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本文主要介绍了台车式热处理炉和加热炉的技术改造情况和存在的问题,并针对问题提出了改进措施和建议。 相似文献
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张永青 《机械工人(热加工)》1999,(1):14-15
节能、降耗、减少环境污染,这一趋势对各种能耗加热设备,提出了越来越苛刻的要求。也正因如此,促使各厂家加快了对原有加热装置的改造进程。我厂原先使用的锻造加热炉,经技术改造后,既达到了节能降耗之目的,同时也满足了消烟除尘环保的技术要求。现将改造情况简介如下。 相似文献
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在中国第一重型机械集团公司,大多数的台车式加热炉建设年代较早,采用格子砖式蓄热式燃烧系统,占地面积很大,结构复杂。换向操作由人工完成,每隔40min操作工需到现场手动换向。热效率较低,炉温均匀性差,能耗很高。因此对其进行技术改造,采用先进的燃烧技术,对提高锻件产品的质量和档次以及节约能源十分必要。 相似文献
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贯通式节能锻造加热炉除进行了炉体结构改造外。还采用了高效节能的预热烧嘴和温度-油量自动控制系统。加热炉的热效率达36.66%,炉温变差△T=5~7℃,节油率为73%,锻件加热氧化率为l~1.5%。附图4幅。 相似文献
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针对烧结炉升温控制存在快速升温和超调量大的矛盾,提出基于三阶系统数字仿真求得最佳闭环传递函数,与实际烧结炉升温闭环系统比较来确定最佳PID控制规律和状态反馈参数,由此设计的烧结炉升温系统,实现了快速升温无超调控制. 相似文献
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我公司快锻机运行中,一直存在着液压油冷却用水水质差、水温不符生产要求的问题。必须做必要的技术处理及改造,以确保快锻机的正常生产,并节省地下水用量。 相似文献
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在尊重原设备设计思想的基础上,不迷信原设计,对原来的设计思路充分理解和消化,然后根据现场情况谨慎创新,对1400t精锻机进行了电气和数控化改造,实现和增加了数控系统的模块化、控制线路的数字化、控制软件的智能化、硬件平台的先进化、故障判断的直观化、故障修复的智能化设计,全面更换了1400t精锻机老化的电气系统,实现了优越先进、功能完备、安全可靠的系统数控化。 相似文献