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针对河南油田双河、下二门油区聚驱开发后抽油杆严重偏磨问题,开展了含聚抽油机井杆管偏磨治理技术研究.通过粘弹性流体动力学理论研究,建立了粘弹性流体在偏心环空的流动方程,找出了粘弹性流体在油管及泵筒内流动时的运动规律及影响法向力大小的相关因素.提出了含聚抽油机井杆管偏磨的主要原因是粘弹性流体法向力的偏磨机理,制定了由抽油杆全井扶正、大流道三级泵、统一杆径、旋转抽油杆措施组成的防偏磨配套工艺技术,现场应用335口井,运转1380天后偏磨井数下降78%,措施效果显著. 相似文献
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偏磨是造成定边油田油井维护作业频次居高不下的主要原因,它严重制约油井生产时率和检泵周期指标,造成采油成本居高不下。目前定边油田油井管杆偏磨现象严重,因偏磨原因造成的躺井占全年总躺井数的48%。为解决定边油田油井管杆的偏磨问题,通过对各生产井管杆偏磨情况进行分类、统计、分析,找出造成偏磨的主要原因,学习目前各大油田防偏磨技术的成功经验做法,制定了一套适合本油田的防偏磨工艺技术。 相似文献
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修井作业对煤层气的排采会产生较大影响,本文对延川南煤层气田修井原因进行了分类,分别是泵堵塞、卡泵、油管漏失、泵漏失、抽油杆断脱,对各个修井原因进行分析后发现,煤粉是造成煤层气井修井得主要原因,其次是腐蚀和偏磨,根据修井原因的不同,从防煤粉、防腐蚀、防偏磨三个方面制定了延长煤层气井检泵周期的措施。 相似文献
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通过采出液粘度的变化、摩擦载荷变化、出砂变化及抽油杆柱的稳定性分析,对注浆区抽油机杆管偏磨机理进行了探讨。 相似文献
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针对稠油开采过程中存在光杆滞后、杆管偏磨、出砂严重等难题,河南油田采油二厂采用国内先进的射流泵采油工艺,利用地面高压柱塞泵,将加热后的地层产出水作为动力液泵入井内,动力液通过井下泵的喷嘴转变为高速喷射流,与井内的液体混合,把能量加压到产出的液体上,并把它升举到地面。 相似文献
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在传统油管外循环清蜡热洗技术的发展遇到瓶颈时,引进了空心抽油杆清蜡工艺,该工艺采用油管内循环热洗技术,将一定长度的空心抽油杆及配套洗井工具下到油井结蜡点以下,热洗液在空心杆与泵上油管之间流动,洗井液从空心杆进,从油管排出,不进入地层与油套空间,能有效避免传统热洗技术对油层的伤害,热损失小,并能有效降低热损失,热洗时间短,效率高,热洗液用量少,不影响油井产量等优点。 相似文献
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机械采油是长庆油田主要采油方式,有杆抽油井约占90%以上。如何对长庆油田有杆抽油系统参数及各部分进行优化设计和选择,提高生产效率和泵效,需要针对油田的特定环境,提前对该系统各部分静态和动态特性进行分析,即有杆抽油系统行为预测。针对长庆油田有杆抽油系统特征及井下情况,建立了抽油杆柱力学模型,结合初始条件和边界条件,通过牛顿差分对模型进行了求解,并应用HS-I型示功仪对试验井抽油机悬点示功图进行实测,并与仿真结果进行对比,结果表明仿真结果精度较高,能够应用于现场有杆抽油系统各部分静态和动态特性分析。 相似文献
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九6区八道湾组油藏位于克拉玛依油田九区东北部,九7+8区位于克拉玛依油田九区西北部,九6区、九7+8区部分井由于原油粘度过高,造成井筒举升困难;部分井地层含气较高,缺乏较为可靠的自动排气装置,较严重地影响了水平井的正常生产及计量工作.抽油杆柱在安装防脱器的情况下仍发生杆脱现象,抽油泵在高温环境下受热变形;在注汽过程中,易发生井间汽窜干扰,造成出砂导致泵卡直至砂埋管柱,造成躺井. 相似文献
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煤层气L型水平井主要采用水力管式泵、电潜螺杆泵等无杆举升工艺进行排采,但排采过程中水力管式泵地面设备故障、中心管漏失、卡泵等问题频发,电潜螺杆窜气烧泵问题严重且由于受大狗腿度的影响部分井无法下泵至合理排采井段。针对以上问题,本文进行了煤层气L型水平井抽油机举升工艺的研究应用,通过L型水平井水平井泵的针对性研发、抽油机举升系统设计选型、内衬油管防偏磨工艺及插接式简易气锚防窜气工艺的设计,确保了2口试验井的成功应用,为煤层气L型水平连续稳定排采提供了一种高效的举升工艺方式选择。 相似文献