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混料不匀会造成毛纱物理指标下降,布面出现色差,织物达不到理想的风格要求,花色、品种受到限制,产品质量难以提高。一般混料的要求是:1.铺层越多、越均匀越好;2.直取翻动,每次截取愈少,各成分之间及成分内部混和效果越好;3.开松越彻底,混和效果越好。目前国内粗毛纺厂主要用机械混合,先由和毛机将原料撕成小块,通过管道送到其他机械;且大多用”S”头,故易造成混料分类现象,较重的毛块落在中间,较轻的则飞散四周而造成不匀。螺旋式漏斗混毛机也有同样缺点,空气分离器铺层混毛效果也不理想。另外,它们的自动化程度很低,直取、翻动都用手工操作。人为因素造成的不匀也很大,劳动强度高,生产率低。国外的湿毛系统,效果较好,但造价高,占地多,且只能适应大量的混料,不适于小批量,而且清仓的劳动强度大。 相似文献
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唐文辉 《国外纺织技术(纺织针织服装化纤染整)》1992,(11)
Blendomat BDT019(Programmable BaleOpeners)是德国特吕茨施勒尔(Trutzschler)公司于八十年代末推出的新产品,它代表了当代最先进的自动抓棉机。该机为上抓式,全机结构如图1所示,它主要由抓棉走车(包括机身转塔7、抓棉臂2和往复移动装置8等)、输棉管道系统(包括伸缩管 相似文献
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《上海纺织科技》1978,(4)
上海第十七毛纺厂的毛条车间有一套老英式梳毛设备,其中有梳毛机七台。原料经过喂毛机开毛,用风管输出,在输出管中加油,然后用人工抱入梳毛机的喂毛机内。该厂学习了毛纺、棉纺兄弟厂的经验,经过设计改造,于1977年四季度实现了和毛、梳毛连续化,采用了管道气流喂毛,原料喂入喂毛机、和毛机进入管道,在管道中加油,由气流输送,自动分配到各机的储毛箱。储毛箱可根据喂毛量的需要调整喂入量。他们目前暂采取两种形式:一种是由储毛箱喂入梳毛机的喂毛机内;一种是由储毛箱直接喂入梳毛机的喂毛帘,取消了梳毛机的喂毛机,这样对喂毛量及喂毛速度均作了相应的调整。梳毛机气流喂毛投产后,机械化 相似文献
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给纤槽铺毛效果的好坏,直接影响后道工序中高压轧车轧干纤维的效果,进而影响烘燥设备蒸汽的消耗量。采用先进的设备并且参考国内外先进的生产工艺,H1501系列型给纤槽可以达到铺毛均匀、降低纤维出机含湿率、从而达到降低蒸汽消耗,节省能源,提高综合经济效益的效果。 相似文献
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为了改变国内和毛加工技术及设备的落后现状,由纺织工业部科技发展司下达,纺织部纺织科学研究院、天津市第三纺织机械厂、天津工业用呢厂、天津市华欣毛纺织厂四方合作承担的《新型混毛、开毛、和毛工艺与设备》技术开发项目,经过三年多的努力,已于89年11月中旬通过了部级鉴定。 混毛、开毛、和毛是粗梳和精梳毛纺工艺中的首要工序,其加工质量的好坏对毛纱、坯布及最终毛纺产品质量均有极大的影响。 我国现有的混毛、和毛设备基本属于五十年代定型产品。它通常是由和毛机、铺毛仓及S喷头组成。这种和毛方法劳动强度大,原料混和效果差,既不利于后道工序顺利进行,也不利于最终成品质量的提高。 相似文献
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中储粮成都储藏研究院有限公司设计了一套高大平房仓环保智能出仓系统,并在中央储备粮德州直属库有限公司开展应用示范。该系统由智能化出仓机、自动伸缩和转向皮带输送机、环保装车机及远程综合控制组成,解决了人工劳动强度大、粉尘污染严重、设备安全性低等问题,提高了出仓作业效率。 相似文献
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由太原三益电子计算机公司研制的国家“七五”科技攻关项目——GA004D型自动络筒机,业已投入批量生产。 自动络筒机是纺织行业提高产品质量的急需关键设备,我国每年需要量超过400台。三益计算机公司接受了该研制项目后,积极组织科技人员攻关,样机和试生产的三台设备,主要功能达到八十年代中期日本机的水平,国产化率达89%,微机定长监测系统功能齐全,样机在山西毛纺厂运行两年半,电气装置无故障率达到99.5%以上,共生产65342.08公斤毛纱,是替代进口自动络筒机的理想产品。 GA004D型自动络筒机是集机、电、 相似文献
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今年九月,纺织部生产司在上海金山召开了腈纶毛毯专题技术座谈会,会议检查了去年青岛会议上确定的技术攻关任务,研究了下一步的安排。会上,根据青岛会议上制订的腈纶毛毯的基本品质要求,并对比国外样品,分析、鉴定了各地的腈纶毛毯样品。其中上海十二毛的簇绒滚球印花毯和虎纹印花毯的图案配色及外观,分别达到日本和西班牙同类产品的水平;兰州一毛和北京绒毯厂的机织立绒型毛毯,接近了日本同类产品的水平;还有上海毛毯厂、十四毛、十五毛、十六毛、天津毛织厂,青岛毛纺厂,南通毛纺厂、常州二毛、以及上海天功绒毯厂等试出的各种机织、缝编、… 相似文献
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