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铁矿石微波热风烧结点火研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对铁矿石微波热风烧结点火进行试验研究并通过计算不同烧结点火气流中氧气的含量分析了微波热风点火机理。烧结点火试验结果表明, 微波热风点火温度远远低于传统铁矿烧结点火温度, 在微波输出功率8 kW、点火1.5 min、预热风温度350 ℃下可获得指标良好的烧结矿。点火气流中氧气含量计算结果表明, 微波热风点火气流中的氧气含量为21%, 煤气点火气流中氧气含量为8.59%。点火气流中较高氧气含量, 能够使焦粉在较低的温度下点燃, 并且燃烧完全, 从而获得较好指标的烧结矿。 相似文献
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为了探究原料碱度、水分、配碳量对提高烧结矿转鼓强度的影响以及得到较好烧结指标的烧结矿。在制粒时间6 min,点火温度1050℃,点火时间2 min,点火负压6 kpa,烧结负压10 kpa的试验条件下进行了单因素多水平正交烧结杯试验。研究结果表明:碱度对烧结矿转鼓强度有较大的影响,随着碱度的增加,烧结原料中CaO含量增多,生成的烧结矿中的铁酸钙晶体含量变多,转鼓强度得到提高。配碳量提高过程中转鼓强度呈现先增加后降低趋势,配碳量过高,烧结过程中Fe_2O_3被大量还原,铁酸钙晶体含量降低,鼓强度降低。水分添加过程中,转鼓强度也呈现先增加后降低,水分含量适当时,烧结料层透气性较好,转鼓强度得到提高,水分含量过高,料层透气性变差,烧结阻力增大,转鼓强度降低。综合各试验条件,在碱度配比1.98,配碳量5.5%,水分6.5%时,可得转鼓强度79.5%,成品率86.5%,TFe 56.4%,FeO 8.78%的优质烧结矿。相比原配料制度,在保证TFe品位下,转鼓强度提高5.5%,成品率提高6.0%,FeO含量也得到降低。 相似文献
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根据流体力学原理并结合烧结现场设计了气流布料装置, 研究了气流速度及物料水分含量等工艺参数对烧结混合料偏析效果的影响。试验结果表明, 对于本研究的物料及气流介质而言, 气流速度为50 m/s时物料的偏析效果最好; 且当物料的水分含量适中时(本研究中为8.5%), 气流更易对物料的偏析效果产生有效影响, 使物料得到较好的偏析效果。烧结杯验证试验结果显示, 气流布料后, 转鼓强度为61.08%, 与普通布料烧结时的转鼓强度61.05%基本一致, 垂直烧结速度及利用系数分别为21.51 mm/min和1.558 t/(m2·h), 较普通布料条件下的20.08 mm/min和1.401t/(m2·h)分别显著提高了7.1%和11.2%; 固体燃耗降低了4.11 kg/t。 相似文献
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为提高烧结混合料的制粒性能、改善料层透气性、提高烧结生产率,研究了混合料水分和生石灰用量对制粒效果的影响,以及烧结机宽度方向、混合料水分和九辊布料参数对布料效果的影响。结果表明,烧结一次混合料水分受原料波动影响大、制粒过程尚未明显发生。烧结二次混合料经转运及在混合料仓中的堆储,混合料“准颗粒”遭到一定程度破坏、-0.5 mm粒级含量提高,对烧结过程非常不利,通过配加适宜生石灰和二混水分强化制粒,能够提高混合料粒度。采用圆辊给料器和九辊布料器组合布料,适当提高混合料水分、九辊转速和九辊布料器倾角对混合料粒度偏析程度提高有利,为烧结稳定高产提供了支撑。 相似文献
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利用黑曜岩中添加适量蒙脱石黏结料生产烧结饰面砖 ,通过试验找出生产烧结饰面砖的工艺参数 ,坯料成型水分 15 % ,成型压力 1 4MPa ,烧成温度 960~ 10 5 0℃。经测试 ,烧结制品的各项性能指标均高于GB5 10 1-1998国家标准 相似文献
