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新疆化肥厂是年产6.8万吨合成氨的中型化肥企业。氨生产工艺系统中使用的内径1m的绕带式合成塔,是金州重型机械厂1969年的产品,内筒为兰州石油化工机器厂制造,焊缝宽22mm,焊缝表面加工后比母材高0.5mm。使用十年后在正常生产过程中发现从塔体下部绕带末端缝隙漏气。经讨论决定补焊。补焊后投用十多年,经四次复查未见异常,表面光洁。运行情况正常。 相似文献
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针对某公司氨合成塔裂纹产生的原因进行了分析,提出了氨合成塔裂纹的检验及修理方法,有助于相似问题及时、快速、正确的处理,确保被检氨合成塔按期、安全地投入运行。 相似文献
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针对某公司氨合成塔裂纹产生的原因进行了分析,提出了氨合成塔裂纹的检验及修理方法,有助于相似问题及时、快速、正确的处理,确保被检氨合成塔按期、安全地投入运行。 相似文献
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某化工集团公司合成氨厂,有二台氨合成塔,其中一台多层高压容器是20多年前设计、制造的。 该塔的设计压力为32MPa,操作压力为30.5MPa,壳体设计温度为200℃,其内径为(?)1000mm,壳体由九个层板包扎的筒节和两个锻件组成,内筒钢板为22mm的16Mn,层板为6mm的15MnV,顶部法兰锻件为20MnMo,下封头锻件为18MnMoNb。20MnMo锻件法兰与筒节相连处的壳体壁厚为127mm,壳体高13880mm,设备总高为15400mm,设备总重为58t。 相似文献
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1 前言氨合成塔是合成氨厂的关键设备,南化年产30万吨合成氨设备中的氨合成塔采用的是新型高效大型的丹麦托普索塔。该塔内件由国外专利厂商提供,外壳由我厂设计、制造。 2 设计参数与结构尺寸氨合成塔外壳是一种高温、高压设备,其技术特性如表1。表1设计压力15.3 MPa设计温度 370℃ (封头底部以上)485℃,485℃/510℃(封头底部以下)腐蚀裕度1.6mm工艺介质合成气氢分压11.0MPa(绝压) 如图1所示。设备顶部为筒体端部与圆形平盖之间采用大型螺栓紧固的双锥密封结构。筒… 相似文献
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氨分解反应炉筒体短时间使用后发生了明显的变形,并在炉体的径向焊缝上产生了大量的轴向裂纹.对氨分解反应炉炉胆的变形和开裂从化学成分、显微组织、断口形貌、蠕变等进行了综合分析.结果表明:高温使用导致在焊缝组织的晶界和晶内析出大量脆性相并形成魏氏分布从而大大降低了材料塑韧性.计算表明反应炉内的实际应力已接近材料800~850 ℃蠕变极限,因此蠕变造成了筒体较大的塑性变形.随基体蠕变壁厚减薄焊缝承受着逐渐增大的拉应力,由于焊缝的变形不能及时和基体保持同步,最终在拉应力作用下沿径向焊缝多处萌生轴向裂纹后,又在应力作用下逐步扩展,最终导致反应炉的早期失效. 相似文献
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An analytical method that uses multichannel flow injection is reported to determine ammonia in seawater. The sample throughput was twenty-eight samples per hour. The linear dynamic range for ammonia was from 20.0–1000.0 μg N · L?1 with a limit of detection of 0.27 μg N · L?1, and recovery values between 98.1% and 104.6%. The relative standard deviation values for nitrogen as ammonia were 2.15–3.33% (n = 6). Statistical t-test analysis indicated that analysis by the flow injection method provided results that were statistically the same as standard procedures. The reported method was suitable for the determination of ammonia in seawater. 相似文献
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