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喷射回流浮选法治理化工含油废水 总被引:1,自引:0,他引:1
厂内污水综合治理采用中和预处理、浮选、生化三步处理工艺,所存在的问题是不能适应生产工艺变化后废水复杂化的情况,使达标率下降。用喷射回流浮选代替原全压溶气浮选并将静态溶气改为动态溶气,改原释放器为法兰释放器等,经几年运行表明,改进后提高了浮选过程处理效率,增强了抗污染负荷冲击能力,浮选出的水质稳定性提高,符合达标排放要求。 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2013,(3)
以陈庄污水站改造工程为基础,结合其它污水站气浮装置的应用情况,介绍了斜板溶气气浮处理工艺特点,通过现场试验测试,分析了影响其处理效果的因素,根据现场情况提出斜板气浮工艺处理效果和运行成本控制的建议。 相似文献
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溶气系统是气浮净水系统中的重要组成部分,关系到溶气水的形成及能耗问题等,论述了射流器供气和旋喷泵加压两种溶气方式,集两种方式的优点提出了射流旋喷加压溶气新装置,并对装置在气浮净水中的可行性进行分析。 相似文献
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旋流—充气气浮系统及其机理的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
从分析沉淀气浮过程的热力学、动力学和有关的机理出发,利用射流溶气、布气板充气及旋流原理,研究出的一种有高负载能力,高气浮分离效率的新型回收处理重金属离子废水的设备——旋流——充气气浮系统。气浮分离效率在97%以上,比常规加压溶气气浮系统快十倍以上,能耗减少30%。 相似文献
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溶气浮选系统的运行直接影响含油污水的处理效果。作者介绍了射流溶气浮选系统的工艺概况及其应用情况。油泥黏滞是含油污水处理中较难解决的问题,针对系统使用中出现的浮球液位开关失灵、系统结垢等故障、对液位开关、释放器等部件进行了改造,取得了较好的效果。 相似文献
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针对TS型溶气释放器,介绍了其工作原理,并利用FLUENT软件,开展了入口压力对溶气释放器压降及速度梯度影响的数值模拟分析。研究结果表明,随着入口压力的增大,释压速率变快,气泡生成腔中速度梯度变小。 相似文献
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气浮技术由于其效率高 ,装置体积小 ,容易操作、管理简单而被广泛应用。目前在小造纸 (年产量10KT)、小印染厂的废水治理工程中被证明是适情对路的技术。COD的去除率在 5 0 %以上。装置最近已投入运行。但是气浮技术也还有不完善 ,待改进的地方 :如溶气气浮中释放器堵塞问题 ,尽管现有的释放器设计了许多防堵措施 ,但仍不理想 ,还不时会出现堵塞。又如 ,刮渣机的设计还不能很好地满足浮渣上升堆积的要求 ;再如 ,气浮池水位与排水量之间的调整还不是很理想。笔者在设计气浮装置时 ,也遇到了气浮池水位与出水量调整的问题 ,经过反复比较 … 相似文献
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浮沉池技术可充分发挥气浮和沉淀两种工艺各自的长处,在应对北方地区地表水体季节性水质变化方面有其独特优势。文中对浮沉池净水系统中压力溶气系统、溶气释放系统和气浮(沉淀)分离系统三大组成中的关键技术设计要点进行了分析和总结,对浮沉池设计负荷、主要设计参数的选取以及结构形式等做了深入探讨,并提出了优化建议。 相似文献
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我厂稀酸洗净化系统采用同向流斜板沉降器除去稀硫酸中的矿尘。斜板沉降器的本体原设计采用钢壳衬铅,壳体内放置三组沉降板,每组设有沉降板12块,由5mm厚硬聚氯乙烯板焊接而成。斜板的上部为布液区,中部为沉淀区,下部为污泥浓缩区。 由于产品滞销,酸洗净化的改造工程被 相似文献
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为了解决一些酸洗废液、镀层电解退镀或化学退镀废液,以及翻缸废液和缸脚等数量少、浓度高、无固定排放时间和排放点的废水处理问题,本文设计了一种手推式快速沉淀分离装置。该装置安装在一辆手推车上,可以迅速灵活地将全套装置推到被处理废液槽边,接上电源,便可处理。它的工艺流程主要是采用化学法,用NaOH和PAM等使金属离子变成氢氧化物而絮凝沉淀,再经过斜板沉淀和过滤层进行固液分离,污泥经脱水作回收或其它处理。整个装置包括18个主要部件,占地0.6平方米,有水泵、混合器、均和池、斜板沉淀池、集水槽、污泥脱水槽等,并配有pH酸度计、流量计等检测装置,结构紧凑,使用方便。 相似文献
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1 前言黑龙江石油化工厂污水处理采用隔油-浮选-生化“老三套”污水处理工艺,浮选是污水处理非常关键的一道工序,是将隔油出水进行深度处理,去除细小油珠及乳化状石油的设备,而溶气设备又是浮选处理的关键,溶气设备运行的好坏直接影响浮选出水的含油量,进而影响生化处理的效果。以前该厂采用的溶气设备效率低,释放器易堵塞,释放气泡大,引起了使用和维护的一系列问题,造成浮选出水含油高,直接影响生化系统的正常运行。针对以上问题,对溶气设备进行了改造,改为射流加压溶气设备,彻底根除了释放器堵塞现象,释放气泡小于50μm,安装、使用、维… 相似文献
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煤化工废水是一类典型的难生物降解工业废水。采用混凝-气浮法处理煤化工废水,并探讨其最佳运行参数。试验结果显示,混凝-气浮处理的参数选择为:气浮时间为9min,P(AM-DMD-MMA)投药量为8mg/L,溶气压力控制在0.4MPa~0.6MPa,且原水浓度越高,除油率越高,可达97%左右。对于煤化工含油废水,混凝-气浮法处理比单纯混凝沉淀处理效果更好,值得在煤化工工业推广应用。 相似文献