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我原来所在公司的热处理电炉的炉底板(其成分主要是C、Cr、Mn、N等),由于长期在780—970℃的环境中工作,并受各种大型铸锻件和工件热作用及不规则受力的影响,出现翘曲变形的现象,严重时还会产生裂纹、断裂,导致其不能正常使用。当炉底耐火砖砌的不平时,也会加快炉底板变形速度。炉底板变形后,使工件装炉、出炉操作极不方便,并且因炉底板变形,使工件也易随之变形,导致工件不能正常使用。另外,在清扫炉内的氧化皮等杂物时,也不易将炉底板拉出。当变形量过大时,甚至会毁坏炉体内部,出现电路毁坏等事故。 相似文献
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殷可生 《机械工人(热加工)》1979,(12)
RJX-100-8型箱式炉,其炉底是滚球式的,它由炉底板、导轨(见图)和料盘组成。我厂用这种炉了作大型锻模的淬火加热用,由于导轨在高温下长时间受压,使用两三年就产生了严重的弯曲,不 相似文献
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江崇尧 《机械工人(热加工)》1984,(8)
我厂使用的气体氮化炉马弗罐,底封头材料为ZGCr18Mn13N,投产三年后,发现沿封头L型转角等处出现裂纹,逸氨严重。该马弗罐体积大(φ500×3000毫米),若采用高温(950℃)预热焊接,无相应的加热设备。曾采用两只气割割炬局部加热, 相似文献
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CrMn铸钢锤头是竖井式粉煤机主件,直接由22千瓦异步电机(π=1740转/分,V=380伏)带动。启动时无爬行速度,工件条件恶劣,技术要求严格。因此,精铸后热处理的好坏是产品工作可靠性与使用期限的关键环节。过去采用连续冷却转变工艺,淬火后及最后退除“耳部”高硬度时,均出现热处理逾限应变裂纹。使用中亦不断发生脆断现象,最长不过十几天,最短只有几小时,严重影响了机组的正常运转。后来我们经分析研究与试验,采用了预淬等温强化处理,获得了 相似文献
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苏大任 《机械工人(热加工)》1980,(12)
我厂进了一批铬锰氮钢(CO.31~0.37%,Mn 12.9%,Si 1.96%,Cr 17.15~18.03%,Ni 0.41~0.43%,N未化验)料盘和导轨,金相组织为奥氏体,硬度为HRC 35~45。为加工需要,要进行软化退火。经多次试验,退火温度为700~950℃,保温时间1~6小时,空冷或炉冷,最后采用:冷炉装炉,随炉升温至850℃,保温6小时,炉冷至500℃以下出炉,硬度降至HRC 23~28,满足了切削加工要求。 相似文献
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《机械工人(冷加工)》1975,(7)
箱式电阻炉的炉底板,要求有良好的抗高温氧化性;一定的高温强度和较小的变形,所以一般都采用耐热合金来制造。由于合金元素短缺,制造工艺复杂,价格昂贵,有时不能及时供应,造成停台,影响生产。为了解决这一问题,我们采用普通低碳钢板(如 A 3)渗铝的办法带替了原耐热合金,经生产试用效果较好,在一定的条件下完全可以代替耐热合金炉底板。 相似文献
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《机械工人(热加工)》1975,(7)
箱式电阻炉的炉底板,要求有良好的抗高温氧化性;一定的高温强度和较小的变形,所以一般都采用耐热合金来制造。由于合金元素短缺,制造工艺复杂,价格昂贵,有时不能及时供应,造成停台,影响生产。为了解决这一问题,我们采用普通低碳钢板(如A3)渗铝的办法带替了原耐热合金,经生产试用效果较好,在一定的条件下完全可以代替耐热合金炉底板。制作工艺 1.炉底板的设计,为减少高温时的变形,增加了底部的支承筋。另外在使用时应尽量使炉底板受力均匀。为了减小渗铝设备的尺寸,可将炉底板尺 相似文献
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吕永顺 《机械工人(热加工)》1998,(9)
RJX—45—9型箱式电炉的炉底板,过去采用平板式炉底板,是用耐热铸铁铸造而成,这种炉底板存在两个主要的缺陷: 一是工件装出炉时易把炉膛两侧炉丝搁砖碰坏;二是长时间使用高温作业易引起氧化铁皮落入炉底炉丝上, 相似文献
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徐建华 《机械工人(热加工)》1986,(7)
功率在45千瓦以上的箱式电阻炉,炉底板大多由两块以上的板拼合而成,接合处的结构如图1所示。在使用过程中,被处理工件的氧化皮落入接合处的缝隙,经过振动又落到炉底部分的电炉丝上,引起短路。经过分析,将炉底板接合处改为图2所示的迷宫式可以解决上述问题。 相似文献
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杨子忱 《机械工人(热加工)》1984,(2)
我国箱式电阻加热炉的炉底板大都采用耐热合金钢或耐热铸铁制成,它成本高、寿命低,尤其是耐热铸铁炉底板,高温氧化严重,氧化皮落到电阻丝上,使电阻丝烧断,影响生产,寿命只有一个月。我厂一台45千瓦箱式炉,主要用于精铸型壳的焙烧,由于硬脂酸蒸气的影响,一套1Cr18Ni9Ti的炉底板只能使用半年。为了寻求好的炉底板材料,我们比较了碳化硅和不锈钢的性能,认为碳化硅做为炉底 相似文献
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关英琦 《机械工人(热加工)》1980,(11)
用铬锰氮钢(Cr18Mn13N)铸造的热处理炉用底板、炉罐、料筐和挂具等构件,具有良好的耐热性。但这种材料硬度高、脆性大、强度低、导热性差。在热应力作用下产生的裂纹,必须用电焊将裂纹焊合后才能继续使用。 相似文献
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箱式电炉和台车式电炉底板在使用过程中不可避免地要损坏,并多以局部开裂的形式出现。一旦炉底板开裂就要即时换掉,否则工件的氧化皮通过裂缝掉到炉底电阻丝上,很容易使电阻丝因短路烧毁。炉底板材料价格较贵,为降低生产成本,我厂采取下述办法对破损的炉底板进行修复。 先将破损的炉底板放在刚出炉的退火罐 相似文献
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徐英学 《机械工人(热加工)》1981,(12)
在冲压校平工艺中,由于放件、取件操作不便,而造成伤残事故较多。为了避免事故,提高工效,我们自己研制了校平送料的一种新装置(如图),在生产中取得了良好的效果。此装置的模柄连着上模并固定在冲床的滑块上。支板固定在上模上。由于滑块的上下运动,支板随着做上下运动,连板也同时做定轴转动(连板由螺栓固定在床身上),通过连杆带动托板做往复运动。 相似文献
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一般箱式电炉炉底板都采用耐热钢制造,成本高、货源缺,加之我厂几种零件退火温度均在920℃以上,当连续开炉时,平均三个月要换一副炉底板。1975年我们曾用普通铸铁代用,平均寿命只有一个月,且炉底电阻丝经常烧断,给维修工作带来很大麻烦。我厂有 RJX-75-9炉三台,RJX-45- 相似文献
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王胜利 《机械工人(冷加工)》1991,(3):43-44
为了改变传统的机床安装方法,实现机床安装的现代化,我们设计生产了ZXJ型自动校平减振装置(已获国家专利),其结构与性能均优先于国内外同类产品,现介绍如下: 相似文献