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在冶炼烟气制酸中,选择适当的净化流程,对保证制酸系统稳定运转至关重要。本文就两家锌品厂锌冶炼烟气稀酸洗净化流程的实践作一些粗浅的讨论。1.流程简述工艺流程简图见图1。由旋风除尘器来的350℃左右的高温烟气,经电除尘器(LD101型)除去大部分粉尘。排出的含尘约0.2g/m~3(标准)的烟气,在冲击洗涤器中与循环稀酸接触,除去尘和其它有害杂质,同时进行绝热蒸发冷却,从冲击洗涤器排出的含尘循环稀酸,经斜板沉降器分 相似文献
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以铜冶炼鼓风炉烟气制酸系统的主体设备为基础,将转炉烟气和鼓风炉烟气合二为一进行混气改造。改造后,全硫利用率由54.25%以上升至72.07%,能耗由445kW.h/tH2SO4降至286kW.h/tH2SO4,生产周期延长,产量增加,效益显著。 相似文献
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铜冶炼烟气制酸半封闭稀酸洗净化工艺探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
本文根据云南冶炼厂铜冶炼烟气含砷、氟等杂质较高的特点及净化工艺流程、设备现状,讨论实现半封闭稀酸洗净化工艺的可能性,以最大限度的减少污水对环境的污染。 相似文献
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也谈冶炼烟气制酸除汞流程的选择孟昭华(北京有色冶金设计研究总院)对于冶炼烟气制酸除汞各种工艺、特点、参数等已有许多文章介绍,对各流程的优劣、评价也颇多议论,不乏见地,在此不做赘述,仅就西北铅锌厂烟气制酸系统投产一年多暴露出的汞污染问题谈些体会。西北铅... 相似文献
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介绍金川公司引入转炉烟气与闪速炉烟气混合制酸的情况,评价了经济和环保效益,并利用今后如何提高转炉烟气利用率提高几点看法。 相似文献
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2.5万t/a锌冶炼烟气制酸的稀酸净化工业实践结果证明:稀酸净化的SO_2回收率大于99%,稀酸浓度3%左右,稀酸排放量30L/t酸,稀酸可用于立德粉生产,酸泥可用作高铅氧化锌生产. 相似文献
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介绍铜冶炼烟气制酸装置绝热增湿稀酸洗涤净化系统的工艺流程、设备及运行情况。通过10年的实践和探索,掌握了一定的规律和经验。 相似文献
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为了考察硫铁矿制酸净化工序产生的废稀酸回用于湿法磷酸萃取系统的可行性问题.将经简单沉淀和经深度处理的废稀酸分剐回用于制取磷酸。结果表明,未经深度处理的废稀酸直接回用将导致磷酸产品中砷及重金属元素铅、镉的浓度明显升高,分别升高34.13、0.22、0.50倍;废稀酸经化学沉淀法深度处理后.砷及重金属元素达到GB8978--1996《污水综合排放标准》中相关指标的要求,将其回用后所得的磷酸产品中砷及重金属元素浓度不会升高。选择合适的工艺将净化工序产生的废稀酸处理达标后再回用于湿法磷酸生产系统,能够同时取得良好的经济效益和环保效益。 相似文献
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硫酸法生产白炭黑的技术改造 总被引:4,自引:0,他引:4
硫酸法生产白炭黑存在设备利用率低、白炭黑的粒度较粗等问题 ,使产品质量难以保证。本文介绍了硫酸法生产白炭黑的生产线改造成采用酸溶胶法生产线的方案 ,改造后产品质量明显提高 ,产量增产 2 5 % ,设备单产、劳动生产率等均有提高 相似文献
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分析甘肃瓮福化工有限责任公司磷酸装置尾气洗涤系统在扩能后的运行情况及存在问题,对反应槽溢流通道及尾气洗涤塔及其管路系统实施了一系列优化改造,强化了生产管理,取得了明显效果,使排放的尾气含氟达到了0.36 mg/m3。 相似文献
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采用单乙醇胺(MEA)脱硫工艺与其解析出的含硫酸性气体进一步催化转化及与含水酸性气体制酸(WSA)技术的有机组合,可以将焦炉煤气中H2S含量从4500mg/m3左右降至50mg/m3以下,所得硫酸产品浓度大于97%。在焦化领域诸多脱硫工艺中,该组合工艺具有流程短、方法简单、产品适用性广和经济效益好的优点。 相似文献
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大冶有色金属公司引进美国孟山都公司的先进技术,对传统转炉烟气制酸装置进行全新改造.详述改造后新系统的工艺流程、主要设备、装置特点及投产运行情况,并对投产后出现的问题进行分析和总结.改造后制酸尾气符合国家环保要求,产品质量达国标优等品. 相似文献