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我国大中型高炉冶炼用长寿风口的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
长寿风口是国内外着力研究开发的一项重大科研课题。本文列举了我国重点企业风口寿命指标,总结了包钢高炉用高压水螺旋铜管风口冶炼含氟特种铁矿,攻克世界罕见的风口破损难关所取得的成就和存在的问题。在国内首次成功地采用数控真空电子束焊接贯流风口,该风口经包钢、太钢高炉推广使用,经济效益显著。根据大中型高炉富氧喷煤强化冶炼的要求,作出了贯流式偏流型风口,和新型材料长寿命风口两种设计新产品。前者适用于我国大中型高炉现行贯流风口的技术改进,后者则与日本国家专利Hiveo型千口长寿风口相符,已作为一项技术密集型的高科技产品,列入国家级《火炬计划》和机电部、冶金部的部控科技攻关项目。 相似文献
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本文论述了包钢Ф130斜风口及贯流式加长斜风口的设计、研制及工业试验。包钢Ф130斜风口及贯流式加长斜风口在高炉上使用后,对炉役后期的炉缸初始煤气流合理分布,延长高炉寿命起到了较好的作用。 相似文献
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本文介绍了国内风口的结构形式,分析了风哭喊皮损的机理,据此提出了包钢贯流式斜风口的设计方案,经设计改进后,预计寿命可提高到120天左右,对降低休风率,稳定炉况将会产生显著效果。 相似文献
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冶金部于1982年11月22—25日在包钢召开了高压水螺旋钢菪风口和锻造内芯焊接渣口鉴定会,到会代表来自52个单位,共73人。在会上,包钢有关单位向代表们详细地介绍了高压水螺旋铜管风口和锻造内芯焊接渣口的研制过程和制造工艺。包钢白云鄂博铁矿中含有较高的氟、钾、钠、稀土等元素,致使高炉风口和渣口大量破损,严重影响高炉正常生产。为了解 相似文献
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1.引言高炉风口小套在高温、高压的恶劣环境下工作,长期受炉料磨损、煤气冲刷及熔体的侵蚀,极易破损。我国过去一直沿用空腔式风口,自宝钢引进贯流式风口以来,首钢制成正铸风口、包钢制成正铸多环风口、武 相似文献
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高炉风口由空腔式改为贯流式后,由于水压和水速的提高,烧损的风口比例大大减少,而被煤粉流冲刷磨损的风口比例则显著增加。为延长风口的使用寿命目前多采取增加风口壁厚、采用喷涂技术或渗有色金属等措施来提高风口的耐磨能力,本研究则从两相流运动规律出发,通过选取合理的喷枪结构参数(喷煤枪出口截面,安装角度和安装距 相似文献
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针对贯流式风口水套焊接时母材焊接热裂纹倾向,容易产生气孔和变形等特点,提出了合理的焊接方法、焊接规范参数和工艺措施。 相似文献
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本文介绍了整铸多环风口和偏心贯流式焊接风口在首钢高炉上的使用情况,对这两种风口的质量优劣进行了比较,重点剖析了其破损机理,并对改进风口质量,提高其使用寿命提出了有价值的建议。 相似文献
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在湘钢2号高炉上进行了贯流式风口试验。在试验过程中,对被磨损的风口曾进行过分析,发现喷吹煤粉的冲刷是磨损的主要原因,同时贯流式风口的外形及其安装方式也增加了磨损的作用,使风口更加速磨损.为此,本文认为贯流式风口的外形应改为直风口为好,同时在风口内壁加装SiC-SiN复合耐磨材料制成的衬套,定能使风口寿命进一步提高。 相似文献
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本文介绍了整铸多环风口和偏心贯流式焊接风口在首钢高炉上的使用情况,对这两种风口的质量优劣进行了比较,重点剖析了其破损机理。并对改进风口质量、提高其使用寿命提出了有价值的建议。 相似文献
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高炉进风口水冷套(简称风口)状况的好坏直接影响着高炉的正常生产。延长风口的使用寿命,减少风口漏损而造成的休风是当前高炉设备改进的一个方向。70年代末,上海宝钢引进了日本的贯流式风口,具有良好的性能。我厂自1983年开始试制,经过一年的努力,试制成功了19个贯流式风口,经试用,最长寿命达220天,于1985年通过部级鉴定,并获1988年国家科技进步二等奖。我厂从1987年起正式生产使用贯流式风口,两年多来,给炼铁厂带来了巨大的经济效益。 相似文献
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刘自乐 《有色金属材料与工程》1980,(1)
Wentgate 的工程师们发明了新型自动电子束焊接系统。该系统为世界之首创,可使电子束焊接真正能用于连续工艺流程。由于电子束焊接具有某些优点(如焊速快,畸 相似文献
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文荫国 《有色金属材料与工程》1988,(4)
长期以来我国高炉风口寿命低,给钢铁工业的迅速发展以较大的限制。近年来设计了一种较先进的贯流式风口结构,在试制中又出现了纯铜风口端头整体锻压成形的困难。本文较详细地介绍了××厂在自由锻锤上从试制到批量生产贯流式风口端头的工艺过程、工艺分析及锻模结构。 相似文献
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用电子束焊接Ti3Al基金属间化合物 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了电子束焊接工艺对Ti-23Al-17NbTi3Al基合金板材焊接质量的影响以及焊后热处理制度对焊件拉伸性能的影响.分析了热处理后熔合区成分及显微组织.结果表明,该合金具有良好的电子束焊接性能,焊接参数可在一定范围内调整,焊接速度对焊接质量的影响较大.发现未经焊后热处理熔合区的组织主要为β/B2相;在650℃拉伸时,断裂发生在熔合区,为沿晶断裂.经850℃×2 h焊后热处理,熔合区组织中有α2和O相析出,使合金获得了较好的综合力学性能.经750℃×2 h焊后热处理,热影响区转变为O相近等轴晶的粗大组织,致使合金的室温拉伸塑性下降. 相似文献