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从设计理论到生产实际运行效果,对AMV合成氨工艺采用LINDE和UHDE弛放气回收单元的技术性能,操作稳定性及安全可靠性等做一比较,供新建大型化肥厂弛放气回收单元选型和操作参考。 相似文献
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中原化肥厂合成氨工艺采用UHDEAMV工艺,弛放气经氨回收单元(10单元)后,进入氢回收单元(11单元)。在10单元中设置了氨汽提塔(10C002),汽提塔精馏段换热器(10E003),自开车几年来,经常发生泄漏,直接影响到厂的经济效益,经过多年的... 相似文献
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中海石油化学股份有限公司富岛一期300 kt/a合成氨装置采用英国ICI AMV合成氨工艺,其弛放气回收系统为德国林德公司按ICI工艺规范制成的成套装置(含氨回收单元和氢回收单元)。实际生产中,曾因弛放气回收系统吸收塔进料气预热器结冰、氨回收单元出口气氨含量升高、分子筛吸附器出口气微量(水、氨)高、冷箱结冰等造成弛放气回收系统非计划停车,导致液氨减产,且近几年来出现了氢回收单元尾气排放阀调节失效问题。为此,对弛放气回收系统非计划停车原因进行分析,优化工艺操作,并解决了尾气排放阀调节失效问题,保证了合成氨装置的安全、稳定、优质运行。 相似文献
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介绍弛放气深冷回收装置的主要设备冷箱在原始开车过程中存在的问题和解决方法,弛放气回收单元在AMV工艺节能降耗中所起的重要作用。 相似文献
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介绍了合成氨装置弛放气连续排放的3种流程及排放弛放气流程的模拟方案,并从工艺的角度分析了弛放气中氨回收的可行性。 相似文献
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《Gas Separation & Purification》1987,1(1):16-22
A number of ammonia plants employ membranes or cryogenic hydrogen recovery units to separate hydrogen contained in the purge gas for recycle to the ammonia synthesis loop. The resulting hydrogen depleted purge gas, which is usually used for fuel, is an attractive source of argon. This paper presents the novel features of a process which employs a combination of pressure swing adsorption (PSA) and cryogenic technology to separate the argon from this hydrogen depleted purge gas stream. This new proprietary Hybrid Argon Recovery Process (HARP™) plant1 is an effective alternative to a conventional all-cryogenic plant. 相似文献
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无动力氨回收装置应用技术总结 总被引:1,自引:1,他引:0
采用无动力氨回收装置将弛放气(放空气)中的氨提取出来,作为成品氨销售或直接用于生产尿素,增加了弛放气(放空气)中氨的附加值,同时也解决了大量稀氨水无法处理的症结,避免消耗大量的水和能源,解决了氨、肥难以平衡的问题,具有较高的节能和经济效益。介绍了无动力氨回收装置的设计、工艺流程及设备特点。 相似文献
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随着生产能力的逐步提高,合成氨系统排放的吹除气由间歇排放改为稳定排放。为了降低合成氨生产成本,采用中空纤维膜分离技术回收吹除气中的H2用于合成氨生产。装置投运后,氢回收率最高达95%,合成氨产量由16.1 t/h提高至16.7 t/h,经济效益显著。 相似文献
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由于合成氨弛放气组分及工艺条件变化复杂,空分行业中使用的透平膨胀机无法在无动力氨回收装置中正常使用。针对合成氨生产的实际工况条件,开发了氨回收专用能量转换器,确保了无动力氨回收装置的正常、稳定运行。 相似文献
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合成氨弛放气中含有价值较高的氢气与氨气,传统的处理方法是将弛放气回收氨气后送燃烧系统,造成了氢气的极大浪费.将膜分离氢回收与氨蒸馏集成一个系统,在回收氢气的同时回收氨,使膜分离技术具有更强的兼容性和灵活性,从投资与回报方面分析也能体现出此集成方法的经济性与合理性. 相似文献
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甲醇厂弛放气直接排入大气,既对环境产生污染,又无法实现经济价值。通过将弛放气减压掺入焦炉煤气中供锅炉燃烧使用的方法,可以解决弛放气的去向问题。 相似文献
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采用吸收/吸附-催化有氧分解耦合工艺净化合成氨及尿素生产过程中产生的含氨废气。介绍了净化合成氨弛放气的工程示范装置的工艺操作条件、工艺流程及运行效果。氨含量约3%的弛放气经过离子液吸收塔处理后,气体中的氨平均浓度降到45×10-6以下,再经4级蒸馏后,回收氨的浓度可达95%;氢氨回收膜分离装置含少量氨的工艺尾气经催化反应器处理后,排放氨浓度小于1.4×10-6;弛放气中氨的净化率达到99.99%。 相似文献