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济钢一炼钢在对R6m 小方坯连铸机的高效化改造过程中,首先采取了设备适应性改造、优化工艺条件以提高方坯质量、提高铸机综合技术指标等三个步骤的高效攻关,继而实施高效化改造,实现了转炉一方坯铸机匹配的小方坯高效化生产。 相似文献
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本钢炼钢厂连三车间6#铸机是2008年从达涅利公司引进的一机两流宽板坯铸机,主要用于汽车板生产。自投产以来,由于铸机没有自动开浇功能,只能手动开浇,给生产操作人员造成诸多不便,同时由于每个人操作习惯和判断能力不同,直接影响板坯质量。为提升铸机自动化控制水平,对6#铸机自动开浇功能进行技术攻关,经过5个月的技术攻关,终于恢复并改进了6#铸机自动开浇功能。 相似文献
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介绍了湘钢4~#连铸机二冷水系统水质攻关的情况,通过对药剂的调整,加药地点的改进,采取了多点连续供药等技术,提高了铸机水质,铸坯质量得到明显改善。 相似文献
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本文介绍了重钢炼钢厂为了完成公司下达小方坯攻关目标:脱方率0.8~1.0%,溢漏率0.08~O.10%热顶锻合格率95~96%,结合国内同类型铸机考察情况,针对1#、5#铸机状况开展近两年的系统攻关,取得了明显效果。 相似文献
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对制约济钢方坯中包包龄提高的各个环节进行研究分析,并结合济钢炼钢厂的实际工艺过程,在方坯中包用耐火材料、耐材施工工艺及使用方法方面进行系统攻关优化,实施后取得良好效果,降低了济钢炼钢厂铸机耐材成本。 相似文献
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宣钢开展降铁耗攻关,通过建立低铁耗冶炼模式,同步优化升级转炉氧枪系统,进行出钢口扩径,铸机实施提拉速等措施,大大缩短转炉冶炼周期,提高企业生产效率,实现了低铁耗模式下的快节奏生产目的,且具备了日产14000 t的能力. 相似文献
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鞍钢集团公司新钢铁公司新建的 5号中薄板坯连铸机日前实现达产目标后 ,该铸机结晶器在线调宽系统又实现成功启动 ,此项技术填补了国内该类机型自动调宽技术的空白 ,为鞍钢进一步打造 ASP生产线核心优势奠定了基础。结晶器在线调宽系统引进欧洲奥钢联公司技术 ,可使铸机在连续浇铸状态下 ,自动调整结晶器宽度以更换连铸钢坯断面尺寸。它的成功应用一方面将改变更换铸钢坯断面必须停机处理的操作方式 ,大大缩短断浇时间和频率 ,明显提高铸机的作业率 ;另一方面将减少停浇产生的残钢量 ,降低废品率和中间罐本身的消耗 ,显著改善钢坯各项技术… 相似文献
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针对硫系易切削钢XY1215生产过程中存在的问题及钢种特性带来的冶炼工艺及连铸工艺技术难点制定适当的攻关方案,采用分步、不完全脱氧方式,保证钢中适当的活度氧质量分数及硫质量分数的精确控制,得出了硫系易切削钢生产时的冶炼和浇铸工艺控制要点; 同时调整了铸机振动参数和精度、优化浇铸和冷却参数、改善夹杂物形貌,解决了铸坯表面振痕深且紊乱的问题,改善了铸坯表面质量及低倍质量和夹杂。 相似文献
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在中薄板坯(ASP)连铸机的生产过程中,中间包水口的结瘤和絮流问题对铸机的连浇炉数及铸坯质量影响较大。根据实际生产中计算机收集的数据,借助相应软件进行分析处理,找到了水口结瘤的一般规律。在有效去除钢中夹杂物的基础上,控制好中间包钢水的钙铝比范围是实现多炉连浇的关键。 相似文献
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针对薄板坯连铸中碳钢边角部出现的角横裂纹缺陷,通过典型中碳钢(50CrV4)缺陷试样的金相分析、热塑性分析和铸坯二冷模拟仿真计算等方法,确定了原工艺条件下典型中碳钢铸坯边角部在铸机弯曲和矫直处的温度为850 ℃、处于第Ⅲ脆性区(650~945 ℃)是造成铸坯边角部裂纹的主要原因。结合武钢CSP铸机工艺特点,提出了连铸高拉速4.0~4.2 m/min,二冷前段强冷、后段和边部弱冷以及提高铸机设备精度等控制措施。各项措施实施后,中高碳钢铸坯边角部温度显著提升,热轧板表面横裂纹基本消失,各项性能满足客户要求。 相似文献