 相似文献
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在硫酸生产过程中,干法排渣应用得比较广泛,它与湿法排渣相比,具有投资少、占地少、耗电低、易维修等优点,但也有其不足之处,主要是需要专人操作,况且操作岗位离沸腾炉较近,高温和矿尘时常危害着人身健康和安全。我们研制了一个自动装置,基本上使这一岗位成了“无人驾驶”,并且同时具备自动和手动功能。当然,一般只在检修自动装置或矿渣流量不稳定时才用手动。 相似文献
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100kt/a硫酸装置排渣废热的利用 总被引:1,自引:0,他引:1
在硫铁矿制酸中 ,沸腾炉排出废渣的热量一般都因其利用价值较低而不进行回收。我厂在 1 0 0k/a硫酸装置排渣系统改造中 ,为了降低进入埋刮板机的烧渣温度 ,决定在沸腾炉溢渣室内增设一台烧渣冷却器 ,将沸腾炉排出的烧渣温度由 80 0~ 85 0℃降至 40 0℃以下再进入埋刮板机 ,以改善埋刮板机的工作条件 ,降低埋刮板机维护检修费用 ,延长埋刮板机使用寿命 ,并同时回收利用烧渣废热。烧渣冷却器用废热锅炉的给水进行冷却 ,采用3 2mm× 4mm的蛇形管作为换热面 ,共 1 0组 2 7排管子 ,横向顺列布置。蛇形管用两块钢板固定并悬吊于溢渣室顶… 相似文献
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针对粉煤灰和矿渣粉等粉状原材料因含杂物卡死原料配料计量秤的现象,设计一种粉状原料除渣筛分装置,在完成粉料输送的同时实现了大颗粒杂物自动排渣,减少了粉状原材料计量秤的下料波动,杜绝了计量秤进入杂物卡死造成的停机现象,提高了设备运转率。 相似文献
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邓建波 《煤炭加工与综合利用》2007,(6):28-28
达竹煤电集团公司渡市选煤发电厂的排渣余热利用技改项目于近期开工建设,项目由该厂自行设计、安装,采用冷渣机回收锅炉排渣热损失,用以加热锅炉给水。该厂立项报告表明,项目建成后每天回收的炉渣热损失相当于10.78t标准煤的热量(燃烧效率以75%计算),每年可为该厂节约燃煤8000t(该厂燃煤发热量约为8360kJ/kg),同时,锅炉排渣方式也由原来的人工间断排渣改为机械连续排渣,不仅能降低工人的劳动强度,避免烫伤事件的发生,而且使锅炉燃烧工况更加稳定,有利于锅炉安全运行。 相似文献
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水淬渣的胶凝活性及其形成机理 总被引:2,自引:0,他引:2
采用重新熔融水淬的方法制备不同水淬矿渣样品,综合进行净浆强度实验和碱溶出实验研究,借助XRD,DTA, TEM, SEM和EDX等分析手段,研究了矿渣形成过程、形成结构和胶凝性能之间的关系,并在此基础上探讨了矿渣潜在胶凝活性的形成机理. 研究表明,在合适的排渣温度和冷却速度条件下,水淬渣能够形成分相结构,对水淬渣胶凝活性产生重要影响. 分相矿渣具有富钙相和富硅相,富钙相的迅速溶解和富硅相的缓慢溶解是水淬渣水化过程中产生足够早期强度和发挥稳定后期强度的主要原因. 由于玻璃分相的影响,排渣过程存在最佳工艺条件,即最佳的排渣过程能使水淬渣形成玻璃分相结构,从而具有最好的活性. 相似文献