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我公司的DLQ2 5型红光吊支腿油缸 (G0 0 4 ) ,主要由油缸体、导向套、活塞、活塞杆和密封件组成。由于导向套和挡圈的设计不合理 ,普遍存在导向套碎裂和支腿油缸严重漏油的现象 ,需要不断更换密封件 ,不单增加了工作量 ,而且因支腿的下沉 ,易使吊机失去平衡 ,产生机损等事故 ,从经济和安全的角度考虑都不符合使用要求。为改善其技术性能 ,通过深入的分析 ,找到了故障的原因和改进的方案。1 存在的问题及其原因分析 (如图 1)(1)故障率高 ,支腿油缸导向套与缸体间常漏油 ,更换O形圈 ,修复效果不理想。经分析 ,O形圈的损坏不是由于质量不良… 相似文献
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针对一种常用的中位夹紧油缸出现的中位夹紧失效故障,通过拆解分析综合理论计算、现场测试等手段,找到其夹紧功能失效的根本原因并进行有成效的设计改进,对同类型的油缸故障处理及改进设计具有很好的参考价值。 相似文献
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针对发动机活塞车止口打中心孔工序,文章介绍了一种内置于车床主轴孔内的打中心孔装置。该装置由卡盘、滚动导向单元、进给油缸、钻杆和中心钻等组成,其中钻杆的滚动导向单元安装在中空卡盘的内孔中,进给油缸安装在车床床身端面的托架上,油缸活塞杆通过圆柱销与钻杆连接在一起,推动钻杆进给和后退。由于钻杆自身不旋转,而工件被夹持在液压卡盘上随主轴一起旋转,中心孔钻相对工件产生相对旋转运动,从而实现钻削功能。 相似文献
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我厂四辊冷轧机可逆式送料辊道传动用联轴器,原设计为Q_2型柱销联轴器。由于生产中经常频繁起动和换向,联轴器要承受反复循环的疲劳冲击载荷,联轴器销轴受到较大的剪切应力,因此,销轴磨损(甚至剪断)快,法兰上的销孔会变大,从而使传动系统工作不稳定,底座振动大,影响安全生产,增加了维修工作量。 1988年12月,由于辊道减速机底座螺栓松动,机壳发生位移,将联轴器法兰壳体扭断,如果不是停车快,几乎酿成一起大事故。分析造成这次故障的因素虽然很多,但主要是柱销联轴器为刚性连结,在传递扭矩和受 相似文献
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《锻压装备与制造技术》2006,41(1):9
充液阀是用于液压传动系统或液压缸充液和排液的一种特殊的液控方向阀。液体可以正反两个方向通过充液阀。在冲液时具有单向阀的性质,在0.02MPa压力下,充液阎主阀芯就自动开启。液体反方向流动时。受阀控制缸的控制。充液阀的主要作用是提高液压油缸空行程速度和回程速度,进而提高液压设备机械效率。向液压油缸充液,有效地避免了吸空现象,消除了由吸空造成的液压系统器件的损坏,也减少了液压设备的故障。 相似文献
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李小明 《锻压装备与制造技术》1988,(4)
液压多功能剪切机在结构上采用了中压液压传动、双柱塞复合油缸,新型机械武换向装置和新型销轴传递扭矩联轴器,使整机结构紧凑、体积小、造价低、噪音小、操作灵活、安全可靠、搬运方便、重量轻并易于实现过载保护,效果显著。 相似文献
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针对中板轧机工作辊平衡液压系统出现的各类故障,有针对性地分析了故障原因,并提出了改进措施,有效解决了系统震动大、漏油频繁及油缸寿命偏短的问题,极大地降低了生产成本和故障时间,创造了巨大的经济效益。 相似文献
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铰接销轴磨损失效分析及改进 总被引:1,自引:0,他引:1
销轴与轴套是装载机工作装置中的重要连接零件,销轴与轴套的磨损会对装载机的工作造成不良影响。通过试验分析了装载机动臂铰接销轴(简称轴)与车架轴套(简称轴套)间的磨损,表明其历程主要分为3个阶段:磨合阶段、磨粒磨损阶段、粘着磨损阶段。综合考虑影响磨损失效的多种因素,确定轴与轴套的配合间隙是影响其磨损失效的重要因素之一,研究装载机工作装置中铰接销轴与轴套的最小配合间隙,提出在设计轴与轴套配合间隙时,应首要考虑轴承受最大应力的情况,给出合理的间隙范围值。结合实际经验,对材料选取、配合间隙及装配工艺进行适当改进,提高产品质量,有效减少了类似故障的发生。 相似文献
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由于装载机的转向油缸盖的结构不合理而造成维修不便,对维修质量和密封性能有很大的影响。针对以上问题对其结构进行了改进,使维修时间缩短了一倍,同时延长了密封件的使用寿命。 相似文献
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叉车举升过程中因动量改变产生的冲击是导致举升油缸故障的重要原因之一,由于举升油缸举升的质量大,举升油缸活塞与端盖碰撞时间短,碰撞过程产生的冲击力大,且举升油缸举升动作频繁,所以举升油缸在频繁的大冲击力下容易损坏。为减小油缸所受到的冲击力,通过对冲击力产生的原因分析,提出了通过旁路节流的方法减小举升油缸举升过程中因动量改变而产生的冲击力。在理论分析的基础上,通过数学建模以及AMESim仿真分析。结果表明:该方法可以减小油缸举升过程所受到的冲击力约为原系统的一半值,并可以减少能量的损失。 相似文献