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该厂和北京钢铁研究总院联合开发的小球烧结新技术 以强化混合制粒燃料分加提高混合料温度为主要特征 实现了低温烧结。表面点火温度降低℃以上 每吨烧结矿点火重油消耗降低.kg以上 烧结过程温度降低℃左右 燃料消耗降低 kg/t以上 台车料厚提高到~ mm左右。经过完善和创新 对于改善成品矿质量 降低消耗发挥了突出作用 收到了显著的经济效益 电耗降低kW*h/t以上 烧结机利用系数提高%以上 成品矿运输到北京末子降低%以上。 《金属矿山》2000,(4):50
该厂和北京钢铁研究总院联合开发的小球烧结新技术,以强化混合制粒、燃料分加、提高混合料温度为主要特征,实现了低温烧结.表面点火温度降低150℃以上,每吨烧结矿点火重油消耗降低0.5 kg以上,烧结过程温度降低100℃左右,燃料消耗降低8 kg/t以上,台车料厚提高到650~ 700 mm左右.经过完善和创新,对于改善成品矿质量,降低消耗发挥了突出作用,收到了显著的经济效益,电耗降低10kW*h/t以上,烧结机利用系数提高10%以上,成品矿运输到北京末子降低5%以上. 相似文献
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在试验室条件下,参照国外研究成果,结合我国碱石灰烧结法氧化铝生产实际,从生料浆黏度变化规律、生料浆烘干过程及生料浆烧结特性等方面进行了试验.研究试验结果表明:真钙比的变化对同一水分下生料浆黏度的影响不明显,当生料将水分<38%时,生料浆水分和生料浆温度升高对生料浆黏度值影响较大;气态悬浮干燥器中料浆烘干温度应不低于60... 相似文献
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粉煤灰烧结熟料中氧化铝的溶出 总被引:2,自引:0,他引:2
采用烧结法提取粉煤灰中Al2O3,通过正交试验对影响烧结过程的各种因素进行烧结条件的优化,烧结产物进行溶出和赤泥洗涤试验。烧结试验主要考察烧结剂用量和配比、烧结温度、烧结时间对粉煤灰烧结熟料中Al2O3溶出率的影响;熟料溶出试验主要考察稀碱液浓度、溶出时间、溶出温度以及赤泥洗涤制度对粉煤灰烧结熟料中Al2O3溶出率的影响。试验结果表明,正交试验对烧结熟料的溶出条件进行优化,粉煤灰烧结熟料中Al2O3溶出率由76.20%提高到84.69%;通过对赤泥的洗涤试验,粉煤灰中Al2O3提取率进一步提高到87.03%,Na2O溶出率达到94.83%。 相似文献
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通过采用5 m回转窑对五级旋风脱水干燥处理后的红土镍矿进行烧结工艺研究,考察烧结温度、进料速度、焦矿比及烧结时间对红土镍矿烧结率的影响。在小型条件探索试验基础上,确定出试验条件,对脱水后的粉状红土镍矿进行烧结焙烧试验,所得烧结工艺参数优化结果为:实现烧结率最佳烧结点温度值1030℃;进料速度100 kg/h;焦矿比5%;红土镍矿相对烧结率可达85%,此试验研究结果表明,利用回转窑进行粉状红土镍矿烧结工艺是可行的,对以粉状红土镍矿作原料,采用交直流电弧炉熔炼镍铁合金行业具有很大的推广应用价值。 相似文献
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通过研究硅灰石的矿物组成和物理性能以及化学组成等 ,对照烧结焊剂熔渣的化学组成进行了硅灰石在烧结焊剂中应用的试验。试验结果显示 ,硅灰石具有改善烧结焊剂的焊接工艺性能和熔敷金属力学性能的作用。 相似文献
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